论文部分内容阅读
[摘要]介绍了冷床输入辊道升降裙板装置的结构形式,分析了现行结构的缺点,并提出了有效的改进措施。
[关键词]升降裙板;侧导板
中图分类号: TG333.17 文献标識码:A文章编号:
一 概述
随着国民经济迅速发展,棒材生产线产量越来越大。缩短检修辅助时间,减少生产成本,提高劳动生产率是发展的必然趋势。在冷床输入辊道中,升降裙板、侧导板数量很大。通过对升降裙板、侧导板结构的改进,节约了成本,降低更换时间,提高生产效率。
二 冷床输入辊道升降裙板结构形式
升降裙板装置工作原理:在棒材轧线生产过程中3号倍尺剪倍尺剪切后进入加速辊道加速运到冷床输入辊道,棒材在冷床输入辊道继续运行,通过液压缸动作,将升降裙板升起、落下,控制棒材滑到制动裙板上,棒材在裙板快速移动,依靠摩擦力制动,使棒材停止在工艺要求的位置,这时裙板升起将棒材送进矫直板矫直、冷却。为进入冷床本体做好准备。
技术参数:
辊子直径: Φ188×170mm
辊子线速度(max): 2.2~24m/s
辊子间距: 1200mm
辊道倾角: 0~12°
辊道电机:
型号: YVPG100L2-2.2
功率: 2.2kW
变频范围: 3~100Hz
转速: n=1500r/min
额定电压: 380V
工作制: S1
制动板为单制动板,顶面与水平线夹角35°,裙板与垂直夹角:15°,制动板长度1.2m。
输入辊道升降裙板结构形式主要由三部分组成(见图一):
1. 裙板
2. 连杆组
3. 油缸
图一
三 问题分析
升降裙板装置结构:
当裙板磨损严重不能使用后,拆卸时先将连杆组螺母松开,再拧动螺杆脱开,然后一起将裙板、连杆吊出,取出销轴,把 磨损裙板换成新裙板,重新组装好后,整体装入输入辊道,再将螺杆拧入,并调整螺杆使每个裙板在同一个平面内,最后将螺母锁死。
问题:
1.侧导板长度1195mm,重量48kg.一般冷床有150件左右,备件太多,更换数量巨大
1. 裙板长度1195mm,重量64.53kg.一般冷床有150件左右,备件太多,更换数量巨大。
2. 由上面所述裙板拆装的零件多,最主要的是拆装、调整困难。需要的人力、物力多,经济损失严重。
四 改进措施
经过以上分析造成问题出现的根本原因是裙板结构不合理造成。其解决方法是对裙板、导板的结构进行改进。
改进后的升降裙板装置结构形式主要由三部分组成(见图二):
1.裙板:在原设计的基础上两侧面加槽。
2.侧导板:在原侧导板基础上侧面加槽。
3.耐磨板:增加耐磨板,材料耐磨合金钢。
4.辅件: 包含螺钉。
图二
改进后的输入辊道升降裙板结构,在更换时只需将螺钉从裙板、侧导板上拆除取出耐磨板,然后更换,不需要更换、取出其它任何零件。
五 结论
使用改进后的输入辊道升降裙板装置,在耐磨板发生磨损时能够方便快捷的更换,尽可能的减小对轧线生产的影响,满足了用户快速更换的要求,降低了生产成本,提高了生产率,取得了极大的经济效益,得到了广大用户的好评,并得到了大力推广。
参考文献
[1] 乔德庸 强十涌 李曼云.高速轧机线材生产(第二版).北京:冶金工业出版社,2009.
[2] 成大先. 机械设计手册[M].北京:化学工业出版社,1993.
[3] 西北工业大学机械原理和机械零件教研室.机械设计[M].北京:高等教育出版社,2005.
[4] 中国重型机械工业协会 《重型机械标准》编写委员会.重型机械标准.昆明:云南科技出版社,2007.
