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[摘 要]氨法脱硫在烟气脱硫工艺对比中具有很强的优势,但也存在管道结晶堵塞、塔内腐蚀、烟气拖尾问题等。本文将对烟气氨法脱硫的实践结果加以说明,并提出相应的改进意见。
[关键词]烟气氨法;脱硫;实践;改进
中图分类号:X701.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)22-0041-01
锅炉烟气氨法脱硫工艺利用氨水做为吸收剂,在脱硫塔内气液两相逆流接触,脱除烟气中的二氧化硫。二氧化硫吸收反应属于酸碱中和反应,氨的碱性强于钙基吸收剂。氨与二氧化硫的是气液反应,反应速度快,钙与二氧化硫是气固反应,反应速度慢。氨法脱硫产物是硫酸铵,是一种优质的氮基肥料,钙法脱硫产物是膏状硫酸钙,目前大多数是防渗透填埋法处理[1]。钙法脱硫的制粉系统、硫酸钙压滤系统都庞大、复杂。
氨法脱硫具有优于钙法脱硫的明显优势,但也有其弊病,如塔内易挂料、防腐层易脱落、管道易断裂、管内结晶堵塞严重等等,给生产运行管理带来了极大的困难。
一、简述SN公司氨法脱硫的现状
SN公司有4台240t/h以兰炭尾气为燃料的蒸汽锅炉,兰炭尾气成分见表1。
单台锅炉的烟气成分、参数见表2。
1、2号锅炉烟气脱硫(简称Ⅰ期)采用的是两级喷淋吸收,加上一级烟气洗涤。3、4号锅炉烟气脱硫(简称Ⅱ期)采用的是两级喷淋吸收。Ⅰ、Ⅱ期脱硫均采用循环槽空气强制氧化,塔内热烟气蒸发结晶,氨水储存单元和硫酸铵溶液的分离、浓缩、烘干、包装等单元共用一套系统。
Ⅰ期脫硫2017年3月份建成投运,从净烟气的成分来看(见表3)达到了超低排放标准,烟囱“气拖尾”长度也符合要求。但运行6个月以后,打开脱硫塔进行检查,发现存在以下问题:①玻璃钢集液器多出开裂,集液器漏液严重;②二级喷淋层积料严重,部分喷头断裂、脱落;③脱硫塔塔底积料严重;④硫铵排出泵进口管经常结晶、堵塞。Ⅱ期脱硫2015年4月份建成,脱硫塔出口烟气数据见表5。从净烟气的成分来看也达到了设计要求(净烟气SO2≤80mg/Nm3),但也存在以下问题:①脱硫塔二级喷淋段玻璃鳞片脱落严重;②二级喷淋层积料严重,大部分喷头都已断裂、脱落,烟气阻力频繁超标;③脱硫塔塔底积料严重,最高处有3米;④硫铵排出泵进口管经常结晶、堵塞;⑤烟囱拖尾较长。
二、提出改进的思路
针对以上氨法脱硫存在的问题,SN公司组织技术攻关小组,深入分析了氨法脱硫的原理、特点,从工艺设计、材质选用、物料平衡、操作优化等等方面提出了以下的改进:
1、设计改进
⑴用不锈钢代替部分玻璃钢。原设计的二级喷淋泵进出口管道、液体分布器,稀硫铵副线及其分布器,塔壁冲洗水管线都是玻璃钢,玻璃钢耐腐蚀、耐冲刷,但也存在易断裂、不耐高温的缺点。对过流部分如二级喷淋、硫铵管线等选用2205双相钢不锈钢材质,提高耐冲刷、耐氯根的性能,对塔内支撑梁等部位采用基材316L+玻璃鳞片表面防腐[2]。采用高质量的玻璃钢修补工艺,恢复集液器的正常使用,同时在集液器底部设计蒸汽清洗喷嘴,定期进行热洗以减少挂料。
⑵改进冲洗水的方式,以及增加蒸汽热洗。所有冲洗水由原来设计的常温工艺水改为60-80℃的热水,提高溶解结晶的能力,提高冲洗的效果[3]。在二级喷淋管线、硫铵管线、氧化空气管线等易结晶的部位,设计蒸汽热洗管道定期进行热洗。
⑶将原来的手动冲洗水阀门全部改为自动控制阀,定时进行冲洗,且所有入塔冲洗水都有设计入塔水流量记录,便于脱硫系统的水平衡工艺管理。
⑷在塔壁容易积料的位置安装热电偶,正常情况下测量的是高温烟气温度如90℃,如塔壁温度下降到40℃就说明此处已经积料结疤。在氧化空气管线上安装气体流量计,观察氧化空气管线是否畅通,正常情况下空气流量显示为28m3/min,如遇到管线结晶堵塞则空气流量迅速下降。
