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[摘 要]新疆油田公司采油一厂稠油处理站自建站起,冬季的供暖保温经历过四次改造:第一次是低压锅炉供暖改为高压蒸汽供暖。第二次是改用净化处理后的热水通过供暖热泵供暖。第三次是甩掉供暖热泵,直接用循环水泵抽高温的软化水供暖。第四次是把加盐软化处理后的热水,改用净化处理后的热水供暖。最后一次改造目前正处于运行当中,运行效果还需进一步验证,预计会很好。
[关键词]供暖工艺;改造;应用;节能
中图分类号:TB44.1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)14-0239-01
一、概述
新疆油田公司采油一厂稠油处理站自建站以来,经过多次的工艺改造,在改造过程中,供暖工艺随着改变,但每次供暖工艺的改造都因弊端而再次改造。特别是2009年底,污水回用锅炉工艺投用时,配套建成的供暖热泵让我们停用高压蒸汽供暖,改用净化处理后的高温热水供暖,虽节约成本开支,但仅用一个冬天便频繁报警,显示故障,热泵经常自动停机,最后只得甩掉热泵,改用循环泵直接抽软化处理的热水供暖。2014年7月,因散热片、暖气管线腐蚀穿孔严重,对供暖工艺再次进行改造,将加盐处理后的热水改为不加盐的热水直接供暖,预会达到较好的效果。
二、供暖工艺的改造
1、第一次改造:由低压锅炉供暖改为高压蒸汽供暖
1.1 改造前的工艺现状
新疆油田公司采油一厂稠油处理站建站时,在站区里建低压锅炉房给站区保温供暖,员工自己加煤、上水、除炉渣等,工作量很大,员工很累,同时锅炉房对于一级防火单位来说也是安全隐患。
随着人们安全意识的加强,为了防止火灾爆炸意外事故的发生,对供暖工艺进行了改造——改用高压蒸汽供暖,停用低压锅炉,图一所示为高压蒸汽控制装置。
1.2 改造后特点
改造后,稠油处理站供暖保温平稳运行十几年,偶尔出現压力较低、管线振动等小故障之外,员工反应良好。问题是控制阀门在站区之外,调整压力时一人在外面,一人在院墙内观察压力变化,不方便。
2009年底,利用污水回用锅炉工程配套建成的供暖热泵系统,对供暖工艺进行改造——将净化处理的软化水经热泵提温后用于全站供暖保温,起到良好节能增效作用。
2、第二次改造:高压蒸汽供暖改为供暖热泵供暖
2.1 改造前的工艺现状
高压蒸汽供暖,是从站区外引进高压蒸汽管线,而控制总阀在墙外。通过两道减压阀将压力降至安全范围内,通过蒸汽管线进行全站供暖保温。
高压蒸汽在给站区供暖保温的同时,还要保证原油系统的油温要求,难免出现压力不足的现象,特别是半夜时分,女工去外面调整阀门,存在人身安全隐患。而且使用高压蒸汽消耗燃料能源较多,本着安全节能的目的,再次对供暖工艺进行了改造。
2.2 改造后的特点
2010年,稠油处理站停用高压蒸汽供暖,改用供暖热泵供暖(如图二就是供暖热泵)。其原理是利用压缩机把软化水的温度由50多度提升到65度左右,再通过循环泵给全站供暖。
热泵供暖首先操作简单,员工在热泵房内配电柜操作屏上点击按钮即可,若热泵遇到异常会自动停机,防止发生意外。其次操作安全,员工不用去院墙外阀门开关,保证人身安全。最后节能降耗,改造达到预期的目的。
3、第三次改造:停用供暖热泵,改用循环水泵直接供暖
3.1 改造前的工艺现状
供暖热泵运行一年就频繁出现故障导致自动停机,主要原因由于循环水的温度超过界限值(热泵需40多度的水温,实际在65度左右),导致热泵过载而自动停机,每次维修恢复需2个多小时,有时维修人员还不能及时赶到,热泵无法满足正常供暖需求。
3.2 改造后的特点
因生产需要,稠油处理站处理的热水温度高达65度,可直接用于供暖。2011年,稠油处理站甩掉供暖热泵,利用循环水泵直接抽热水用于站区供暖。图三即为供暖用的循环水泵。改造后的两台循环水泵达到供暖要求,员工在电脑上观察软化水罐液位在安全范围内,巡检循环水泵的压力,大大减轻劳动强度。
4、第四次改造:将处理的软化水改为净化后的热水供暖
4.1 改造前的工艺现状
供暖热泵停用后,用软化水直接供暖三年,散热片和暖气管线都不同程度的腐蚀穿孔、漏水或结垢堵塞,值班室有很大的硫化氢气味,冬天不能开门窗通风,对员工的身体健康有影响。特别是2013年,整个冬季都在不停的补漏、解堵或者更换腐蚀管线,员工反响很大。
4.2 改造后的特点
2014年7月,稠油处理站停用加盐处理的软化水,改用从二级过滤器出来的净化热水直接供暖,对腐蚀的散热片和管线进行更换。运行到目前效果挺好。
三、结束语
