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摘 要: CPR1000机组现场使用的仪表二次设计用的冷凝罐和集液罐等,都是江苏无锡西塘厂家生产,其具备核级生产资质。其生产的核级冷凝罐上游BOSS头处承插焊的焊缝,需要的资质跟非核级冷凝罐需要的焊接资质不同。由于所有项目均是采用西塘的冷凝罐,导致所有CPR1000机组的冷凝罐都需要返焊处理,现场根据机组运行情况提票进行了焊缝的返修,主要采用掏空BOSS头后重新用有资质的焊工焊接的方法。由于西塘冷凝罐的返焊处理为所有项目的首次处理,面临着无经验可借鉴,施工周期短,对焊工资质要求高,且施工位置在反应堆旁,破口打磨等都有可能将异物带入反应堆,其防异物工作难度大。此次处理的施工方案和施工方案全部是首次编写,承包商有多家,接口多,协调难度大。涉及的系统大部分为导致跳堆的重要敏感系统,施工要求高,施工风险大。最终,成功克服上述困难,顺利完成无锡西塘核级冷凝罐的焊缝返修处理,为后续项目的处理有了重要的参考经验。
关键词: 焊缝返修;焊工资质;应力处理;打磨切割;质量控制
【中图分类号】 TE972 【文献标识码】 A【文章编号】 2236-1879(2018)09-0196-02
一、背景概述:
CPR1000机组核级设备测温、测压、测流量仪表二次设计中,所使用的冷凝罐为无锡西塘生产的核级Q1级设备。Y4机组汽轮机高中压缸主进气管道共有4条,其下游连接4个压力变送器(4GRE022/023/024/044MP),现场用来检测汽轮机高中压缸的进气压力。在汽轮机启动阶段,仪表管内会有高温高压蒸汽通过,高温高压的蒸汽通过仪表管进入到冷凝罐内。由于进气主管道振动很大且冷凝罐内的压力越来越高,如果冷凝罐焊缝不合格,如有沙眼、气孔、裂纹等缺陷,水蒸气会逐渐渗漏出来,在渗出口液化,成为小水滴。
出现渗水事件后,进行原因分析,经过查询上游施工过程中的图纸文件,找出相关的SATED图和现场照片如下:
二、焊縫质量问题的研究及处理
1、上游制造文件的分析。
经过EM9的SATED图分析,图纸上无焊口号,判断现场并未进行施焊,上述承插焊的焊缝为厂家焊缝。供应商为无锡西塘核设备有限公司。经过查询,厂家具有核级设备生产资质,且所有的材料符合设计要求(有证明文件)如下所示:
通过上游的技术文件分析,制造方面许可和文件不存在问题。
2、制造材料的分析。
通过制造文件分析无果的情况下,接下来需要从材料本身进行质量问题的分析,相应的材料清单可通过EOMM和EOMR进行查询,如下所示:
通过材料清单进行分析,其对应的每种规格的材质都有相应的附件报告,且附件报告监测合格,证明其材料符合质量要求。
3、施工过程文件分析。
首先对供应商完工报告进行检查,根据焊接特点,主要检查如下内容:1)焊接工艺指导书2)焊接工艺评定3)焊接工艺卡、4)焊缝布置图。主要内容如下图所示:
焊接工艺评定报告为焊接工艺指导书的依据文件,对焊接供应评定报告主要进行如下五个维度的分析:
1)焊接方法2)母材材质3)焊后热处理4)保护气体
焊接工艺指导书为具体指导焊工进行焊接的文件,可以由焊工根据焊接工艺指导书来完成焊接工艺卡的编写,从而完成现场实际焊接工作,其主要从如下几个维度来分析:
1)焊接方法2)坡口形式3)母材材质与钢号4)焊接的厚度范围
通过以上文件分析,发现施工过程文件并无问题,且厂家对质量的控制还是很严谨的。
4、对焊工资质的分析.
