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[摘 要]油田进入注水开发后,机采井动液面测试成为了解油层供液能力,检验机采井工作制度是否合理的重要依据。但是油套环形空间内井壁脏、机采设备震动干扰、井口设备震动干扰、仪器性能下降、操作人员不良习惯的原因导致液面测不出的现象。影响生产井合理工作制度的制定。
[关键词]动液面;工作制度;调配方案;供液能力;
中图分类号:TE933 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)06-0308-01
X厂X区共有1400口机采井,月测试液面近2000井次,(包括验证)月有140余井次测不出液面。机采井动液面的深浅可以确定机采井工作制度;可以了解到与其相连的注水井工作制度是否合理,调配方案是否合适;油层对机采井的供液能力是否充足;可以检验机采井工作制度是否合理机采井工作状况。由于液面的测不出影响机采井、注水井的工作制度的确定,同时对地层供液能力的判断。
1 液面测试的原理及液面资料的应用
1.1液面测试原理:由井口发生装置产生初始声波,声波沿井口连接器传声通道进入油套环形空间向下传播。当遇到障碍物,如接箍、回音标、气油界面等会产生一个反射波,由井口连接器中的微音器接收,并将声信号转换成电信号。
主机共用电路通道将微音器的电信号分成两路,高频信号和低频信号。高频信号放大器将高频信号放大,由仪器上的B笔记录;同时低频信号放大器将低频信号放大,由仪器上的A笔记录。仪器绘出完整的液面曲线。
1.2液面资料的应用:
(1)了解地层能量供给情况,判断连通注水井工作制度是否合理。
(2)为选择机采类型提供可靠的依据。如装抽油机;螺杆泵;电泵。
(3)为合理确定机采井工作参数提供资料。如抽油机的泵径、冲程、冲次;螺杆泵的转数;电泵井油嘴的直径等。
2 影响液面测不出的原因
根据液面测不出曲线的形状,可将液面测不出的原因分为两大类:一种曲线平滑接箍波清析测不出液面;一种曲线杂乱接箍波、液面波淹没在杂波中,找不到液面。
2 1机采井液面曲线平滑或接箍波清晰测不出液面的原因
(1)仪器的灵敏度档位选择过低;微音器灵敏度过低;通讯电缆、插孔接触不好,传声通道堵塞等。
(2)井口连接器轻微漏气或套管外漏,减小初始信号能量,造成反射信号弱,仪器测不出液面波。
(3)油套环形空间内泡沫段吸收较多的声波信号,返回声波信号较弱,仪器接收不到。
(4)机采井工作参数过大,机采井套压为零或倒吸气注注 注,动液面在泵吸入口以下,造成声波难以返回。
(5)油井液面较深,目前使用仪器无法满足测试要求。
2.2机采井液面曲线杂乱接箍波不清析测不出液面的原因:
(1)仪器档位选择过高,微音器质量下降。
(2)井口连接器密封圈损坏未及时更换刺漏现象严重。
(3)机采设备震动严重形成干扰波,干扰波与信号波叠加使液面波淹没在干扰波中。
(4)井下杆、管、泵有刮碰产生干扰波,影响测试效果。
(5)人为或环境原因。如人为的拍击井口或仪器,风大信号线摆动剧烈。
(6)油套环形空间有落物,井壁过脏死油、结蜡严重。如环空测试掉落的钢丝仪器等。
(7)与机采井相连通的注水井工作状况不稳定,导致机采井井筒内液面不稳,使液面测不出。
(8)机采井套压过高或过低,导致声波在井筒中传波速度不勻,导致液面测不出。
3 针对机采井液面测不出的原因,采取几点措施
对于不同的液面曲线测不出原因,采取不同处理措施。
3.1机采井液面曲线平滑或接箍波清晰测不出液面应采取措施:
(1)测试前及时检查测试电缆、微音器、信号插孔簧片等是否完好;同时,提高操作人员的技术水平。
