论文部分内容阅读
[摘要] 大古67块油藏类型为一个受断层控制的断块岩性油藏,具有典型低渗透油藏特点。其开采特征具有产能低;天然能量不足,产量递减大,平均泵效32.6%。运用采用三位一体管理模式,即地面管理、井筒管理、井下管理,三位一体相结合,综合分析、综合评价,形成一个系统,其优点是能准确把握油井工况真实动态,对单井工况能实施定量和科学的分析,有力保障了油田高效开发。
[关键字] 低渗透 工况分析 三位一体 油田开发
[中图分类号] TE33 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-2-8-1
1 概况
1.1 基本情况
大王庄油田大古67块位于山东省东营市河口区新户乡境内,构造上属于车镇凹陷大王庄鼻状构造带大一断层上升盘中段。北以断层为界与大王北油田相接,南以大古2断层与大古82井区相连,是一个四面被断层封闭的断块油藏 。油藏埋深2880-3160m,区块含油面积3.3km2,地质储量396x104t。标定采收率:17%,可采储量:67.4x104t。,可采储量67x104t。
1.2 开发现状
截止2012年6月底,大古67块共有油井29口,开井27口,日液201吨,日油108吨,综合含水为40.4%;水井10口,开井9口,日注305方。采油速度:1.0%,采出程度:10.8%,累积注采比1.0,年自然递减:25.05%,年综合递减:11.32%。油藏总压降4.48MPa,平均动液面1614m。
1.3 工况现状
截止2012年6月份,大古67块油井检泵周期为378天,油井最长免修期1479天(大8-12-6)。
2 依据工况宏观控制图,进行工况分析
2.1 "工况宏观控制图"的编制
根据影响泵效的4大因素:游离气体、充不满影响;冲程损失影响;溶解气影响;泵筒、凡尔影响,计算出不同泵吸入口压力下的三个泵效值(理论泵效上限、理论泵效下限和平均理论泵效),以泵效为横坐标、泵吸入口压力为纵坐标绘制成曲线,得到三条标准曲线;并以实测示功图为基础,确定了合理区、待落实区、参数偏大区、参数偏小区和断脱漏失区,最终绘制出大古67块工况宏观控制图。
2.2 利用宏观控制图进行工况分析
根据宏观控制图模板,结合油井的实际泵效和泵吸入口压力,得到6月份该块工况控制图如下:
从大古67工况分析图上可以看出,位于参数偏大区的油井占所有油井的63%,造成这种情况的主要原因是该区块为低渗透油田,产能低,地层能量不足,注水难以见效,导致区块单井产量低,动液面深,泵效低。
3 应用三位一体管理、优化工况管理
3.1参数偏大区三位一体管理
大古67块参数偏大区共有油井17口,占油井总数的63%。造成该区油井供液不足的主要原因是注采对应率低、地层能量不足、参数不合理。针对于此,我们采取了三位一体工况管理模式,有效地改善了该区油井生产状况。
3.1.1 油水井对应补孔,提高注采对应率,补充地层能量
大8-7-3 于2011.12月补孔P214小层, 作业后日液由3.4t提高到10.2t,由参数偏大区转为合理区。但由于地层能量不足,导致该井产量下降较快,目前日液4.7t,由合理区转为参数偏大区。建议提高大8-8-4配注(30提高到50),补充大8-7-3的地层能量。
3.1.2 改造油层,提高供液能力
通过精细油藏分析,对低渗油藏大古67块3口油井实施压裂措施,效果明显。
3.1.3优化注水,做好水井调配工作
通过2012年上半年对油井的调配工作,油井见效4井次,累增油105吨。
3.1.4实施掺注分离,提高注水压力
6#注负责4个配水间的注水任务,还担负着大古67块9口低液井的掺水任务。利用高压注水井给油井掺水,大大降低了注水压力,严重影响了注水任务的完成。2011年7月6日掺水流程投入改造,在6#注专门新设两台离心泵,把以前的掺水管线全部甩开,同时在6#、7#站上两台掺水加热炉。
