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【摘 要】 对于一些型号的飞机在飞行时,操纵钢索有时候会出现断丝卡滞的现象。根据操纵钢索的结构和工作原理来,运用扫描电镜和化学成分分析及一些其他方法,最终得出的结论是:在钢索捻制的时候出现倒刺,制造拉杆时这个部位正好压接头周围,在以后维护中操纵钢索飞机操纵系统失效的事故受到推拉作用,钢丝刺出钢索表面从而发生卡滞现象。对于这种问题,相应的解决办法是:在其使用过程中,要多多注意维护,好好保养,减少由于摩擦力太大而使拉杆的运动不畅;加大对操纵拉杆钢索的检查工作,如果钢索有断头、生锈、松散的状况要马上更换;认真查看外套銅管内腔,:减少杂质进到铜管而使油门拉杆运动不畅而卡滞的情况。
【关键词】 飞机发动机;操纵钢索;断丝;改进措施
引言:
钢丝绳能够承受远程的负载,有很强的抗拉强度、疲劳强度和冲击韧性,在速度很快的时候仍然耐磨、及有很好的抗震性,而且运转稳定性很好,安全性高,多被应用在起重吊装和操作系统中。钢丝绳有很多个螺旋元,它的拉伸和扭转一起实现,并且拉伸对扭转变形的作用与扭转对纵向变形的作用是一样的。因为它在应用中的受力情况不是很简单,所以很容易对钢丝材质造成破坏,它的失效形式有严重磨损、锈蚀、变形过量、疲劳、过载断裂等。航空器的操纵系统中各种钢索也使用频繁,它的使用性能常常对于整个系统的安全造成影响。对于钢索失效的情况,要采取一定的方法手段,尽可能延长其使用时间,增强整个系统的安全性。
1.钢索的测试、检测与分析
1.1钢索的极限拉力测试
以某型飞机为例,飞机操纵钢索的规格是6X7+iws,钢索的直径为二点五毫米,一共有七股、每股七根钢丝。单根钢丝直径是零点二百米,门飞钢索按GB8902-1988进行绕制,它的破断拉力大于4.97kN.
在破断钢索无断丝段中截取两个试验件,做拉伸试验检验钢索的极限承载能力。试验结果是5.4kN和5.5kN,符合GB8902-1988规定的最小破断力要求,说明钢索的破断与钢索的破断拉力无关。
1.2钢丝的化学成分检测
在失效钢索上取一小段作为试验样品,用酸去掉表层的镀锌层后,对碳、硫、磷的含量进行检查。
1.3钢丝表面观察
用扫描电镜进行观察,看到钢丝断口周围有呈一定形状的摩擦痕迹,有的地方还存有凹陷。
1.4钢丝断口观察
钢丝断口可以分为疲劳区和瞬断区,疲劳区大概占总断口面积的百分之三十,疲劳区断面大致和钢丝轴线成九十度,瞬断区断面与钢丝轴线大概是四十五度,在断口附近还可以观察到一些摩擦痕迹。疲劳源区放大形貌疲劳裂纹从钢丝表面开始,疲劳源区有不同程度的擦伤,没有较为明显的冶金缺陷。损伤扩展初始阶段的断裂形貌为准解离特征,损伤扩展中后期疲劳特征不易看出。瞬断区为细小的韧窝形状,对金相进行观察,结果表明,钢丝金相组织没有异常;对断口进行观察,结果表明,破断区没有较为明显的冶金缺陷;化学成分分析表明,钢丝中碳的含量及硫、磷杂质含量没有超标;拉伸试验表明,钢索强度在正常要求范围内。所以,钢索的断裂与钢丝的用料和钢索的生产工艺没有太大关联。
2.故障现象
二零一一年四月,一架教练机在练习中,发生操纵系统钢索断丝的现象,飞机不能正常工作,基于此情况,飞行员不得不使用应急系统工作,这才使得飞机逃过一劫,没有造成重大损失。飞机到达地面以后,在寻找原因过程中,相关的工作者先将飞机的操纵连杆断开,发现依然卡滞;在数次操作后,卡滞现象才消失,操纵手柄也很好用。在对相关检验时,检测到操纵系统出现钢丝刺出现象,大约刺出表面约三毫米,在离接头断面大概十六毫米处,操纵钢索发生断丝。其中还发现有1根在大概十一毫米断裂钢丝。
3.操纵钢索的结构和它的工作原理
3.1操纵钢索的结构
