论文部分内容阅读
摘 要: 传统的油水井作业冲砂工序中由于油管漏失导致冲砂、验泵、后期作业工序返工率高,增加作业占产、作业费用、职工劳动强度。本文自主研制了导流验管冲砂器,满足验管的功能的同时不需要反洗井,又能满足大排量冲砂的要求,来解决现场冲砂验管工序存在的难题,从而达到提高作业时效的目的。
关键字: 冲砂;验管;导流验管冲砂器
【中图分类号】 TV551.1
【文献标识码】 B
【文章编号】 2236-1879(2017)10-0192-01
据统计,2010年1月-10月河口采油厂作业大队每年作业冲砂工序大约1350井次,由于油管漏失导致冲砂、验泵、后期作业工序返工的达到1.8%,有24井次,造成經济损失高达50万元左右。目前,冲砂验管工序一般采用冲砂管柱底部接中间球座投球验管的方式,泵车按标准正打压验油管,验管后倒管线反洗出钢球,再进行冲砂工序施工。通常情况下,验管工序在2个小时之内即可完成,但有时因为井漏等各种因素影响,不得不单独进行一趟下管验管工序,反洗不出球,现场不得不喷起油管,不但造成地面污染,还会消耗掉数个小时、甚至一天的时间。
井下管柱试压装置能满足管柱试压的要求,但是存在以下问题一是销钉剪断压力不稳定;二是销钉剪断后不能进行冲砂作业施工;三是一次打压不能排除油管是否被打爆裂;
因而,研制导流验管冲砂器既能满足验管的功能,同时不需要反洗井,又能满足大排量冲砂的要求,来解决现场冲砂验管工序存在的难题,从而达到提高作业时效的目的。
1 导流验管冲砂器的设计
1.1 设计思路。
借鉴滑套工作原理,我们设计一种专用滑套式球座,连接在冲砂管柱底部,井口打压直接将内套打掉,这样验管工序就仅有投球、试压两部分组成,滑套与本体之间的环空可以满足冲砂的需求,大大缩短验管工序时间。导流验管冲砂器,需达到以下几个技术要求:(1)能够在15MPa条件下稳压;(2)泵车打压18-20MPa可将内套球座打掉;(3)球座内套掉落后的過流面积大,不产生节流现象。
1.2 部件结构设计。
图1 滑套式球座示意图
结构:由外筒、滑动球座、销钉、钢球、密封圈组成。
(1)外筒:两端为φ73mm平管扣的异径短节,总长440mm;最大外径φ89mm,最小通径φ50mm,可使球座下行后仍留在外筒内;外壁上开三个均布的M10螺纹通孔;外套内开三个宽10mm、总长100mm的平键型过水槽,与螺纹通孔均布错开。
经计算,过水槽过水面积为2635.5mm,达到了φ73mm油管内通径的93%,基本无节流。
(2)滑动球座:外径φ60mm,内径φ38mm的小型球座,总长150mm;两端距离中心线55mm以外各开2个4×2mm密封圈槽;沿中心线加工7×4mm销钉槽。
(3)销钉:由公式1:τ=QA;公式2:Q=F3;公式3:F=PS=π4D2P;公式4:A=π4d2
可得:τ=PD26d2
经查表得铜销钉的抗剪强度τ≈216~294MPa,式中260MPa,设计销钉剪切压力18-20MPa,计算得出销钉的直径6.68mm-7.02mm之间,故选取销钉直径7mm。
1.3 工作原理。
下在管柱最底部,泵车打压后,因销钉作用,球座不滑动,在密封圈的作用下,达到稳压效果,当压力超到销钉的剪切强度后,销钉被剪断,压力推动球座下行至外筒最小通径处,停止下行,过流液体沿平键型过水槽进入油套环空。
2 现场试验
导流验管冲砂器设计加工成型后,在埕65-5井进行试验。
试验过程:下管底带导流验管冲砂器至设计深度,连接泵车反洗井一周后,倒管线投球正打压12MPa,稳压10min压力未降,继续打压至18MPa时泵压突降为零,继续打压冲砂施工,泵压3MPa,无明显节流显示,完全达到了设计要求。
导流验管冲砂器试验成功后,加工了5套,在作业大队内部推广应用50口井,满足了验管冲砂的要求,将二步工序合二为一,提高了作业时效。
3 效益分析
验管导流冲砂器在大队内部推广应用50口井,每道冲砂验管工序可以节约2小时,共节约100小时,4.4天,作业一天平均劳务收入1.2万元,创经济效益1.2×4.4=5.28万元;
节约泵车车组费用12.5个台班,每个台班水泥车2033元,罐车1188元,创经济效益﹙2033+1188﹚×12.5=4.03万元;
有5口井由于地层漏失导致验管洗不出球,避免了重复起下油管10道工序,每道工序平均0.8万元,创经济效益0.8×10=8万元;
加工一套验管导流冲砂器费用0.15万元,5套0.75万元;
经济效益合计:5.28+4.03+8-0.75=16.56万元。
4 结论
(1)导流验管冲砂器既能满足验管的功能,同时不需要反洗井,又能满足大排量冲砂的要求,来解决现场冲砂验管工序存在的难题,从而达到提高作业时效的目的。
