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合成氨造气废水污染物成分复杂、温度高,含有毒物质氰化物及较高浓度的悬浮物等,处理难度较大。该废水处理方法较多,通常采用的工艺路线为“沉淀—塔式生物滤池好氧处理—脉冲澄清池”,此技术较为成熟,但在实际运行过程中存在挂膜困难、堵塔、氰化物处理效率不稳定等问题。本文是以石家庄金石化肥有限责任公司造气废水处理工程为依托,对处理工艺的启动及运行、影响运行效果的因素开展生产性试验研究。运行试验结果表明: 1、使用平流式沉淀池,用挖掘机及时清理沉淀池中灰,实现去除废水中悬浮物的目的。入口悬浮物(SS)浓度349~914mg/L,出口SS浓度98~157mg/L,悬浮物去除效率70.9~86.5%,平均为76.6%。 2、塔式生物滤池采用钢筋混凝土结构,使用规整形半软性填料。按照BOD5:N:P=100:5:1的比例向水体投加葡萄糖、尿素和磷酸二氢钾(KH2PO4),保证微生物对各类营养物的摄取量以筛选培养对CN-有特殊降解功能的微生物。在启动期生物塔挂膜时,控制水中溶解氧的浓度达3~5mg/L,水力负荷控制在正常运行的40~60%,当进水CN-浓度9.092~15.40mg/L,CN-去除率由74.8%提高并稳定到87.5%;进入负荷提高期,运行过程中逐渐提高进水量至1100m3/h,CN-去除率为82.2~94.3%;此后进行稳定运行,CN-去除率平均为89.4%。 3、脉冲澄清池内设斜板,使废水进一步澄清,悬浮物浓度由98~157mg/L降至84.6mg/L左右,废水中氰化物被脱落于池中的菌膜进一步生化降解,氰化物含量由1.358~2.210mg/L降至0.358~0.827mg/L,达到国家规定排放指标。 4、影响氰化物去除效果的因素很多,当废水温度在25~35℃、pH在6.5~8.0之间、水中悬浮物浓度在150mg/L以下、CN-小于20mg/L时,处理效果达到最佳,确保废水长周期稳定达标排放。 5、废水处理总投资812万元,处理费用较低0.20元/吨,每年可综合回收利用水量950万吨。