操纵钢索结构包括钢索、外套铜管、压接头、叉耳接头等部件。它的钢索及一些压接头安在外套铜管里,它有效的作用长度为四十毫米。由于受到机体结构的限制,拉杆在安装的过程中不都按直线。在后期保养中因为钢索表层涂有特殊材质,在正式飞行时产生的摩擦力不大,所以在操纵钢索的正常使用上没有影响。
3.2操纵钢索的工作原理
某型飞机的操纵系统采用半软式的系统。操纵拉杆连接者两端,一端是连接到手柄,受飞机内操纵杆的控制;一端连接摇臂来控制系统工作。在空中工作过程中,驾驶员可以操控操作杆,使得操纵拉杆在外套铜管里自由运动,来控制操纵系统工作情况。
4.操纵系统钢索制造工艺及钢索断丝来源
4.1操作系统钢索制造工艺
某型飞机操作系统的钢索采用的是6x7+IWS(YB261-64),钢索直径4.5毫米,选择70钢线材。根据规定标准,钢索的绳股在捻制时钢丝可以应用插接工艺,在钢丝插接时,插接的地方会有一些倒刺。油门操纵拉杆制作:钢索及压接头清洗、吹干、钢索预拉伸、切割钢索、在距离钢索两端29毫米处的地方都要涂上红漆、扩铰接头内孔达到最大尺寸、钢索装人压接头、收压成形、锐角倒圆、强度试验升成品检验。
4.2符合性检查
检查出现问题的部件尺寸,包括钢索、钢丝、铜管及压接头都要进行检验,使以上检查项都符合标准,使刺出钢索的钢丝直径不小于铜管与压接头的单边间隙。
4.3断裂钢丝理化分析
对已经发生断裂的钢丝用超声波洗涤之后,在显微镜下进行观察,发现断丝一端的断口有受磨损的韧窝形貌,断口周围磨损痕迹很容易看出,猜测应该是该端面断裂前在外套铜管里反复运动摩擦受损造成的,B端断口出现剪切唇、韧窝形貌和颈缩现象;对残留在钢索中的钢丝头C端在电子显微镜下进行观测,发现它的断口有韧窝和颈缩现象,并和断口形貌大致一样,从而可以知道脱落钢丝是从残留在钢索中的钢丝头C处受拉断裂后脱落4-5。 5.飞机操纵系统失效的事故原因分析
在飞机操纵系统失效的事故的相关资料可以了解到,钢索在受到一定压力时会出现一定角度的弯转。当有钢丝发生刺出状况的时候,可以从刺出的钢索和断裂的钢丝所在的位置看,钢索中心股插接的位置正好处在压接头周围,截断钢索在压接头时,会增加钢丝从钢索表面刺出的概率。从操纵钢索的一些基本资料及以往参考资料中了解到:在具体的应用过程中,钢索中心股钢丝受一定的外力作用一点点从钢索表面刺出,刺出的钢丝与外套铜管云中过程中产生一定程度的摩擦,在运动时被带入压接头与铜管之间,使操作系统的运动不畅,使得飞机操作系统不受控制,最终导致飞机操作系统失效。在地面做相关调查时,由于用力推拉导致卡滞钢丝断裂6—7。
经过上面的一系列分析可知,造成飞机操作系统钢索运动受阻,最终无法正常操纵飞机的缘由是钢索捻制时有倒刺,钢索在制造过程中该部位正好位于压接头近处,在以后的驾驶飞行过程中,操作系统钢索受到一定的外力作用,致使钢丝从钢索表面刺出,使操纵钢索运行不畅而无法正常工作,只能将飞机转换应急系统工作。
6.预防措施
根据以上的分析结果,在操作系统钢索的使用過程中,可以采取以下方法:
6.1操纵钢索在飞机的正常应用当中,要多注意维护,好好保养,留心钢索的注油量,保持其具有良好的润滑性,尽量减小由于太大的摩擦使得拉杆运动不顺畅的情况。
6.2强化操纵拉杆钢索的检查工作,一旦发现钢索有问题,要马上换上新的操纵操纵拉杆。
7.结束语
对于钢索失效的原因分析,可知钢索出现问题是由于弯曲应力方面出现不良情况,而造成疲劳断裂,钢索与滑轮间的磨损使得出现不同程度的裂纹;而弯曲应力则是造成钢索断裂最重要的原因。
参考文献:
[1]马林,胡小华,吴洵敏.飞机发动机操纵钢索断丝原因分析及改进措施[J].金属制品.2012,12(24):115-120