(2)及时保养连接器确保 仪器连接部位的密封性,减小初始信号能量的损失。
(3)适当提高机采井套压并提高机采井洗井质量,减小泡沫段的影响。
(4)采用灌水间隔测试法注,判断液面是否在深井泵的吸入口以下。
(5)提高仪器性能,每隔一段时间更换微音器。如发现微音器质量下降及时调换。
3.2机采井液面曲线杂乱接箍波不清析测不出液面的处理措施:
(1)合理选择仪器测试档位,及时更换微音器及易损件,及时清洗连接器传声通道确保通道畅通。
(2)定期更换连接器密封圈,避免刺漏现象,确保初始信号能量。
(3)加强机采井的修保力度,减小机采井的设备震动。机采井设备震动严重的可短时停机测试。
(4)机采井作业时合理配备杆管长度,避免杆管接箍刮碰现象。
(5)风大气候不利的天气,避免通讯电缆摆动幅度过大,造成通讯电缆插头接触不好 ,导致信号传输中干扰过大 。
(6)加强机采井热洗质量,确定合理的热洗清蜡制度,确保热洗效果,避免井内杂物及蜡等影响。
(7)加强连通注水井的管理,避免因注水井超注欠注人为影响。
(8)安装定压放气装置,合理控制套压。避免套压过高或过低的影响,及套压突然下降造成油井自激现象的发生。
4 结论
2014年8月采取以上措施后,比2014年7月测不出液面井次由原来的一百四十余井次,减少到三十井余次。
2014年7月与2014年8月液面测不出效果对照表
今后,我们将继续加强管理摸索有效措施,录取合格测试资料,在油田开发中为确保合理的制定机采井开发方案提供可靠的参数;为了解地层能量供给情况提供有力的依据;成为检验联通注水井调配方案是否合理的标尺;为检验机泵匹配是否合理的手段;更好的发挥地层的潜能;使机采井在最合理的工况下工作,为机采井高产、高效、低耗的状况下生产提供有利的保障。
注:倒吸气:由于深井泵参数过大,造成地层供给能量不足,动液面在泵吸入口下,深井泵抽吸过程中吸入套管内气体,套管内压力为负值。
灌水间隔测试法,就是在液面测不到,向油井套管内灌水,隔一段时间测试一次,最后水面不下落了就是该井的液面深度。这是我们在多次实际测试中实验出的一种方法。
[关键词]动液面;工作制度;调配方案;供液能力;
中图分类号:TE933 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)06-0308-01
X厂X区共有1400口机采井,月测试液面近2000井次,(包括验证)月有140余井次测不出液面。机采井动液面的深浅可以确定机采井工作制度;可以了解到与其相连的注水井工作制度是否合理,调配方案是否合适;油层对机采井的供液能力是否充足;可以检验机采井工作制度是否合理机采井工作状况。由于液面的测不出影响机采井、注水井的工作制度的确定,同时对地层供液能力的判断。
1 液面测试的原理及液面资料的应用
1.1液面测试原理:由井口发生装置产生初始声波,声波沿井口连接器传声通道进入油套环形空间向下传播。当遇到障碍物,如接箍、回音标、气油界面等会产生一个反射波,由井口连接器中的微音器接收,并将声信号转换成电信号。
主机共用电路通道将微音器的电信号分成两路,高频信号和低频信号。高频信号放大器将高频信号放大,由仪器上的B笔记录;同时低频信号放大器将低频信号放大,由仪器上的A笔记录。仪器绘出完整的液面曲线。
1.2液面资料的应用:
(1)了解地层能量供给情况,判断连通注水井工作制度是否合理。
(2)为选择机采类型提供可靠的依据。如装抽油机;螺杆泵;电泵。
(3)为合理确定机采井工作参数提供资料。如抽油机的泵径、冲程、冲次;螺杆泵的转数;电泵井油嘴的直径等。
2 影响液面测不出的原因
根据液面测不出曲线的形状,可将液面测不出的原因分为两大类:一种曲线平滑接箍波清析测不出液面;一种曲线杂乱接箍波、液面波淹没在杂波中,找不到液面。