⑸Ⅱ期脱硫一级喷淋的循环量为750m3/h,计划增加一台循环泵将循环量提高到1000m3/h,脱硫塔气液比控制在5~7的合理范围,既保证了净烟气的SO2≤35mg/m3又能减少气溶胶的生成[4]。同时增加一级水循环洗涤塔,控制烟囱入口烟气温度≤50℃,也进一步洗涤原脱硫塔出口烟气中的NH3、(NH4)2SO4、NH4HSO3、(NH4)2SO4,消除烟囱的“气拖尾”现象。
2、操作改进
⑴控制脱硫循环液在5.5~6.0,烟气速度3m/s,氯离子60g/l,烟气温度50~90℃[4],确保各工艺参数处于最佳状态。
⑵增加硫酸铵溶液缓冲槽,根据脱硫反应的物料平衡,计算出单位时间硫酸铵的生成量,并换算成25%的溶液做为取出物连续进入缓冲槽,集中安排硫酸铵产品出料,从而保证化学反应平衡,塔底溶液浓度保持在15-30%相对稳定。
⑶做好系统的水平衡工作,按照烟气蒸发水量的计算,单塔满负荷工况下补水量在300m3/d,合理利用系统的蒸发补充水,在保证水平衡的前提下加大冲洗以减少积料形成。
⑷定期用蒸汽热洗系统容易硫铵结晶的部位,确保管线的畅通。
⑸利用检修机会定期检查脱硫塔、循环槽、进出口烟道等重点部位,并及时消除存在的各种缺陷。
三、结语
SN公司通过不断摸索、改进,在氨法脱硫的实践中取得了很大的成效,随着认识更加深入,不断的合理改进,SN公司四台氨法脱硫装置会运行的更加安全、平稳、高效。
参考文献
[1] 梁高.氨法脱硫在热电厂中应用[J].能源环境保护,2004,18(4):34-35.
[2] 李富智,郑建新,汤静芳.武钢四烧氨法烟气脱硫系统中不锈钢材料的选用[C].2014年全国烧结球团技术交流年会.2014.
[3] 程建光,谭伟,于超.硫酸铵晶体挂壁原因分析及处理[J].小氮肥,2013,41(11):16-17.
[4] 张文武,沙志强,朱忠益,等.氨法脱硫工艺参数对气溶胶排放特性的影响[J].热能动力工程,2013(3):281-287.
[5] 栾辉,唐智和,翟小娟,等.氨法脱硫工艺存在的问题及应对措施[J].油气田环境保护,2016,26(6):29-31.
[关键词]烟气氨法;脱硫;实践;改进
中图分类号:X701.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)22-0041-01
锅炉烟气氨法脱硫工艺利用氨水做为吸收剂,在脱硫塔内气液两相逆流接触,脱除烟气中的二氧化硫。二氧化硫吸收反应属于酸碱中和反应,氨的碱性强于钙基吸收剂。氨与二氧化硫的是气液反应,反应速度快,钙与二氧化硫是气固反应,反应速度慢。氨法脱硫产物是硫酸铵,是一种优质的氮基肥料,钙法脱硫产物是膏状硫酸钙,目前大多数是防渗透填埋法处理[1]。钙法脱硫的制粉系统、硫酸钙压滤系统都庞大、复杂。
氨法脱硫具有优于钙法脱硫的明显优势,但也有其弊病,如塔内易挂料、防腐层易脱落、管道易断裂、管内结晶堵塞严重等等,给生产运行管理带来了极大的困难。
一、简述SN公司氨法脱硫的现状
SN公司有4台240t/h以兰炭尾气为燃料的蒸汽锅炉,兰炭尾气成分见表1。
单台锅炉的烟气成分、参数见表2。
1、2号锅炉烟气脱硫(简称Ⅰ期)采用的是两级喷淋吸收,加上一级烟气洗涤。3、4号锅炉烟气脱硫(简称Ⅱ期)采用的是两级喷淋吸收。Ⅰ、Ⅱ期脱硫均采用循环槽空气强制氧化,塔内热烟气蒸发结晶,氨水储存单元和硫酸铵溶液的分离、浓缩、烘干、包装等单元共用一套系统。
Ⅰ期脫硫2017年3月份建成投运,从净烟气的成分来看(见表3)达到了超低排放标准,烟囱“气拖尾”长度也符合要求。但运行6个月以后,打开脱硫塔进行检查,发现存在以下问题:①玻璃钢集液器多出开裂,集液器漏液严重;②二级喷淋层积料严重,部分喷头断裂、脱落;③脱硫塔塔底积料严重;④硫铵排出泵进口管经常结晶、堵塞。Ⅱ期脱硫2015年4月份建成,脱硫塔出口烟气数据见表5。从净烟气的成分来看也达到了设计要求(净烟气SO2≤80mg/Nm3),但也存在以下问题:①脱硫塔二级喷淋段玻璃鳞片脱落严重;②二级喷淋层积料严重,大部分喷头都已断裂、脱落,烟气阻力频繁超标;③脱硫塔塔底积料严重,最高处有3米;④硫铵排出泵进口管经常结晶、堵塞;⑤烟囱拖尾较长。