[2]田付顺,徐龙,回士旭,孙君君,李宝秀,宋振平.XGLX82A盘条断丝原因分析及改进措施[A].中国金属学会.2012年全国轧钢生产技术会论文集(下)[C].中国金属学会:.2012,12(24):152-155
[3]刘庭耀,赵晓辉.飞机操纵系统钢索断裂原因分析[J].失效分析与预防.2009,12(24):105-109
[4]郭素光.发动机操纵模拟试验控制系统的设计与研究[D].西北工业大学.2002,12(24):104-109
【关键词】 飞机发动机;操纵钢索;断丝;改进措施
引言:
钢丝绳能够承受远程的负载,有很强的抗拉强度、疲劳强度和冲击韧性,在速度很快的时候仍然耐磨、及有很好的抗震性,而且运转稳定性很好,安全性高,多被应用在起重吊装和操作系统中。钢丝绳有很多个螺旋元,它的拉伸和扭转一起实现,并且拉伸对扭转变形的作用与扭转对纵向变形的作用是一样的。因为它在应用中的受力情况不是很简单,所以很容易对钢丝材质造成破坏,它的失效形式有严重磨损、锈蚀、变形过量、疲劳、过载断裂等。航空器的操纵系统中各种钢索也使用频繁,它的使用性能常常对于整个系统的安全造成影响。对于钢索失效的情况,要采取一定的方法手段,尽可能延长其使用时间,增强整个系统的安全性。
1.钢索的测试、检测与分析
1.1钢索的极限拉力测试
以某型飞机为例,飞机操纵钢索的规格是6X7+iws,钢索的直径为二点五毫米,一共有七股、每股七根钢丝。单根钢丝直径是零点二百米,门飞钢索按GB8902-1988进行绕制,它的破断拉力大于4.97kN.
在破断钢索无断丝段中截取两个试验件,做拉伸试验检验钢索的极限承载能力。试验结果是5.4kN和5.5kN,符合GB8902-1988规定的最小破断力要求,说明钢索的破断与钢索的破断拉力无关。
1.2钢丝的化学成分检测
在失效钢索上取一小段作为试验样品,用酸去掉表层的镀锌层后,对碳、硫、磷的含量进行检查。
1.3钢丝表面观察
用扫描电镜进行观察,看到钢丝断口周围有呈一定形状的摩擦痕迹,有的地方还存有凹陷。
1.4钢丝断口观察
钢丝断口可以分为疲劳区和瞬断区,疲劳区大概占总断口面积的百分之三十,疲劳区断面大致和钢丝轴线成九十度,瞬断区断面与钢丝轴线大概是四十五度,在断口附近还可以观察到一些摩擦痕迹。疲劳源区放大形貌疲劳裂纹从钢丝表面开始,疲劳源区有不同程度的擦伤,没有较为明显的冶金缺陷。损伤扩展初始阶段的断裂形貌为准解离特征,损伤扩展中后期疲劳特征不易看出。瞬断区为细小的韧窝形状,对金相进行观察,结果表明,钢丝金相组织没有异常;对断口进行观察,结果表明,破断区没有较为明显的冶金缺陷;化学成分分析表明,钢丝中碳的含量及硫、磷杂质含量没有超标;拉伸试验表明,钢索强度在正常要求范围内。所以,钢索的断裂与钢丝的用料和钢索的生产工艺没有太大关联。
2.故障现象
二零一一年四月,一架教练机在练习中,发生操纵系统钢索断丝的现象,飞机不能正常工作,基于此情况,飞行员不得不使用应急系统工作,这才使得飞机逃过一劫,没有造成重大损失。飞机到达地面以后,在寻找原因过程中,相关的工作者先将飞机的操纵连杆断开,发现依然卡滞;在数次操作后,卡滞现象才消失,操纵手柄也很好用。在对相关检验时,检测到操纵系统出现钢丝刺出现象,大约刺出表面约三毫米,在离接头断面大概十六毫米处,操纵钢索发生断丝。其中还发现有1根在大概十一毫米断裂钢丝。
3.操纵钢索的结构和它的工作原理
3.1操纵钢索的结构
操纵钢索结构包括钢索、外套铜管、压接头、叉耳接头等部件。它的钢索及一些压接头安在外套铜管里,它有效的作用长度为四十毫米。由于受到机体结构的限制,拉杆在安装的过程中不都按直线。在后期保养中因为钢索表层涂有特殊材质,在正式飞行时产生的摩擦力不大,所以在操纵钢索的正常使用上没有影响。
3.2操纵钢索的工作原理
