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汽车故障诊断的目的是什么?很多人可能会不假思索地回答,是为了排除故障。这样的答案看似合理,但并未切中问题的要害。其实诊断的目的是要挖出故障的根源。
在实际工作中常会见到下列景象:有些故障反复修反复出现;有些故障看似雷同,但照方抓药却根本无效;有些显而易见的故障,本应速战速决,但却走了大弯路;有些故障由于判断失误所造成的损失简直令人无颜面对用户。
上述问题的根源只有一个,就是没能准确诊断故障。那么维修人员如何才能准确诊断故障呢?要做到这一点,并非一蹴而就,它需要一个结合实际的长期学习过程。在此笔者愿与大家一起分享工作中遇到的各种实际案例,共同探索诊断能力的提高之路。
故障1
关键词:漏气
故障现象:一辆2011年产雪佛兰爱唯欧1.6轿车,行驶里程5万km。用户反映该车发动机故障灯亮。
检查分析:维修人员检测发动机控制单元,发现故障码P0171——混合气过稀。发动机怠速运转时查看其数据流,长期燃油修正量为27%,空气流量为2.09g/s。而根据发动机转速及进气歧管内空气绝对压力计算出的空气流量为3.10g/s,可见空气流量计所给出的数据存在偏低误差。显然这是导致混合气过稀的直接原因。
出现这种情况多是由于空气流量计后存在漏气点,这使得一部分空气未经过测量便进入了发动机。检查发动机进气系统,发现机油加注口盖的密封圈损坏。
故障排除:更换机油加注口盖后,发动机怠速运转时,长期燃油修正量变为0%,计算的空气流量变为2.10g/s,空气流量计输出值变为2.09g/s。显然故障根源已被找到并排除。
故障2
关键词:空气流速
故障现象:一辆2012年产雪佛兰爱唯欧1.6轿车,行驶里程2万km。用户反映该车发动机故障灯亮。
检查分析:维修人员检测发动机控制单元,发现故障码P0172——混合气过浓。发动机怠速运转时查看其数据流,长期燃油修正量为-27%,空气流量为2.86g/s。而根据发动机转速、进气温度及压力计算出的空气流量却为2.26g/s,误差达0.6g/s。
检查空气流量计时发现,该车在事故修复时更换了副厂空气滤清器壳体。与原厂零件对比,发现副厂件缺少了进气栅格(图1)。进气栅格的作用是改变进气气流的路径,从而避免空气在进气道内形成紊流。当然这也会对气流的流速产生影响。由于副厂件缺少进气栅格,导致在同样的发动机转速下,进气气流的流速偏离了设计值,因此空气流量计出现了测量误差。
故障排除:更换空气滤清器壳体。发动机怠速运转时,长期燃油修正量变为0%,计算的空气流量变为2.10g/s,空气流量计输出值变为2.09g/s。显然副厂件正是故障的根源。
故障3
关键词:步进电机初始化
故障现象:一辆2011年产雪佛兰科鲁兹1.8轿车,行驶里程5万km。用户反映该车车内有异响。
检查分析:维修人员试车,发现该车转向盘右下方有“喀嚓、喀嚓”的响声,声音很小且类似石英钟表针走动的声音。关闭点火开关,声音便会消失。改变送风模式时,响声有时会有变化。但无论采用何种送风模式,前风挡、正面及脚下出风口都会同时出风,这显然不正常。
拆下仪表台下护板,观察风道伺服电机(图2),发现电机在不停地转动,同时发出“喀嚓、喀嚓”的声音,这正是在此之前听到的异响。检测车身控制单元,发现故障码B023301——驾驶员侧风道控制回路对蓄电池短路和B0408 01——主温控回路对蓄电池短路。尝试清除故障码,无法清除。对风道控制元件进行位置初始化,无效。
风道伺服电机是可单独更换的(图3)。由于它们属于步进电机,所以在更换后必须对其进行位置初始化,否则电机的控制指令与风道翻板的实际位置便不相符。查看空调控制单元的风道控制数据,发现驾驶员侧风道及主温控风道翻板的伺服电机均未完成初始化。
由于无法通过故障诊断仪来对电机进行初始化,所以需要采取手动方式来进行。于是关闭点火开关,拔下空调控制单元的熔丝,以便消除其原有的初始化记忆。然后插回熔丝打开点火开关,待40s后所有的风道伺服电机便完成了位置初始化。
故障排除:在调整风道控制旋钮的同时,检查各出风口处的气流,完全正常。由于风道翻板的位置与控制指令完全一致,所以当初的异响自然也就消除了。
故障4
关键词:击穿电压
故障现象:一辆2010年产雪佛兰景程1.8轿车,行驶里程7万km。用户反映该车在加速过程中有闯车现象。
检查分析:维修人员试车,发现在急加速时,车辆出现一连串的顿挫现象。显然该车故障是由于点火系统高压短路造成的。维修人员之所以采用这种方式来判断故障,是利用了气体的击穿电压会随着气体密度的增加而升高的原理。车辆加速时,发动机的进气量会随之升高,气缸内混合气密度相应也会增大,这样火花塞击穿电极之间混合气的电压就会提高。提高击穿电压的目的是为了使高压短路现象暴露出来。
该车发动机将4个点火线圈及高压线集成为一体(图4),所以检查时需要将其整体拆下。拆下火花塞,发现其陶瓷绝缘体表面有明显的电击痕迹(图5),表明高压短路点就在这里。从电击痕迹来看,高压电是击穿了火花塞帽与高压线胶套之间的空气。这说明高压线胶套与搭铁之间存在高压短路现象。
检查高压线胶套,发现其表面有明显的水碱痕迹(图6),这应是高压短路的原因所在。这种问题多是由于用水直接冲洗发动机造成的。
