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摘 要:针对欢西油田锦98块由于储层物性差等原因造成的断块采出程度低、开发水平差的现状,通过三老资料复查及精细地质研究,在总结断块前期开发效果差的基础上,逐步实施了老井侧钻、加密调整及滚动扩边的复产方案,使锦98块产能得到全面恢复,并且取得了勘探开发双丰收的佳绩。
关键词:侧钻 部署井网 增储扩边 地质研究 锦98块
前 言
锦98断块为欢西油田的一个四级断块,该块于1979年开始试采,1989年实施注水开发,至1996年全块停产,采出程度仅有12.1﹪。为恢复断块产能,自2001年起,我们通过实施优选侧钻井点、重新部署井网和扩边增储上产的逐步复产方案,使锦98块开发水平呈现出前所未有的好局面。本文着重介绍了锦98块复产的主要做法,同时也为其它同类油藏的开发提供了借鉴依据。
一、地质概况
锦98断块位于辽河盆地欢喜岭油田中部,是由北端地层超覆线和南部两条断层圈闭的构造岩性油藏,开发目的层为下第三系沙河街组四段杜家台油层,构造形态为西北向东南倾斜的单斜构造。该块原含油面积0.5km2,地质储量80×104t。油藏埋深1410~1520m。储层岩性以含砾砂岩为主。
二、精细地质研究,断块实现增储复产
1.断块开发效果差的原因及复产潜力分析
为恢复该断块的产能,2001年伊始,我们通过精细地质研究针对断块开发效果差的原因进行了深入分析,取得了一定认识。
1.1 砂岩连通系数较低,是断块开发效果差的主要原因
1.2 原井网对储量控制程度低,也是制约断块开发效果的原因之一
1.3 原老井因井况问题无法正常生产。
1.4 采出程度低,剩余储量较大。
通过研究认为断块仍有恢复产能的潜力。但为减少投资的盲目性,我们确立了由单井到全块的复产方案,取得了重大突破。
2.优选侧钻井点,单井复产取得成功
通过本层系5口老井的复查发现,只有锦2-11-005井具有复产的可能,因此在2001年我们首选锦2-11-005井进行了侧钻复产试验。2001年6月,我们对该井实施了侧钻复产,初期日产油9t,日产水6t,到目前累产油2138t,累产水2912t。从而为锦98块的全面复产提供了有力的地质依据。
3.重新部署井网,提高储量动用程度
在锦2-11-005井成功复产的基础上,我们针对断块井况情况,提出了重新部署井网,提高储量动用程度的复产方案。在中部油层厚度大于30m的范围内,采用“三角形”井网按200m井距在断块内重新部署新井,共部署了8口开发井,实施后获得了良好效果。
按电测解释结果统计,完钻的8口新井,单井钻遇油层最大厚度为54.3m,单井钻遇油层最小厚度为9.0m,平均单井钻遇油层厚度为25.8m。
4.地层精细劈分对比,扩边增储挖潜见成效
通过重新部署井网,锦98块实现了二次上产。但2003年上半年完钻的锦7-32-36井却让我们对该块有了进一步的认识。锦7-32-36井位于锦98块原北部超覆线以外,开发目的层为中生界油层,该井钻遇杜家台油层6.9m/4层。由此,对原构造超覆线位置提出了质疑。针对这一情况,我们以锦7-32-36井作为突破点通过其它周边井的地层精细劈分对比带动了全块的地质再认识工作。
4.1 地质再认识
4.1.1 构造再认识:
为进一步论证我们的认识,我们做了另外两条具有代表性的剖面。其中,砂体由南至北逐渐变薄,原超覆线外的锦95井仍钻遇杜家台油层2.6m/1层。原北部超覆线应外推120余米,构造高点位于锦7-32-36井附近(原构造高点位于锦2-12-126井),构造幅度上升了31米。
4.1.2 油层发育
该断块油层发育由于受到构造及岩性的双重控制,总体上表现为构造高点油层发育厚度较大,而储层发育差的部位油层厚度变薄。
4.1.3 储量复算
根据地质再认识,重新落实断块构造面积为1.37km2,含油面积为0.87km2,油层有效厚度为12.1m。根据容积法N=A·h·ф·ρ·So/Bo[1]计算,断块原油储量为130×104t,新增含油面积0.37km2,新增原油储量为50×104t。按标定采收率26﹪计算,可采地质储量为33.8×104t。
