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【摘要】本文介绍了华菱锡钢取水口工程顶管在施工过程中出现设备故障后,在机头位置设置临时工作井,取出机头,采用反顶法将余下的管道从接收井反向顶进,与原管道焊连,最终完成顶管施工任务。
【关键词】顶管临时工作井反顶法。
中图分类号:K826.16 文献标识码:A 文章编号:
一、工程概况
华菱锡钢取水工程位于靖江新港开发区长江大堤旁,主要有一个取水泵房,泵房與长江连接为两道平行取水管道,单根长度约460m,管径为DN700螺旋钢管,水由取水管道自流至泵房,然后再用水泵抽送至厂区,管道施工采用的是泥水平衡顶管法施工工艺,在泵房与长江中间位置设置一个工作井,将管道分成四趟,前三趟顶管都很顺利,第四趟顶管(工作井至泵房方向,总长207m)于2010年4月1日完成29节(每节6m),共计174m,2010-4-1凌晨2点~6点左右突然降大暴雨,导致长江水位及临边河渠水位上涨过快,漫过工作井顶面,水流进工作井内,导致正在施工的第四趟顶管管道内充满积水,机头浸泡在水中,机头内配电柜、电机等无法正常工作;因管道直径太小,也无法更换,还剩下33m顶管无法采用泥水平衡法顶下去。
二、处理方案的选择确定
出现“死管”后处理的方法一般有两种:一是利用千斤顶反向拔管,将管道退出后重新顶进。这种方法适宜在顶进长度比较小的情况下采用。二是采用挖掘机械直接开挖机头,开挖式施工剩余管道。
根据现场情况,顶管已经顶了174m,第一种方法不适合。
根据现场测量,机头已过长江大堤,距离泵房沉井33m,采用第二种方法,直接机械开挖,开挖式施工似乎可行,但是此趟顶管位于厂区道路边约6m远,而厂区道路标高比顶管上部地面高出2~3m,开挖部位为大堤下低洼处,有积水,且土质为深层淤泥质土层,开挖深度约6m深,如开挖,两侧必须采用拉森桩支护,支护水平长度达到近70m,费用较高,且会对厂区道路的安全产生不可预见的影响。
通过讨论,方案比较,决定采用第三种方案,即在机头的位置增加一个临时接收井,取出机头,再以泵房为工作井,将余下33m顶
管从泵房顶至接收井,在接收井内连接管道,最终完成此趟顶管施工的方法。临时接收井平面尺寸4m宽,5m长,深度6m,局部6.5m深,采用拉森桩围护,中间设置两道内支撑,如图2.1所示。
图2.1 平面布置图
三、具体措施
1、采用经纬仪准确定出机头位置。
2、在西侧增加一道围堰,采用蛇皮袋装土打堆得方法,围堰高1.5m,下底宽2m,上宽1m,长度30m。
3、抽出作业区内积水,并清淤,回填土方,硬化场地,以便机械进场施工。
4、根据机头位置,放出临时接收井位置,拉森桩施工采用一台压桩机械,依次压桩,拉森桩施工完毕,再采用水力冲土的方法取接收井内土方,冲至1.5m深时,安装第一道围檩,并安装内支撑,冲至3.0m深时,安装第二道围檩及内支撑,再继续冲土至设计标高,取出机头,再铺设200厚碎石硬化。
5、管道顶进:在泵房内安装顶管轨道支架,架设激光经纬仪,因泵房内空间有限,我们将管道分割成2m/段,又因工期太紧,如果把机头取出来,再维修好至少耽误半个月时间,此时采取钢管盲顶的方法,将第一节管道的端头用钢板封堵,再采用千斤顶推进,通过控制两个千斤顶的顶力控制顶进方向。如图2所示,没有采用机头,将管道从泵房内顶至临时接收井,顶管长约32m,再在接收井内将堵板拆除,与原管道焊接连通。
图3.1 顶管顶进图
四、结语
通过现场实践,两段管道顺利对接,证明此方案简单可行,不仅未对厂区道理产生影响,也节约了工期。此次顶管事故因下大雨引起,施工前我们既编制详细的施工方案,经过监理、业主审批后进行实施,实施成功后,我们及时办理了签证,成功的索赔到费用,取得了较好的经济效果。但是此种盲顶方法只适用短距离顶管,如距离较长建议还是采用机头牵引,已确保准确度更高。