通过以上文件的分析,发现供应商的质量控制文件体系并没有问题,于是需要对生产要素中最重要的人进行重点分析,人机料法环是我们进行工程质量分析经常使用的手段,其中人的作用又是最重要的。根据其焊缝布置图进行焊工持证项目的分析
最终在审核焊工资质时,发现供应商的施焊人员的持证项目所含资质,不具备相应的核级插套焊的资质。
5、对焊缝不合格的处理
5.1有缺陷焊缝的数量统计。
为了彻底完成缺陷焊缝的处理,我们针对所有无锡西塘供货的阳江3、4号机组LOT101Dc的冷凝罐进行彻底梳理,根据各仪表流程图和其对应的SATED图,统计到西塘供货的所有冷凝罐如下:
通过以上分析,我们发现有些冷凝罐和储气罐不是Q1级的,所以不适用于上述核级焊工资质要求,需要区别对待。经过对每个罐子的仔细核对和大量的数据统计,总结如下:
1、核级设备且为Q1级的焊缝需要具有相应资质的人员才可以焊接,但是西塘厂家的焊工并无此资质,由此判定所有Q1级的焊缝不合格;
2、其中,只有1KL11/1KL12/1KL13/1KL14有厂家自带焊缝,为不合格产品,其余的冷凝罐制作过程满足要求;
3、四种冷凝罐有三种焊接形式,现场的处理方案根据冷凝罐不同,处理方式和处理方案并不相同;
5.2处理方案的确定与分析
针对1KL11/1KL12/1KL13/1KL14四种冷凝罐,我们进行了缺陷焊缝的分析:
其中,标红色的部分是缺陷焊缝。经过各板块和供应商开会讨论,确定如下处理方案:需要进行焊口的打磨掏口并重新用有资质的焊工进行重新焊接。
5.4现场处理工序如下:
5.5现场处理过程中的衍生问题的处理。
在处理过程中,其它项目传来经验反馈,由于冷凝罐有应力,导致冷凝罐出口的仪表管在长期运行下崩断,发生质量事件。本着一次把事情做好的原则,对所有的冷凝罐又进行了应力检查,相应的工作要求如下:
1)松开冷凝罐的卡箍,看看冷凝罐是否有明显的上下偏移(Y轴方向)和前后偏移(X轴方向)以及冷凝罐的上翘(Y轴方向)
2)如果有上翘,则需要进行调整,用千斤顶或倒链进行处理,倒链的悬挂点(受力点)在SG的第三层的钢格栅上,受力点在仪表管上(规格型号:26.7*5.56),慢慢调整,直到合格为止;
3)如果有前后的偏移,同样用倒链进行处理,同样调整一次阀后的仪表管(规格型号:26.7*5.56),进行微调直到应力消除;
4)调整完后,需要用水平尺对仪表管的坡度进行测量,满足仪表的坡度要求(不小于2%),现场处理过程中,有出现倒坡现象。
5)调整完后,用水平尺检查水平度、坡度的要求,全部满足要求,则工作结束,否则重新调整。
四、实施效果分析
1、在冷凝罐焊缝处理的过程中,主动发现并解决了冷凝罐应力的问题,并发明了一个专用工具,专门用来调整冷凝罐应力。跟以往的千斤顶和倒链的处理方式相比,具有占用空间小,效率高,操作方便、安全无风险等特点。
2、完成了3、4号机组的所有西塘冷凝罐的处理,不合格焊缝经过探伤,全部合格,给机组的安全稳定运行提供了最大的保障;
五:结论
实践证明,CPR1000机组西塘冷凝管的焊缝处理,作为一个隐蔽的隐患,发现的越早,对后续机组的稳定运行越有利,阳江西塘冷凝罐焊缝缺陷的发现和处理,为其它项目问题的处理带了丰富的经验。也为后续供应商制造质量的提高起到了很大的促进作用。
参考文献
[1] 压水堆核电厂核岛设计[M]. 北京:原子能出版社,2010
[2] 《第三代压水堆核电站》 中广核工程有限公司 工程培训中心
[3] 建筑施工手册(第四版)编写组,《建筑施工手册》,中国建筑工业出版社,2003年
[4] AREVA SERRANO Sylvain
关键词: 焊缝返修;焊工资质;应力处理;打磨切割;质量控制
【中图分类号】 TE972 【文献标识码】 A【文章编号】 2236-1879(2018)09-0196-02
一、背景概述:
CPR1000机组核级设备测温、测压、测流量仪表二次设计中,所使用的冷凝罐为无锡西塘生产的核级Q1级设备。Y4机组汽轮机高中压缸主进气管道共有4条,其下游连接4个压力变送器(4GRE022/023/024/044MP),现场用来检测汽轮机高中压缸的进气压力。在汽轮机启动阶段,仪表管内会有高温高压蒸汽通过,高温高压的蒸汽通过仪表管进入到冷凝罐内。由于进气主管道振动很大且冷凝罐内的压力越来越高,如果冷凝罐焊缝不合格,如有沙眼、气孔、裂纹等缺陷,水蒸气会逐渐渗漏出来,在渗出口液化,成为小水滴。
出现渗水事件后,进行原因分析,经过查询上游施工过程中的图纸文件,找出相关的SATED图和现场照片如下:
二、焊縫质量问题的研究及处理
1、上游制造文件的分析。
经过EM9的SATED图分析,图纸上无焊口号,判断现场并未进行施焊,上述承插焊的焊缝为厂家焊缝。供应商为无锡西塘核设备有限公司。经过查询,厂家具有核级设备生产资质,且所有的材料符合设计要求(有证明文件)如下所示:
通过上游的技术文件分析,制造方面许可和文件不存在问题。
2、制造材料的分析。
通过制造文件分析无果的情况下,接下来需要从材料本身进行质量问题的分析,相应的材料清单可通过EOMM和EOMR进行查询,如下所示:
通过材料清单进行分析,其对应的每种规格的材质都有相应的附件报告,且附件报告监测合格,证明其材料符合质量要求。
3、施工过程文件分析。
首先对供应商完工报告进行检查,根据焊接特点,主要检查如下内容:1)焊接工艺指导书2)焊接工艺评定3)焊接工艺卡、4)焊缝布置图。主要内容如下图所示:
焊接工艺评定报告为焊接工艺指导书的依据文件,对焊接供应评定报告主要进行如下五个维度的分析:
1)焊接方法2)母材材质3)焊后热处理4)保护气体
焊接工艺指导书为具体指导焊工进行焊接的文件,可以由焊工根据焊接工艺指导书来完成焊接工艺卡的编写,从而完成现场实际焊接工作,其主要从如下几个维度来分析:
1)焊接方法2)坡口形式3)母材材质与钢号4)焊接的厚度范围
通过以上文件分析,发现施工过程文件并无问题,且厂家对质量的控制还是很严谨的。
4、对焊工资质的分析.