4.2 扩边挖潜取得良好效果
由于含油面积的扩大,在锦98块北部邻近超覆线部位,油层厚度大于20m的范围内部署了9口扩边井,1口更新井。截止到目前已经完钻6口。6口新井投产后,初期日产液159t,日产油131t,综合含水17.6﹪,平均单井日产油22t。
三、断块复产效果评价
1.滚动勘探取得新成果
通过超覆线北推120m,含油面积增加0.37km2,原油储量增加50×104t。
2.原油产量上升,采油速度显著提高
经过加密扩边,共部署油水井18口。截止到目前,断块油井总井14口,开井12口,日产油由停产前的0t上升至目前的145t,完成年产油量为3.0910×104t。
3.实现了二次采油,采收率得以大幅度提高
通过调整,在断块内形成不规则的面积注水井网,注采井数比为1:2。同时针对由于断块泥质含量高,早期注入水水质差容易造成油层堵塞的问题,我们提出了对水井转注前实施防膨处理,采取注入精细水的办法来提高区块的注水利用率。类比同类油藏锦99块(杜),采收率可由停产前的7.4﹪提高至26.0﹪,可采储量增加24.1×104t。
4.经济效益显著
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投资回收期:
油井按平均单井日产10t计算,年生产时间按300天预测,投资回收期为:
90506/(19×10×300)=1.6年。
最终经济效益:
按标定采收率26.0﹪计算,可采地质储量为33.8×104t,剩余可采地质储量为24.1×104t,则最终经济效益为:
24.1×104×(850-237)=1.48×108(亿元)
四、结论及建议
精细地质研究是锦98块全面复产的基础,测井曲线对比法仍是地质研究的有效手段。建议加快转注进度,完善注采井网,提高断块注水开发效果。建议进一步落实锦83南部断层,有无进一步西扩的潜力。
参考文献:
[1]纪永亮.油气田地下地质学[M].华东:石油大学出版社,2002.
[2]刘桂满,马春宝.锦州油田开发实践与认识[C].辽宁科技出版社,2009:1-20.
关键词:侧钻 部署井网 增储扩边 地质研究 锦98块
前 言
锦98断块为欢西油田的一个四级断块,该块于1979年开始试采,1989年实施注水开发,至1996年全块停产,采出程度仅有12.1﹪。为恢复断块产能,自2001年起,我们通过实施优选侧钻井点、重新部署井网和扩边增储上产的逐步复产方案,使锦98块开发水平呈现出前所未有的好局面。本文着重介绍了锦98块复产的主要做法,同时也为其它同类油藏的开发提供了借鉴依据。
一、地质概况
锦98断块位于辽河盆地欢喜岭油田中部,是由北端地层超覆线和南部两条断层圈闭的构造岩性油藏,开发目的层为下第三系沙河街组四段杜家台油层,构造形态为西北向东南倾斜的单斜构造。该块原含油面积0.5km2,地质储量80×104t。油藏埋深1410~1520m。储层岩性以含砾砂岩为主。
二、精细地质研究,断块实现增储复产
1.断块开发效果差的原因及复产潜力分析
为恢复该断块的产能,2001年伊始,我们通过精细地质研究针对断块开发效果差的原因进行了深入分析,取得了一定认识。
1.1 砂岩连通系数较低,是断块开发效果差的主要原因
1.2 原井网对储量控制程度低,也是制约断块开发效果的原因之一
1.3 原老井因井况问题无法正常生产。
1.4 采出程度低,剩余储量较大。
通过研究认为断块仍有恢复产能的潜力。但为减少投资的盲目性,我们确立了由单井到全块的复产方案,取得了重大突破。
2.优选侧钻井点,单井复产取得成功
通过本层系5口老井的复查发现,只有锦2-11-005井具有复产的可能,因此在2001年我们首选锦2-11-005井进行了侧钻复产试验。2001年6月,我们对该井实施了侧钻复产,初期日产油9t,日产水6t,到目前累产油2138t,累产水2912t。从而为锦98块的全面复产提供了有力的地质依据。