作者简介:王建忠,男,1966年1月12日出生,1990年毕业于矿机职工大学,助理工程师,出生于山西省太原市.
[关键词]升降裙板;侧导板
中图分类号: TG333.17 文献标識码:A文章编号:
一 概述
随着国民经济迅速发展,棒材生产线产量越来越大。缩短检修辅助时间,减少生产成本,提高劳动生产率是发展的必然趋势。在冷床输入辊道中,升降裙板、侧导板数量很大。通过对升降裙板、侧导板结构的改进,节约了成本,降低更换时间,提高生产效率。
二 冷床输入辊道升降裙板结构形式
升降裙板装置工作原理:在棒材轧线生产过程中3号倍尺剪倍尺剪切后进入加速辊道加速运到冷床输入辊道,棒材在冷床输入辊道继续运行,通过液压缸动作,将升降裙板升起、落下,控制棒材滑到制动裙板上,棒材在裙板快速移动,依靠摩擦力制动,使棒材停止在工艺要求的位置,这时裙板升起将棒材送进矫直板矫直、冷却。为进入冷床本体做好准备。
技术参数:
辊子直径: Φ188×170mm
辊子线速度(max): 2.2~24m/s
辊子间距: 1200mm
辊道倾角: 0~12°
辊道电机:
型号: YVPG100L2-2.2
功率: 2.2kW
变频范围: 3~100Hz
转速: n=1500r/min
额定电压: 380V
工作制: S1
制动板为单制动板,顶面与水平线夹角35°,裙板与垂直夹角:15°,制动板长度1.2m。
输入辊道升降裙板结构形式主要由三部分组成(见图一):
1. 裙板
2. 连杆组
3. 油缸
图一
三 问题分析
升降裙板装置结构:
当裙板磨损严重不能使用后,拆卸时先将连杆组螺母松开,再拧动螺杆脱开,然后一起将裙板、连杆吊出,取出销轴,把 磨损裙板换成新裙板,重新组装好后,整体装入输入辊道,再将螺杆拧入,并调整螺杆使每个裙板在同一个平面内,最后将螺母锁死。
问题:
1.侧导板长度1195mm,重量48kg.一般冷床有150件左右,备件太多,更换数量巨大
1. 裙板长度1195mm,重量64.53kg.一般冷床有150件左右,备件太多,更换数量巨大。
2. 由上面所述裙板拆装的零件多,最主要的是拆装、调整困难。需要的人力、物力多,经济损失严重。
四 改进措施
经过以上分析造成问题出现的根本原因是裙板结构不合理造成。其解决方法是对裙板、导板的结构进行改进。
改进后的升降裙板装置结构形式主要由三部分组成(见图二):
1.裙板:在原设计的基础上两侧面加槽。
2.侧导板:在原侧导板基础上侧面加槽。
3.耐磨板:增加耐磨板,材料耐磨合金钢。
4.辅件: 包含螺钉。
图二
改进后的输入辊道升降裙板结构,在更换时只需将螺钉从裙板、侧导板上拆除取出耐磨板,然后更换,不需要更换、取出其它任何零件。
五 结论
使用改进后的输入辊道升降裙板装置,在耐磨板发生磨损时能够方便快捷的更换,尽可能的减小对轧线生产的影响,满足了用户快速更换的要求,降低了生产成本,提高了生产率,取得了极大的经济效益,得到了广大用户的好评,并得到了大力推广。
参考文献
[1] 乔德庸 强十涌 李曼云.高速轧机线材生产(第二版).北京:冶金工业出版社,2009.
[2] 成大先. 机械设计手册[M].北京:化学工业出版社,1993.
[3] 西北工业大学机械原理和机械零件教研室.机械设计[M].北京:高等教育出版社,2005.
[4] 中国重型机械工业协会 《重型机械标准》编写委员会.重型机械标准.昆明:云南科技出版社,2007.
作者简介:王建忠,男,1966年1月12日出生,1990年毕业于矿机职工大学,助理工程师,出生于山西省太原市.