二、提出改进的思路
针对以上氨法脱硫存在的问题,SN公司组织技术攻关小组,深入分析了氨法脱硫的原理、特点,从工艺设计、材质选用、物料平衡、操作优化等等方面提出了以下的改进:
1、设计改进
⑴用不锈钢代替部分玻璃钢。原设计的二级喷淋泵进出口管道、液体分布器,稀硫铵副线及其分布器,塔壁冲洗水管线都是玻璃钢,玻璃钢耐腐蚀、耐冲刷,但也存在易断裂、不耐高温的缺点。对过流部分如二级喷淋、硫铵管线等选用2205双相钢不锈钢材质,提高耐冲刷、耐氯根的性能,对塔内支撑梁等部位采用基材316L+玻璃鳞片表面防腐[2]。采用高质量的玻璃钢修补工艺,恢复集液器的正常使用,同时在集液器底部设计蒸汽清洗喷嘴,定期进行热洗以减少挂料。
⑵改进冲洗水的方式,以及增加蒸汽热洗。所有冲洗水由原来设计的常温工艺水改为60-80℃的热水,提高溶解结晶的能力,提高冲洗的效果[3]。在二级喷淋管线、硫铵管线、氧化空气管线等易结晶的部位,设计蒸汽热洗管道定期进行热洗。
⑶将原来的手动冲洗水阀门全部改为自动控制阀,定时进行冲洗,且所有入塔冲洗水都有设计入塔水流量记录,便于脱硫系统的水平衡工艺管理。
⑷在塔壁容易积料的位置安装热电偶,正常情况下测量的是高温烟气温度如90℃,如塔壁温度下降到40℃就说明此处已经积料结疤。在氧化空气管线上安装气体流量计,观察氧化空气管线是否畅通,正常情况下空气流量显示为28m3/min,如遇到管线结晶堵塞则空气流量迅速下降。
⑸Ⅱ期脱硫一级喷淋的循环量为750m3/h,计划增加一台循环泵将循环量提高到1000m3/h,脱硫塔气液比控制在5~7的合理范围,既保证了净烟气的SO2≤35mg/m3又能减少气溶胶的生成[4]。同时增加一级水循环洗涤塔,控制烟囱入口烟气温度≤50℃,也进一步洗涤原脱硫塔出口烟气中的NH3、(NH4)2SO4、NH4HSO3、(NH4)2SO4,消除烟囱的“气拖尾”现象。
2、操作改进
⑴控制脱硫循环液在5.5~6.0,烟气速度3m/s,氯离子60g/l,烟气温度50~90℃[4],确保各工艺参数处于最佳状态。
⑵增加硫酸铵溶液缓冲槽,根据脱硫反应的物料平衡,计算出单位时间硫酸铵的生成量,并换算成25%的溶液做为取出物连续进入缓冲槽,集中安排硫酸铵产品出料,从而保证化学反应平衡,塔底溶液浓度保持在15-30%相对稳定。
⑶做好系统的水平衡工作,按照烟气蒸发水量的计算,单塔满负荷工况下补水量在300m3/d,合理利用系统的蒸发补充水,在保证水平衡的前提下加大冲洗以减少积料形成。
⑷定期用蒸汽热洗系统容易硫铵结晶的部位,确保管线的畅通。
⑸利用检修机会定期检查脱硫塔、循环槽、进出口烟道等重点部位,并及时消除存在的各种缺陷。
三、结语
SN公司通过不断摸索、改进,在氨法脱硫的实践中取得了很大的成效,随着认识更加深入,不断的合理改进,SN公司四台氨法脱硫装置会运行的更加安全、平稳、高效。
参考文献
[1] 梁高.氨法脱硫在热电厂中应用[J].能源环境保护,2004,18(4):34-35.
[2] 李富智,郑建新,汤静芳.武钢四烧氨法烟气脱硫系统中不锈钢材料的选用[C].2014年全国烧结球团技术交流年会.2014.
[3] 程建光,谭伟,于超.硫酸铵晶体挂壁原因分析及处理[J].小氮肥,2013,41(11):16-17.
[4] 张文武,沙志强,朱忠益,等.氨法脱硫工艺参数对气溶胶排放特性的影响[J].热能动力工程,2013(3):281-287.
[5] 栾辉,唐智和,翟小娟,等.氨法脱硫工艺存在的问题及应对措施[J].油气田环境保护,2016,26(6):29-31.