通过以上文件的分析,发现供应商的质量控制文件体系并没有问题,于是需要对生产要素中最重要的人进行重点分析,人机料法环是我们进行工程质量分析经常使用的手段,其中人的作用又是最重要的。根据其焊缝布置图进行焊工持证项目的分析
最终在审核焊工资质时,发现供应商的施焊人员的持证项目所含资质,不具备相应的核级插套焊的资质。
5、对焊缝不合格的处理
5.1有缺陷焊缝的数量统计。
为了彻底完成缺陷焊缝的处理,我们针对所有无锡西塘供货的阳江3、4号机组LOT101Dc的冷凝罐进行彻底梳理,根据各仪表流程图和其对应的SATED图,统计到西塘供货的所有冷凝罐如下:
通过以上分析,我们发现有些冷凝罐和储气罐不是Q1级的,所以不适用于上述核级焊工资质要求,需要区别对待。经过对每个罐子的仔细核对和大量的数据统计,总结如下:
1、核级设备且为Q1级的焊缝需要具有相应资质的人员才可以焊接,但是西塘厂家的焊工并无此资质,由此判定所有Q1级的焊缝不合格;
2、其中,只有1KL11/1KL12/1KL13/1KL14有厂家自带焊缝,为不合格产品,其余的冷凝罐制作过程满足要求;
3、四种冷凝罐有三种焊接形式,现场的处理方案根据冷凝罐不同,处理方式和处理方案并不相同;
5.2处理方案的确定与分析
针对1KL11/1KL12/1KL13/1KL14四种冷凝罐,我们进行了缺陷焊缝的分析:
其中,标红色的部分是缺陷焊缝。经过各板块和供应商开会讨论,确定如下处理方案:需要进行焊口的打磨掏口并重新用有资质的焊工进行重新焊接。
5.4现场处理工序如下:
5.5现场处理过程中的衍生问题的处理。
在处理过程中,其它项目传来经验反馈,由于冷凝罐有应力,导致冷凝罐出口的仪表管在长期运行下崩断,发生质量事件。本着一次把事情做好的原则,对所有的冷凝罐又进行了应力检查,相应的工作要求如下:
1)松开冷凝罐的卡箍,看看冷凝罐是否有明显的上下偏移(Y轴方向)和前后偏移(X轴方向)以及冷凝罐的上翘(Y轴方向)
2)如果有上翘,则需要进行调整,用千斤顶或倒链进行处理,倒链的悬挂点(受力点)在SG的第三层的钢格栅上,受力点在仪表管上(规格型号:26.7*5.56),慢慢调整,直到合格为止;
3)如果有前后的偏移,同样用倒链进行处理,同样调整一次阀后的仪表管(规格型号:26.7*5.56),进行微调直到应力消除;
4)调整完后,需要用水平尺对仪表管的坡度进行测量,满足仪表的坡度要求(不小于2%),现场处理过程中,有出现倒坡现象。
5)调整完后,用水平尺检查水平度、坡度的要求,全部满足要求,则工作结束,否则重新调整。
四、实施效果分析
1、在冷凝罐焊缝处理的过程中,主动发现并解决了冷凝罐应力的问题,并发明了一个专用工具,专门用来调整冷凝罐应力。跟以往的千斤顶和倒链的处理方式相比,具有占用空间小,效率高,操作方便、安全无风险等特点。
2、完成了3、4号机组的所有西塘冷凝罐的处理,不合格焊缝经过探伤,全部合格,给机组的安全稳定运行提供了最大的保障;
五:结论
实践证明,CPR1000机组西塘冷凝管的焊缝处理,作为一个隐蔽的隐患,发现的越早,对后续机组的稳定运行越有利,阳江西塘冷凝罐焊缝缺陷的发现和处理,为其它项目问题的处理带了丰富的经验。也为后续供应商制造质量的提高起到了很大的促进作用。
参考文献
[1] 压水堆核电厂核岛设计[M]. 北京:原子能出版社,2010
[2] 《第三代压水堆核电站》 中广核工程有限公司 工程培训中心
[3] 建筑施工手册(第四版)编写组,《建筑施工手册》,中国建筑工业出版社,2003年
[4]