2 1机采井液面曲线平滑或接箍波清晰测不出液面的原因
(1)仪器的灵敏度档位选择过低;微音器灵敏度过低;通讯电缆、插孔接触不好,传声通道堵塞等。
(2)井口连接器轻微漏气或套管外漏,减小初始信号能量,造成反射信号弱,仪器测不出液面波。
(3)油套环形空间内泡沫段吸收较多的声波信号,返回声波信号较弱,仪器接收不到。
(4)机采井工作参数过大,机采井套压为零或倒吸气注注 注,动液面在泵吸入口以下,造成声波难以返回。
(5)油井液面较深,目前使用仪器无法满足测试要求。
2.2机采井液面曲线杂乱接箍波不清析测不出液面的原因:
(1)仪器档位选择过高,微音器质量下降。
(2)井口连接器密封圈损坏未及时更换刺漏现象严重。
(3)机采设备震动严重形成干扰波,干扰波与信号波叠加使液面波淹没在干扰波中。
(4)井下杆、管、泵有刮碰产生干扰波,影响测试效果。
(5)人为或环境原因。如人为的拍击井口或仪器,风大信号线摆动剧烈。
(6)油套环形空间有落物,井壁过脏死油、结蜡严重。如环空测试掉落的钢丝仪器等。
(7)与机采井相连通的注水井工作状况不稳定,导致机采井井筒内液面不稳,使液面测不出。
(8)机采井套压过高或过低,导致声波在井筒中传波速度不勻,导致液面测不出。
3 针对机采井液面测不出的原因,采取几点措施
对于不同的液面曲线测不出原因,采取不同处理措施。
3.1机采井液面曲线平滑或接箍波清晰测不出液面应采取措施:
(1)测试前及时检查测试电缆、微音器、信号插孔簧片等是否完好;同时,提高操作人员的技术水平。
(2)及时保养连接器确保 仪器连接部位的密封性,减小初始信号能量的损失。
(3)适当提高机采井套压并提高机采井洗井质量,减小泡沫段的影响。
(4)采用灌水间隔测试法注,判断液面是否在深井泵的吸入口以下。
(5)提高仪器性能,每隔一段时间更换微音器。如发现微音器质量下降及时调换。
3.2机采井液面曲线杂乱接箍波不清析测不出液面的处理措施:
(1)合理选择仪器测试档位,及时更换微音器及易损件,及时清洗连接器传声通道确保通道畅通。
(2)定期更换连接器密封圈,避免刺漏现象,确保初始信号能量。
(3)加强机采井的修保力度,减小机采井的设备震动。机采井设备震动严重的可短时停机测试。
(4)机采井作业时合理配备杆管长度,避免杆管接箍刮碰现象。
(5)风大气候不利的天气,避免通讯电缆摆动幅度过大,造成通讯电缆插头接触不好 ,导致信号传输中干扰过大 。
(6)加强机采井热洗质量,确定合理的热洗清蜡制度,确保热洗效果,避免井内杂物及蜡等影响。
(7)加强连通注水井的管理,避免因注水井超注欠注人为影响。
(8)安装定压放气装置,合理控制套压。避免套压过高或过低的影响,及套压突然下降造成油井自激现象的发生。
4 结论
2014年8月采取以上措施后,比2014年7月测不出液面井次由原来的一百四十余井次,减少到三十井余次。
2014年7月与2014年8月液面测不出效果对照表
今后,我们将继续加强管理摸索有效措施,录取合格测试资料,在油田开发中为确保合理的制定机采井开发方案提供可靠的参数;为了解地层能量供给情况提供有力的依据;成为检验联通注水井调配方案是否合理的标尺;为检验机泵匹配是否合理的手段;更好的发挥地层的潜能;使机采井在最合理的工况下工作,为机采井高产、高效、低耗的状况下生产提供有利的保障。
注:倒吸气:由于深井泵参数过大,造成地层供给能量不足,动液面在泵吸入口下,深井泵抽吸过程中吸入套管内气体,套管内压力为负值。
灌水间隔测试法,就是在液面测不到,向油井套管内灌水,隔一段时间测试一次,最后水面不下落了就是该井的液面深度。这是我们在多次实际测试中实验出的一种方法。