参考文献:1、《顶管施工技术》,余彬泉 陈传灿编著,人民交通出版社,1998年。
2、《DGTJ08-2049-2008 顶管工程施工规程》2008年。
【关键词】顶管临时工作井反顶法。
中图分类号:K826.16 文献标识码:A 文章编号:
一、工程概况
华菱锡钢取水工程位于靖江新港开发区长江大堤旁,主要有一个取水泵房,泵房與长江连接为两道平行取水管道,单根长度约460m,管径为DN700螺旋钢管,水由取水管道自流至泵房,然后再用水泵抽送至厂区,管道施工采用的是泥水平衡顶管法施工工艺,在泵房与长江中间位置设置一个工作井,将管道分成四趟,前三趟顶管都很顺利,第四趟顶管(工作井至泵房方向,总长207m)于2010年4月1日完成29节(每节6m),共计174m,2010-4-1凌晨2点~6点左右突然降大暴雨,导致长江水位及临边河渠水位上涨过快,漫过工作井顶面,水流进工作井内,导致正在施工的第四趟顶管管道内充满积水,机头浸泡在水中,机头内配电柜、电机等无法正常工作;因管道直径太小,也无法更换,还剩下33m顶管无法采用泥水平衡法顶下去。
二、处理方案的选择确定
出现“死管”后处理的方法一般有两种:一是利用千斤顶反向拔管,将管道退出后重新顶进。这种方法适宜在顶进长度比较小的情况下采用。二是采用挖掘机械直接开挖机头,开挖式施工剩余管道。
根据现场情况,顶管已经顶了174m,第一种方法不适合。
根据现场测量,机头已过长江大堤,距离泵房沉井33m,采用第二种方法,直接机械开挖,开挖式施工似乎可行,但是此趟顶管位于厂区道路边约6m远,而厂区道路标高比顶管上部地面高出2~3m,开挖部位为大堤下低洼处,有积水,且土质为深层淤泥质土层,开挖深度约6m深,如开挖,两侧必须采用拉森桩支护,支护水平长度达到近70m,费用较高,且会对厂区道路的安全产生不可预见的影响。
通过讨论,方案比较,决定采用第三种方案,即在机头的位置增加一个临时接收井,取出机头,再以泵房为工作井,将余下33m顶
管从泵房顶至接收井,在接收井内连接管道,最终完成此趟顶管施工的方法。临时接收井平面尺寸4m宽,5m长,深度6m,局部6.5m深,采用拉森桩围护,中间设置两道内支撑,如图2.1所示。
图2.1 平面布置图
三、具体措施
1、采用经纬仪准确定出机头位置。
2、在西侧增加一道围堰,采用蛇皮袋装土打堆得方法,围堰高1.5m,下底宽2m,上宽1m,长度30m。
3、抽出作业区内积水,并清淤,回填土方,硬化场地,以便机械进场施工。
4、根据机头位置,放出临时接收井位置,拉森桩施工采用一台压桩机械,依次压桩,拉森桩施工完毕,再采用水力冲土的方法取接收井内土方,冲至1.5m深时,安装第一道围檩,并安装内支撑,冲至3.0m深时,安装第二道围檩及内支撑,再继续冲土至设计标高,取出机头,再铺设200厚碎石硬化。
5、管道顶进:在泵房内安装顶管轨道支架,架设激光经纬仪,因泵房内空间有限,我们将管道分割成2m/段,又因工期太紧,如果把机头取出来,再维修好至少耽误半个月时间,此时采取钢管盲顶的方法,将第一节管道的端头用钢板封堵,再采用千斤顶推进,通过控制两个千斤顶的顶力控制顶进方向。如图2所示,没有采用机头,将管道从泵房内顶至临时接收井,顶管长约32m,再在接收井内将堵板拆除,与原管道焊接连通。
图3.1 顶管顶进图
四、结语
通过现场实践,两段管道顺利对接,证明此方案简单可行,不仅未对厂区道理产生影响,也节约了工期。此次顶管事故因下大雨引起,施工前我们既编制详细的施工方案,经过监理、业主审批后进行实施,实施成功后,我们及时办理了签证,成功的索赔到费用,取得了较好的经济效果。但是此种盲顶方法只适用短距离顶管,如距离较长建议还是采用机头牵引,已确保准确度更高。
参考文献:1、《顶管施工技术》,余彬泉 陈传灿编著,人民交通出版社,1998年。
2、《DGTJ08-2049-2008 顶管工程施工规程》2008年。