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大庆石化公司2×10^4/a丙酮氰醇装置针对工艺流程存在生产负荷低、过滤器频繁堵塞、能耗高、物耗高等问题.提出采用新型有机碱催化工艺代替原氢氧化钠催化工艺的改造方案:取消回收塔,未反应的原料直接进入合成反应釜.进行循环利用。改造后:(D反应温度由28~320C降为8~12℃,装置负荷提高了34.5%;②减小了反应物爆聚的可能性,提高了装置安全性;③简化了工艺流程,丙酮和氢氰酸单耗由0.806t/t产品、0.357t/t产品下降到0.703t/t产品、0.336t/t产品,装置能耗由90.42kg