3.2 断脱漏失区三位一体管理
对于处于漏失区的井,结合地面、井下情况,精细分析生产状况及监测结果的变化,判断漏失原因,及时采取措施恢复正常生产 。
3.3合理区三位一体管理
电流监测是分析油井负荷状况的眼睛,电流增大或异常是判断热洗时机的重要依据,因此加强电流监测是延长免修期的重要手段。我队从热洗选井到热洗过程监督,再到热洗效果跟踪,全方位一体化开展热洗工作。
3.3.1 队部建立油井热洗分析制度,每周上报热洗计划前,由队长、主管热洗的副队长、技术员、站长召开热洗计划制定会,分析每口油井生产状况,认真确定出需要热洗油井,避免无效洗井。
4 效果评价
通过对大古67块应用三位一体管理,我们按照上面措施逐一进行实施,在6、7月份时已经见到明显的效果。抽油机的工况、生产参数更加合理,油井产量、泵效得到了提高,油井检泵周期延长。
5 几点认识
依托“三位一体管理模式”,在油井工况管理措施的制定上,逐步做到了三个转变:
(1)由“单项”分析向“系统”转变。将单井放大到井组或区块进行综合考虑,提高措施的针对性和有效性。 通过以上措施,大古67块5个井组中,有3个井组实现了稳升,井组稳升率达到了60%。
(2)由“被动治理”向“提前预防”转变。我队将躺井前的工况管理和躺井分析因素评价报告相结合,突出事前预防和循环改进,优化预案,减少了躺井和“二次”施工现象的发生。
(3)由“重生产环节”向“重技术环节”转变。强化调整井的跟踪、分析的技术管理工作,结合单井生产历史和生产现状,制定了单井管理明细卡,每周跟踪单井液量、油量、含水、压力、电流等几个方面的动态情况,提高了油井工况的动态管理。
总之油井工况是一个是随时间变化的指标,在今后的工作中,我们要遵循“地面入手、立足井筒、著眼油层”原则,应用“三位一体”的管理模式,在实际生产中要不断监测,取全取准各项原始资料,经常分析,才能提高油井的合理比率,使油井保持高效生产,从而提高油田开发水平。
[关键字] 低渗透 工况分析 三位一体 油田开发
[中图分类号] TE33 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-2-8-1
1 概况
1.1 基本情况
大王庄油田大古67块位于山东省东营市河口区新户乡境内,构造上属于车镇凹陷大王庄鼻状构造带大一断层上升盘中段。北以断层为界与大王北油田相接,南以大古2断层与大古82井区相连,是一个四面被断层封闭的断块油藏 。油藏埋深2880-3160m,区块含油面积3.3km2,地质储量396x104t。标定采收率:17%,可采储量:67.4x104t。,可采储量67x104t。
1.2 开发现状
截止2012年6月底,大古67块共有油井29口,开井27口,日液201吨,日油108吨,综合含水为40.4%;水井10口,开井9口,日注305方。采油速度:1.0%,采出程度:10.8%,累积注采比1.0,年自然递减:25.05%,年综合递减:11.32%。油藏总压降4.48MPa,平均动液面1614m。
1.3 工况现状
截止2012年6月份,大古67块油井检泵周期为378天,油井最长免修期1479天(大8-12-6)。
2 依据工况宏观控制图,进行工况分析
2.1 "工况宏观控制图"的编制
根据影响泵效的4大因素:游离气体、充不满影响;冲程损失影响;溶解气影响;泵筒、凡尔影响,计算出不同泵吸入口压力下的三个泵效值(理论泵效上限、理论泵效下限和平均理论泵效),以泵效为横坐标、泵吸入口压力为纵坐标绘制成曲线,得到三条标准曲线;并以实测示功图为基础,确定了合理区、待落实区、参数偏大区、参数偏小区和断脱漏失区,最终绘制出大古67块工况宏观控制图。