某型飞机的操纵系统采用半软式的系统。操纵拉杆连接者两端,一端是连接到手柄,受飞机内操纵杆的控制;一端连接摇臂来控制系统工作。在空中工作过程中,驾驶员可以操控操作杆,使得操纵拉杆在外套铜管里自由运动,来控制操纵系统工作情况。
4.操纵系统钢索制造工艺及钢索断丝来源
4.1操作系统钢索制造工艺
某型飞机操作系统的钢索采用的是6x7+IWS(YB261-64),钢索直径4.5毫米,选择70钢线材。根据规定标准,钢索的绳股在捻制时钢丝可以应用插接工艺,在钢丝插接时,插接的地方会有一些倒刺。油门操纵拉杆制作:钢索及压接头清洗、吹干、钢索预拉伸、切割钢索、在距离钢索两端29毫米处的地方都要涂上红漆、扩铰接头内孔达到最大尺寸、钢索装人压接头、收压成形、锐角倒圆、强度试验升成品检验。
4.2符合性检查
检查出现问题的部件尺寸,包括钢索、钢丝、铜管及压接头都要进行检验,使以上检查项都符合标准,使刺出钢索的钢丝直径不小于铜管与压接头的单边间隙。
4.3断裂钢丝理化分析
对已经发生断裂的钢丝用超声波洗涤之后,在显微镜下进行观察,发现断丝一端的断口有受磨损的韧窝形貌,断口周围磨损痕迹很容易看出,猜测应该是该端面断裂前在外套铜管里反复运动摩擦受损造成的,B端断口出现剪切唇、韧窝形貌和颈缩现象;对残留在钢索中的钢丝头C端在电子显微镜下进行观测,发现它的断口有韧窝和颈缩现象,并和断口形貌大致一样,从而可以知道脱落钢丝是从残留在钢索中的钢丝头C处受拉断裂后脱落4-5。 5.飞机操纵系统失效的事故原因分析
在飞机操纵系统失效的事故的相关资料可以了解到,钢索在受到一定压力时会出现一定角度的弯转。当有钢丝发生刺出状况的时候,可以从刺出的钢索和断裂的钢丝所在的位置看,钢索中心股插接的位置正好处在压接头周围,截断钢索在压接头时,会增加钢丝从钢索表面刺出的概率。从操纵钢索的一些基本资料及以往参考资料中了解到:在具体的应用过程中,钢索中心股钢丝受一定的外力作用一点点从钢索表面刺出,刺出的钢丝与外套铜管云中过程中产生一定程度的摩擦,在运动时被带入压接头与铜管之间,使操作系统的运动不畅,使得飞机操作系统不受控制,最终导致飞机操作系统失效。在地面做相关调查时,由于用力推拉导致卡滞钢丝断裂6—7。
经过上面的一系列分析可知,造成飞机操作系统钢索运动受阻,最终无法正常操纵飞机的缘由是钢索捻制时有倒刺,钢索在制造过程中该部位正好位于压接头近处,在以后的驾驶飞行过程中,操作系统钢索受到一定的外力作用,致使钢丝从钢索表面刺出,使操纵钢索运行不畅而无法正常工作,只能将飞机转换应急系统工作。
6.预防措施
根据以上的分析结果,在操作系统钢索的使用過程中,可以采取以下方法:
6.1操纵钢索在飞机的正常应用当中,要多注意维护,好好保养,留心钢索的注油量,保持其具有良好的润滑性,尽量减小由于太大的摩擦使得拉杆运动不顺畅的情况。
6.2强化操纵拉杆钢索的检查工作,一旦发现钢索有问题,要马上换上新的操纵操纵拉杆。
7.结束语
对于钢索失效的原因分析,可知钢索出现问题是由于弯曲应力方面出现不良情况,而造成疲劳断裂,钢索与滑轮间的磨损使得出现不同程度的裂纹;而弯曲应力则是造成钢索断裂最重要的原因。
参考文献:
[1]马林,胡小华,吴洵敏.飞机发动机操纵钢索断丝原因分析及改进措施[J].金属制品.2012,12(24):115-120
[2]田付顺,徐龙,回士旭,孙君君,李宝秀,宋振平.XGLX82A盘条断丝原因分析及改进措施[A].中国金属学会.2012年全国轧钢生产技术会论文集(下)[C].中国金属学会:.2012,12(24):152-155
[3]刘庭耀,赵晓辉.飞机操纵系统钢索断裂原因分析[J].失效分析与预防.2009,12(24):105-109
[4]郭素光.发动机操纵模拟试验控制系统的设计与研究[D].西北工业大学.2002,12(24):104-109