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摘要:2007年9月1日北京市开始实施《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2007),标准要求2008年7月1日起在用锅炉二氧化硫排放限值在50mg/Nm3以下。现有脱硫设备已不能满足燃煤含硫量小于1.0%时烟气中二氧化硫排放要求。针对目前脱硫现状,经过研究、借鉴,实施了在脱硫石灰石浆液中添加己二酸以加速石灰石的溶解,增强石灰石活性的方案,使脱硫效率提高了2到3个百分点,确保了二氧化硫排放浓度在50 mg/Nm3以下,排放达标。
关键词:脱硫;提效;己二酸
作者简介:安奇智(1978-),女,北京人,大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂,助理工程师;吴尚平(1974-),男,北京人,大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂,工程师。(北京 102206)
中图分类号:X701.3 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2011)03- 0146-02
我国是以燃煤为主的能源结构的国家,电力行业更是用煤大户。燃煤造成的大气污染有粉尘、SO2、NOX和CO2等,随着煤炭消费的不断增长,燃煤排放的二氧化硫也不断增加,致使我国酸雨和二氧化硫污染日趋严重,环境保护也越加重要。
一、高井热电厂脱硫系统基本情况
为了保证高井热电厂污染物达标排放,降低污染物排放量,至2008年1月,高井热电厂完成了环境综合治理工程:煤棚封闭、布袋除尘、脱硫、脱硝等环保工程全部竣工投产,目前设备健康状况良好并稳定运行。
高井热电厂8台锅炉共安装3套烟气脱硫装置,其中1~4号炉配1号脱硫装置于2006年底投产;5~6号炉配2号脱硫装置,7~8号炉配3号脱硫装置于2005年底投产。3套脱硫装置设计脱硫效率为95%,可以满足燃煤含硫量1.0%工况时二氧化硫排放在100mg/Nm3以下的条件,符合当时北京市《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2002)。
二、脱硫系统提效的必要性
北京高井热电厂3套烟气脱硫装置全部由美国常净环保工程有限公司设计,脱硫装置按脱硫效率为95%设计,满足燃煤含硫量1.0%工况时,二氧化硫排放在100mg/Nm3以下的要求,符合当时北京市排放标准。[2]2007年9月1日北京市开始实施《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2007)后,现有设备已不能满足燃煤含硫量1.0%工况时的排放要求。如何提高脱硫效率是迫在眉睫需要解决的问题。
三、脱硫系统提效的依据
脱硫效率与很多因素有关,如煤的含硫量、液气比、烟气流速、钙硫比、锅炉负荷、氮氧化物、温度、含尘量、添加缓冲剂等等。现比较常用的提效方法有配煤掺烧、添加缓冲剂等。最近国内供应的电煤煤质经常出现较大幅度的波动,实际到厂的电煤含硫量较设计煤种有较大提高,煤种的含硫量极不稳定,这样就会对脱硫系统造成很大的影响。不仅是脱硫效率不能达到设计值,而且由于系统的负荷过大,系统虽然能够勉强维持运行,却要所有循环泵都运行,造成较大电能消耗,同时循环泵及相应管道、喷淋层及喷嘴的维修更换工作量及资金投入相应增大,使掺煤燃烧无法实现。于是我们尝试较为常用的添加剂方法。
为保证当燃煤含硫量为1.0%时,经脱硫后二氧化硫排放由100mg/Nm3降至50mg/ Nm3以下,根据美国MET公司的经验,在吸收剂中可添加己二酸,加速石灰石的溶解,增强石灰石的活性,从而达到提高脱硫率的目的。
四、己二酸应用于脱硫系统提效的原理
脱硫系统石灰浆液加入己二酸后,在脱硫塔内固液界面,己二酸能提供有利于CaCO3溶解的酸性环境,减小液相阻力,促进石灰石的溶解。其中的活性成分可以提高石灰石的表面活性,增加石灰石的分散性,降低其沉降速度,增大有效传质面积,促进石灰石的溶解,使吸收段的反应更加充分,脱硫塔中惰性石灰石量减少,石灰石利用率得到有效提升。[3]
在脱硫塔中加入己二酸,能强化脱硫过程,提高脱硫反应活性,减少石灰石用量,平均脱硫效率可提高2至4个百分点,脱硫效率明显提高。[4]在燃用高硫煤的情况下,仍然能够确保二氧化硫稳定达标排放。同时还可以增加石灰石反应活性,提高石灰石利用率,减少石灰石用量。
五、原系统和设备的基本情况
1.拟进行改造的系统或设备的基本情况说明