(2)验管导流冲砂器可以在注灰、挤灰施工中应用,解决了多年来漏失井挤注灰验管的难题。
关键字: 冲砂;验管;导流验管冲砂器
【中图分类号】 TV551.1
【文献标识码】 B
【文章编号】 2236-1879(2017)10-0192-01
据统计,2010年1月-10月河口采油厂作业大队每年作业冲砂工序大约1350井次,由于油管漏失导致冲砂、验泵、后期作业工序返工的达到1.8%,有24井次,造成經济损失高达50万元左右。目前,冲砂验管工序一般采用冲砂管柱底部接中间球座投球验管的方式,泵车按标准正打压验油管,验管后倒管线反洗出钢球,再进行冲砂工序施工。通常情况下,验管工序在2个小时之内即可完成,但有时因为井漏等各种因素影响,不得不单独进行一趟下管验管工序,反洗不出球,现场不得不喷起油管,不但造成地面污染,还会消耗掉数个小时、甚至一天的时间。
井下管柱试压装置能满足管柱试压的要求,但是存在以下问题一是销钉剪断压力不稳定;二是销钉剪断后不能进行冲砂作业施工;三是一次打压不能排除油管是否被打爆裂;
因而,研制导流验管冲砂器既能满足验管的功能,同时不需要反洗井,又能满足大排量冲砂的要求,来解决现场冲砂验管工序存在的难题,从而达到提高作业时效的目的。
1 导流验管冲砂器的设计
1.1 设计思路。
借鉴滑套工作原理,我们设计一种专用滑套式球座,连接在冲砂管柱底部,井口打压直接将内套打掉,这样验管工序就仅有投球、试压两部分组成,滑套与本体之间的环空可以满足冲砂的需求,大大缩短验管工序时间。导流验管冲砂器,需达到以下几个技术要求:(1)能够在15MPa条件下稳压;(2)泵车打压18-20MPa可将内套球座打掉;(3)球座内套掉落后的過流面积大,不产生节流现象。
1.2 部件结构设计。
图1 滑套式球座示意图
结构:由外筒、滑动球座、销钉、钢球、密封圈组成。
(1)外筒:两端为φ73mm平管扣的异径短节,总长440mm;最大外径φ89mm,最小通径φ50mm,可使球座下行后仍留在外筒内;外壁上开三个均布的M10螺纹通孔;外套内开三个宽10mm、总长100mm的平键型过水槽,与螺纹通孔均布错开。
经计算,过水槽过水面积为2635.5mm,达到了φ73mm油管内通径的93%,基本无节流。
(2)滑动球座:外径φ60mm,内径φ38mm的小型球座,总长150mm;两端距离中心线55mm以外各开2个4×2mm密封圈槽;沿中心线加工7×4mm销钉槽。
(3)销钉:由公式1:τ=QA;公式2:Q=F3;公式3:F=PS=π4D2P;公式4:A=π4d2
可得:τ=PD26d2
经查表得铜销钉的抗剪强度τ≈216~294MPa,式中260MPa,设计销钉剪切压力18-20MPa,计算得出销钉的直径6.68mm-7.02mm之间,故选取销钉直径7mm。
1.3 工作原理。
下在管柱最底部,泵车打压后,因销钉作用,球座不滑动,在密封圈的作用下,达到稳压效果,当压力超到销钉的剪切强度后,销钉被剪断,压力推动球座下行至外筒最小通径处,停止下行,过流液体沿平键型过水槽进入油套环空。
2 现场试验
导流验管冲砂器设计加工成型后,在埕65-5井进行试验。
试验过程:下管底带导流验管冲砂器至设计深度,连接泵车反洗井一周后,倒管线投球正打压12MPa,稳压10min压力未降,继续打压至18MPa时泵压突降为零,继续打压冲砂施工,泵压3MPa,无明显节流显示,完全达到了设计要求。
导流验管冲砂器试验成功后,加工了5套,在作业大队内部推广应用50口井,满足了验管冲砂的要求,将二步工序合二为一,提高了作业时效。
3 效益分析
验管导流冲砂器在大队内部推广应用50口井,每道冲砂验管工序可以节约2小时,共节约100小时,4.4天,作业一天平均劳务收入1.2万元,创经济效益1.2×4.4=5.28万元;
节约泵车车组费用12.5个台班,每个台班水泥车2033元,罐车1188元,创经济效益﹙2033+1188﹚×12.5=4.03万元;
有5口井由于地层漏失导致验管洗不出球,避免了重复起下油管10道工序,每道工序平均0.8万元,创经济效益0.8×10=8万元;
加工一套验管导流冲砂器费用0.15万元,5套0.75万元;
经济效益合计:5.28+4.03+8-0.75=16.56万元。
4 结论
(1)导流验管冲砂器既能满足验管的功能,同时不需要反洗井,又能满足大排量冲砂的要求,来解决现场冲砂验管工序存在的难题,从而达到提高作业时效的目的。
(2)验管导流冲砂器可以在注灰、挤灰施工中应用,解决了多年来漏失井挤注灰验管的难题。