论文部分内容阅读
棉针织物的传统练漂一般采用高温(~98℃)练漂工艺,利用强碱、双氧水、表面活性剂等将棉籽壳、蜡质、果胶充分去除,获得了较好的毛效、高棉蜡、果胶去除率及满意的白度,便于后续染色;染后皂洗工艺中,利用高温条件及多次皂洗、热水洗将织物上的浮色充分洗除。综上可知,棉针织物传统加工过程将带来能耗大、排污重、织物失重大、手感粗糙等问题,为解决这些问题,低温工艺的实施迫在眉睫。作为与企业合作项目,本课题研究了低温精练剂、双氧水活化剂、双氧水催化剂、生物精练酶等在棉针织物练漂中的应用,研究了低温皂洗剂在染色后的皂洗工艺中的应用,使其加工全过程控制在60℃。通过低温练漂助剂的筛选以及工艺优化等方面的研究,解决传统工艺存在的上述问题,为棉针织物全流程低温(60℃)处理的实现提供理论和技术支持。首先,本课题研究了低温精练剂DM-1377、双氧水活化剂DM-1430、漂特灵DM-1436、双氧水活化剂DM-1435、生物精练酶DM-8654在棉针织物低温练漂中的应用,通过正交实验确定各最优工艺后,分别处理棉针织物,而后与传统练漂后的棉针织物进行效果比较,结果显示,低温练漂后棉针织物的白度略低,但顶破强力、手感、产品产出率(失重率下降)、棉蜡保留量较传统练漂均有不同程度的提高。其次,以工厂现用染料及传统染色工艺为基础,用活性红BF-3B(1%o.w.f)对上述处理后棉针织物进行染色、皂洗,与传统工艺处理后的织物进行染色指标(K/S值、色差)比较,并综合上述练漂效果白度、毛效、顶破强力、失重率、手感、棉蜡与果胶含量、练漂废水COD值)的比较,筛选出效果最好的助剂及低温练漂工艺。比较发现,上述五种低温工艺的练漂效果相差不大,但低温精练剂DM-1377工艺与双氧水活化剂DM-1430方案染色效果较好,考虑到DM-1430为固体粉末,给工厂化料带来麻烦,最后确定DM-1377为最合适的练漂助剂,其练漂工艺为:浴比1:10,pH11,DM-13773.0g/L,(35%)H2O212.5g/L,60℃,60分钟。再次,将低温精练剂DM-1377工艺、生物化学工艺工艺、传统练漂工艺处理后的棉织物,使用60℃染料活性红BF-3B、活性黄BF-3R、活性艳兰R、活性黑B,80℃染料活性雅格素翠蓝G进行浅中深染色处理,测试未皂洗织物的棉蜡、染色废水COD,发现经低温工艺处理后的织物棉蜡保留率高,染色废水COD相差不大。最后,使用低温皂洗剂DM-1542(1g/L)对低温练漂、染色后的织物进行低温(60℃)皂洗,传统练漂、染色织物用传统工艺进行高温(90℃)皂洗,进行相关指标测试,结果显示,在不同染色浓度下,经低温工艺处理后的织物获得了与传统工艺相近的染色性能,色差控制在合格范围内,同时具备手感好、高强力保留率、高棉蜡保留率等优点。综上所述,本论文棉针织物低温全流程工艺的开发适应实际生产需求,将带来可观的经济效益。