故障排除:对火花塞及高压线胶套进行彻底清理(图7)后,试车确认故障排除。
(待续)
在实际工作中常会见到下列景象:有些故障反复修反复出现;有些故障看似雷同,但照方抓药却根本无效;有些显而易见的故障,本应速战速决,但却走了大弯路;有些故障由于判断失误所造成的损失简直令人无颜面对用户。
上述问题的根源只有一个,就是没能准确诊断故障。那么维修人员如何才能准确诊断故障呢?要做到这一点,并非一蹴而就,它需要一个结合实际的长期学习过程。在此笔者愿与大家一起分享工作中遇到的各种实际案例,共同探索诊断能力的提高之路。
故障1
关键词:漏气
故障现象:一辆2011年产雪佛兰爱唯欧1.6轿车,行驶里程5万km。用户反映该车发动机故障灯亮。
检查分析:维修人员检测发动机控制单元,发现故障码P0171——混合气过稀。发动机怠速运转时查看其数据流,长期燃油修正量为27%,空气流量为2.09g/s。而根据发动机转速及进气歧管内空气绝对压力计算出的空气流量为3.10g/s,可见空气流量计所给出的数据存在偏低误差。显然这是导致混合气过稀的直接原因。
出现这种情况多是由于空气流量计后存在漏气点,这使得一部分空气未经过测量便进入了发动机。检查发动机进气系统,发现机油加注口盖的密封圈损坏。
故障排除:更换机油加注口盖后,发动机怠速运转时,长期燃油修正量变为0%,计算的空气流量变为2.10g/s,空气流量计输出值变为2.09g/s。显然故障根源已被找到并排除。
故障2
关键词:空气流速
故障现象:一辆2012年产雪佛兰爱唯欧1.6轿车,行驶里程2万km。用户反映该车发动机故障灯亮。
检查分析:维修人员检测发动机控制单元,发现故障码P0172——混合气过浓。发动机怠速运转时查看其数据流,长期燃油修正量为-27%,空气流量为2.86g/s。而根据发动机转速、进气温度及压力计算出的空气流量却为2.26g/s,误差达0.6g/s。
检查空气流量计时发现,该车在事故修复时更换了副厂空气滤清器壳体。与原厂零件对比,发现副厂件缺少了进气栅格(图1)。进气栅格的作用是改变进气气流的路径,从而避免空气在进气道内形成紊流。当然这也会对气流的流速产生影响。由于副厂件缺少进气栅格,导致在同样的发动机转速下,进气气流的流速偏离了设计值,因此空气流量计出现了测量误差。
故障排除:更换空气滤清器壳体。发动机怠速运转时,长期燃油修正量变为0%,计算的空气流量变为2.10g/s,空气流量计输出值变为2.09g/s。显然副厂件正是故障的根源。
故障3
关键词:步进电机初始化
故障现象:一辆2011年产雪佛兰科鲁兹1.8轿车,行驶里程5万km。用户反映该车车内有异响。
检查分析:维修人员试车,发现该车转向盘右下方有“喀嚓、喀嚓”的响声,声音很小且类似石英钟表针走动的声音。关闭点火开关,声音便会消失。改变送风模式时,响声有时会有变化。但无论采用何种送风模式,前风挡、正面及脚下出风口都会同时出风,这显然不正常。
拆下仪表台下护板,观察风道伺服电机(图2),发现电机在不停地转动,同时发出“喀嚓、喀嚓”的声音,这正是在此之前听到的异响。检测车身控制单元,发现故障码B023301——驾驶员侧风道控制回路对蓄电池短路和B0408 01——主温控回路对蓄电池短路。尝试清除故障码,无法清除。对风道控制元件进行位置初始化,无效。
风道伺服电机是可单独更换的(图3)。由于它们属于步进电机,所以在更换后必须对其进行位置初始化,否则电机的控制指令与风道翻板的实际位置便不相符。查看空调控制单元的风道控制数据,发现驾驶员侧风道及主温控风道翻板的伺服电机均未完成初始化。
由于无法通过故障诊断仪来对电机进行初始化,所以需要采取手动方式来进行。于是关闭点火开关,拔下空调控制单元的熔丝,以便消除其原有的初始化记忆。然后插回熔丝打开点火开关,待40s后所有的风道伺服电机便完成了位置初始化。
故障排除:在调整风道控制旋钮的同时,检查各出风口处的气流,完全正常。由于风道翻板的位置与控制指令完全一致,所以当初的异响自然也就消除了。
故障4
关键词:击穿电压
故障现象:一辆2010年产雪佛兰景程1.8轿车,行驶里程7万km。用户反映该车在加速过程中有闯车现象。
检查分析:维修人员试车,发现在急加速时,车辆出现一连串的顿挫现象。显然该车故障是由于点火系统高压短路造成的。维修人员之所以采用这种方式来判断故障,是利用了气体的击穿电压会随着气体密度的增加而升高的原理。车辆加速时,发动机的进气量会随之升高,气缸内混合气密度相应也会增大,这样火花塞击穿电极之间混合气的电压就会提高。提高击穿电压的目的是为了使高压短路现象暴露出来。
该车发动机将4个点火线圈及高压线集成为一体(图4),所以检查时需要将其整体拆下。拆下火花塞,发现其陶瓷绝缘体表面有明显的电击痕迹(图5),表明高压短路点就在这里。从电击痕迹来看,高压电是击穿了火花塞帽与高压线胶套之间的空气。这说明高压线胶套与搭铁之间存在高压短路现象。
检查高压线胶套,发现其表面有明显的水碱痕迹(图6),这应是高压短路的原因所在。这种问题多是由于用水直接冲洗发动机造成的。
故障排除:对火花塞及高压线胶套进行彻底清理(图7)后,试车确认故障排除。
(待续)