经过几次的工艺改造,新疆油田公司采油一厂稠油处理站的供暖工艺越来越安全,越来越简单,越来越便捷,越来越节能。每次改造都是为员工着想,从节约成本、节能降耗入手,特别是改用处理后的高温污水供暖,节约大量的成本开支,降低员工的劳动强度,提高安全保障系数,确保员工的人身安全健康。
[关键词]供暖工艺;改造;应用;节能
中图分类号:TB44.1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)14-0239-01
一、概述
新疆油田公司采油一厂稠油处理站自建站以来,经过多次的工艺改造,在改造过程中,供暖工艺随着改变,但每次供暖工艺的改造都因弊端而再次改造。特别是2009年底,污水回用锅炉工艺投用时,配套建成的供暖热泵让我们停用高压蒸汽供暖,改用净化处理后的高温热水供暖,虽节约成本开支,但仅用一个冬天便频繁报警,显示故障,热泵经常自动停机,最后只得甩掉热泵,改用循环泵直接抽软化处理的热水供暖。2014年7月,因散热片、暖气管线腐蚀穿孔严重,对供暖工艺再次进行改造,将加盐处理后的热水改为不加盐的热水直接供暖,预会达到较好的效果。
二、供暖工艺的改造
1、第一次改造:由低压锅炉供暖改为高压蒸汽供暖
1.1 改造前的工艺现状
新疆油田公司采油一厂稠油处理站建站时,在站区里建低压锅炉房给站区保温供暖,员工自己加煤、上水、除炉渣等,工作量很大,员工很累,同时锅炉房对于一级防火单位来说也是安全隐患。
随着人们安全意识的加强,为了防止火灾爆炸意外事故的发生,对供暖工艺进行了改造——改用高压蒸汽供暖,停用低压锅炉,图一所示为高压蒸汽控制装置。
1.2 改造后特点
改造后,稠油处理站供暖保温平稳运行十几年,偶尔出現压力较低、管线振动等小故障之外,员工反应良好。问题是控制阀门在站区之外,调整压力时一人在外面,一人在院墙内观察压力变化,不方便。
2009年底,利用污水回用锅炉工程配套建成的供暖热泵系统,对供暖工艺进行改造——将净化处理的软化水经热泵提温后用于全站供暖保温,起到良好节能增效作用。
2、第二次改造:高压蒸汽供暖改为供暖热泵供暖
2.1 改造前的工艺现状
高压蒸汽供暖,是从站区外引进高压蒸汽管线,而控制总阀在墙外。通过两道减压阀将压力降至安全范围内,通过蒸汽管线进行全站供暖保温。
高压蒸汽在给站区供暖保温的同时,还要保证原油系统的油温要求,难免出现压力不足的现象,特别是半夜时分,女工去外面调整阀门,存在人身安全隐患。而且使用高压蒸汽消耗燃料能源较多,本着安全节能的目的,再次对供暖工艺进行了改造。
2.2 改造后的特点
2010年,稠油处理站停用高压蒸汽供暖,改用供暖热泵供暖(如图二就是供暖热泵)。其原理是利用压缩机把软化水的温度由50多度提升到65度左右,再通过循环泵给全站供暖。
热泵供暖首先操作简单,员工在热泵房内配电柜操作屏上点击按钮即可,若热泵遇到异常会自动停机,防止发生意外。其次操作安全,员工不用去院墙外阀门开关,保证人身安全。最后节能降耗,改造达到预期的目的。
3、第三次改造:停用供暖热泵,改用循环水泵直接供暖
3.1 改造前的工艺现状
供暖热泵运行一年就频繁出现故障导致自动停机,主要原因由于循环水的温度超过界限值(热泵需40多度的水温,实际在65度左右),导致热泵过载而自动停机,每次维修恢复需2个多小时,有时维修人员还不能及时赶到,热泵无法满足正常供暖需求。
3.2 改造后的特点
因生产需要,稠油处理站处理的热水温度高达65度,可直接用于供暖。2011年,稠油处理站甩掉供暖热泵,利用循环水泵直接抽热水用于站区供暖。图三即为供暖用的循环水泵。改造后的两台循环水泵达到供暖要求,员工在电脑上观察软化水罐液位在安全范围内,巡检循环水泵的压力,大大减轻劳动强度。
4、第四次改造:将处理的软化水改为净化后的热水供暖
4.1 改造前的工艺现状
供暖热泵停用后,用软化水直接供暖三年,散热片和暖气管线都不同程度的腐蚀穿孔、漏水或结垢堵塞,值班室有很大的硫化氢气味,冬天不能开门窗通风,对员工的身体健康有影响。特别是2013年,整个冬季都在不停的补漏、解堵或者更换腐蚀管线,员工反响很大。
4.2 改造后的特点
2014年7月,稠油处理站停用加盐处理的软化水,改用从二级过滤器出来的净化热水直接供暖,对腐蚀的散热片和管线进行更换。运行到目前效果挺好。
三、结束语
经过几次的工艺改造,新疆油田公司采油一厂稠油处理站的供暖工艺越来越安全,越来越简单,越来越便捷,越来越节能。每次改造都是为员工着想,从节约成本、节能降耗入手,特别是改用处理后的高温污水供暖,节约大量的成本开支,降低员工的劳动强度,提高安全保障系数,确保员工的人身安全健康。