3.重新部署井网,提高储量动用程度
在锦2-11-005井成功复产的基础上,我们针对断块井况情况,提出了重新部署井网,提高储量动用程度的复产方案。在中部油层厚度大于30m的范围内,采用“三角形”井网按200m井距在断块内重新部署新井,共部署了8口开发井,实施后获得了良好效果。
按电测解释结果统计,完钻的8口新井,单井钻遇油层最大厚度为54.3m,单井钻遇油层最小厚度为9.0m,平均单井钻遇油层厚度为25.8m。
4.地层精细劈分对比,扩边增储挖潜见成效
通过重新部署井网,锦98块实现了二次上产。但2003年上半年完钻的锦7-32-36井却让我们对该块有了进一步的认识。锦7-32-36井位于锦98块原北部超覆线以外,开发目的层为中生界油层,该井钻遇杜家台油层6.9m/4层。由此,对原构造超覆线位置提出了质疑。针对这一情况,我们以锦7-32-36井作为突破点通过其它周边井的地层精细劈分对比带动了全块的地质再认识工作。
4.1 地质再认识
4.1.1 构造再认识:
为进一步论证我们的认识,我们做了另外两条具有代表性的剖面。其中,砂体由南至北逐渐变薄,原超覆线外的锦95井仍钻遇杜家台油层2.6m/1层。原北部超覆线应外推120余米,构造高点位于锦7-32-36井附近(原构造高点位于锦2-12-126井),构造幅度上升了31米。
4.1.2 油层发育
该断块油层发育由于受到构造及岩性的双重控制,总体上表现为构造高点油层发育厚度较大,而储层发育差的部位油层厚度变薄。
4.1.3 储量复算
根据地质再认识,重新落实断块构造面积为1.37km2,含油面积为0.87km2,油层有效厚度为12.1m。根据容积法N=A·h·ф·ρ·So/Bo[1]计算,断块原油储量为130×104t,新增含油面积0.37km2,新增原油储量为50×104t。按标定采收率26﹪计算,可采地质储量为33.8×104t。
4.2 扩边挖潜取得良好效果
由于含油面积的扩大,在锦98块北部邻近超覆线部位,油层厚度大于20m的范围内部署了9口扩边井,1口更新井。截止到目前已经完钻6口。6口新井投产后,初期日产液159t,日产油131t,综合含水17.6﹪,平均单井日产油22t。
三、断块复产效果评价
1.滚动勘探取得新成果
通过超覆线北推120m,含油面积增加0.37km2,原油储量增加50×104t。
2.原油产量上升,采油速度显著提高
经过加密扩边,共部署油水井18口。截止到目前,断块油井总井14口,开井12口,日产油由停产前的0t上升至目前的145t,完成年产油量为3.0910×104t。
3.实现了二次采油,采收率得以大幅度提高
通过调整,在断块内形成不规则的面积注水井网,注采井数比为1:2。同时针对由于断块泥质含量高,早期注入水水质差容易造成油层堵塞的问题,我们提出了对水井转注前实施防膨处理,采取注入精细水的办法来提高区块的注水利用率。类比同类油藏锦99块(杜),采收率可由停产前的7.4﹪提高至26.0﹪,可采储量增加24.1×104t。
4.经济效益显著
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投资回收期:
油井按平均单井日产10t计算,年生产时间按300天预测,投资回收期为:
90506/(19×10×300)=1.6年。
最终经济效益:
按标定采收率26.0﹪计算,可采地质储量为33.8×104t,剩余可采地质储量为24.1×104t,则最终经济效益为:
24.1×104×(850-237)=1.48×108(亿元)
四、结论及建议
精细地质研究是锦98块全面复产的基础,测井曲线对比法仍是地质研究的有效手段。建议加快转注进度,完善注采井网,提高断块注水开发效果。建议进一步落实锦83南部断层,有无进一步西扩的潜力。
参考文献:
[1]纪永亮.油气田地下地质学[M].华东:石油大学出版社,2002.
[2]刘桂满,马春宝.锦州油田开发实践与认识[C].辽宁科技出版社,2009:1-20.