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氮氧化物排放控制是我国空气质量管理重要组成部分,电厂是重要氮氧化物排放源,也是“十二五”阶段氮氧化物排放控制的重点部门。本研究基于2010年全国氮氧化物排放清单和电力部门发展情况,设置了“十二五”阶段电力部门的发展和氮氧化物控制措施的应用的基准情景和控制情景。在此基础上,对2010年至2015年全国脱硝设施分省的建设和运营成本及构成情况进行了估算。同时,应用空气质量模型,对氮氧化物减排导致的主要污染物浓度降低情况进行了评估,并从细粒子健康影响和O3对农作物产量影响两方面,计算电厂氮氧化物减排的效益。通过对成本和效益的综合分析,为政策制定提供科学依据。在电厂NO_X减排成本方面,本研究结果显示,总量控制情景下,全国各控制技术总建设成本为660.70亿元,运营成本为268.20亿元/年;新标准控制情景下,总建设成本为890.79亿元,运营成本为365.52亿元/年。其中,内蒙、江苏、山东和广东等人口密度大、电力需求旺盛的省份所占比重较大。对于使用SCR技术的电厂,其单位发电成本提高了0.773-0.892分/kWh;对于使用SNCR技术的,单位成本提高了0.428-0.444分/kWh。在单位NO_X减排成本方面,SCR约为9.38-10.84元/kg,SNCR略低,约为7.50-7.78元/kg。在电厂NO_X减排效益方面,本研究结果显示,在总量控制和新标准控制情景下,2015年各种主要大气污染物环境浓度比2010年均有所降低,其中,NO2年均浓度分别变化了-0.21μg/m3和-0.43μg/m3;PM10年均浓度分别变化了-0.15μg/m3和-0.29μg/m3,PM2.5年均浓度分别变化了-0.14μg/m3和-0.28μg/m3,NO3-年均浓度分别变化了-0.14μg/m3和-0.26μg/m3;7月份月均日最大O3浓度分别变化了-1.09μg/m3和-1.93μg/m3。在此基础上,本研究对电厂氮氧化物减排导致2015年的细粒子健康影响和臭氧对农作物产量影响进行了评估,结果显示,总量控制情景下效益为864.30亿元,其中健康效益为751.56亿元/年,作物增产效益112.74亿元,效益成本比为3.22;新标准控制情景下效益为1312.04亿元,其中健康效益为1149.74亿元,作物增产效益162.30亿元,效益成本比为3.62。