2.2 利用宏观控制图进行工况分析
根据宏观控制图模板,结合油井的实际泵效和泵吸入口压力,得到6月份该块工况控制图如下:
从大古67工况分析图上可以看出,位于参数偏大区的油井占所有油井的63%,造成这种情况的主要原因是该区块为低渗透油田,产能低,地层能量不足,注水难以见效,导致区块单井产量低,动液面深,泵效低。
3 应用三位一体管理、优化工况管理
3.1参数偏大区三位一体管理
大古67块参数偏大区共有油井17口,占油井总数的63%。造成该区油井供液不足的主要原因是注采对应率低、地层能量不足、参数不合理。针对于此,我们采取了三位一体工况管理模式,有效地改善了该区油井生产状况。
3.1.1 油水井对应补孔,提高注采对应率,补充地层能量
大8-7-3 于2011.12月补孔P214小层, 作业后日液由3.4t提高到10.2t,由参数偏大区转为合理区。但由于地层能量不足,导致该井产量下降较快,目前日液4.7t,由合理区转为参数偏大区。建议提高大8-8-4配注(30提高到50),补充大8-7-3的地层能量。
3.1.2 改造油层,提高供液能力
通过精细油藏分析,对低渗油藏大古67块3口油井实施压裂措施,效果明显。
3.1.3优化注水,做好水井调配工作
通过2012年上半年对油井的调配工作,油井见效4井次,累增油105吨。
3.1.4实施掺注分离,提高注水压力
6#注负责4个配水间的注水任务,还担负着大古67块9口低液井的掺水任务。利用高压注水井给油井掺水,大大降低了注水压力,严重影响了注水任务的完成。2011年7月6日掺水流程投入改造,在6#注专门新设两台离心泵,把以前的掺水管线全部甩开,同时在6#、7#站上两台掺水加热炉。
3.2 断脱漏失区三位一体管理
对于处于漏失区的井,结合地面、井下情况,精细分析生产状况及监测结果的变化,判断漏失原因,及时采取措施恢复正常生产 。
3.3合理区三位一体管理
电流监测是分析油井负荷状况的眼睛,电流增大或异常是判断热洗时机的重要依据,因此加强电流监测是延长免修期的重要手段。我队从热洗选井到热洗过程监督,再到热洗效果跟踪,全方位一体化开展热洗工作。
3.3.1 队部建立油井热洗分析制度,每周上报热洗计划前,由队长、主管热洗的副队长、技术员、站长召开热洗计划制定会,分析每口油井生产状况,认真确定出需要热洗油井,避免无效洗井。
4 效果评价
通过对大古67块应用三位一体管理,我们按照上面措施逐一进行实施,在6、7月份时已经见到明显的效果。抽油机的工况、生产参数更加合理,油井产量、泵效得到了提高,油井检泵周期延长。
5 几点认识
依托“三位一体管理模式”,在油井工况管理措施的制定上,逐步做到了三个转变:
(1)由“单项”分析向“系统”转变。将单井放大到井组或区块进行综合考虑,提高措施的针对性和有效性。 通过以上措施,大古67块5个井组中,有3个井组实现了稳升,井组稳升率达到了60%。
(2)由“被动治理”向“提前预防”转变。我队将躺井前的工况管理和躺井分析因素评价报告相结合,突出事前预防和循环改进,优化预案,减少了躺井和“二次”施工现象的发生。
(3)由“重生产环节”向“重技术环节”转变。强化调整井的跟踪、分析的技术管理工作,结合单井生产历史和生产现状,制定了单井管理明细卡,每周跟踪单井液量、油量、含水、压力、电流等几个方面的动态情况,提高了油井工况的动态管理。
总之油井工况是一个是随时间变化的指标,在今后的工作中,我们要遵循“地面入手、立足井筒、著眼油层”原则,应用“三位一体”的管理模式,在实际生产中要不断监测,取全取准各项原始资料,经常分析,才能提高油井的合理比率,使油井保持高效生产,从而提高油田开发水平。