北京高井热电厂共装设三套烟气脱硫装置,1~4号锅炉设置1号脱硫系统(1号FGD);5、6号锅炉设置2号脱硫系统(2号FGD);7、8号锅炉设置3号脱硫系统(3号FGD)。
2.系统或设备简述
1~4号锅炉设置1号脱硫系统(1号FGD),共用1#烟囱,采用四炉一塔的布置方式;5、6号锅炉设置2号脱硫系统(2号FGD),共用2#烟囱。7、8号锅炉设置3号脱硫系统(3号FGD),共用3#烟囱。2#FGD、3#FGD湿式烟气脱硫装置均采用两炉一塔的布置方式。公用系统包括石灰石浆液制备、石膏脱水、供电系统、废水处理系统等设备。脱硫工艺采用石灰石—石膏湿法工艺,脱硫装置自成体系,脱硫系统的设计效率为95%,满足燃煤含硫量1.0%恶劣工况时二氧化硫排放达标的要求。
3.铭牌
1号脱硫系统吸收塔本体型号:ECE-ABSTSL95-07,由美国常净环保工程有限公司设计、供货,技术参数:吸收塔直径11.71m,吸收塔高度H=32. 56m;吸收塔由Q345B、C276合金、ALX-6XN合金等材料制作;吸收塔防腐材料为玻璃鳞片树脂、乙烯基树脂等;吸收塔内部设计三层喷淋,两层除雾器;流量1290000Nm3/H;温度压力为常温、常压设计。
2、3号脱硫系统吸收塔本体型号:ECE-ABSTSL95-08,ECE-ABSTSL95-09,由美国常净环保工程有限公司设计、供货,技术参数:吸收塔直径直径10.46m,吸收塔直径H=30.26m;吸收塔由Q345B、C276合金、ALX-6XN合金等材料制作;吸收塔防腐材料为玻璃鳞片树脂、乙烯基树脂等;吸收塔内部设计三层喷淋,两层除雾器;流量为1043017Nm3/H;温度压力为常温、常压设计。
制造商:美国常净环保工程有限公司。
投产日期:2、3号脱硫装置2005年底投产,1号脱硫装置2006年底投产。
技术状况及其他有关技术参数:脱硫装置采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺,副产物为含水小于10%的脱硫石膏。脱硫装置布置在烟囱后,全烟气脱硫,效率>95%。
运行简历:目前1~8号炉烟气脱硫设备经过系统的检查、检修后运行正常。
主要历史状况等:1~3号塔在2008年奥运会前进行系统检查,2009年随机组进行检修工作。
六、脱硫系统提效方案
在脱硫系统制浆楼增加一套乙二酸添加设备,包括储存箱、加药泵以及相关控制设备,首次加药时,加入足量己二酸,确保满足活化反应需要,以后定时加入少量己二酸以补充损耗。理论上己二酸只参加反应,使石灰石浆液活性增强,没有反应损耗,起到催化剂作用。
七、应用试验数据和结果
1.数据结果(见附表1)
从测试数据可以得出,锅炉燃煤硫份由0.5%提高到0.9%,同时加入己二酸,在系统其他参数不变的情况下,脱硫效率提高了2到3个百分点,确保了二氧化硫排放浓度在50 mg/Nm3以下,排放达标。
八、提效应用结论
通过理论分析,再到实际应用,最后通过数据测试,证明添加己二酸的方法有效。其解决了现有设备不能满足燃煤含硫量小于1.0%工况时排放要求的问题,使高井热电厂的二氧化硫排放浓度值符合2007年9月1日北京市开始实施的《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2007),成功达标。
参考文献:
[1]北京市环保局.锅炉大气污染物排放标准[S].北京市地方标准.DB11/139-2007.
[2]大唐国际发电股份有限公司高井热电厂.脱硫工程可行性研究报告[R].
[3]牛亚尊.己二酸和己二酸钠强化石灰石WFGD的对比研究[J].环境工程学报,2009,3(11).
[4]吴忠标,谭天恩.石灰/石灰石湿法脱硫中添加剂的研究[J].中国环境科学,1995,15(6).
(责任编辑:刘辉)
关键词:脱硫;提效;己二酸
作者简介:安奇智(1978-),女,北京人,大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂,助理工程师;吴尚平(1974-),男,北京人,大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂,工程师。(北京 102206)
中图分类号:X701.3 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2011)03- 0146-02
我国是以燃煤为主的能源结构的国家,电力行业更是用煤大户。燃煤造成的大气污染有粉尘、SO2、NOX和CO2等,随着煤炭消费的不断增长,燃煤排放的二氧化硫也不断增加,致使我国酸雨和二氧化硫污染日趋严重,环境保护也越加重要。
一、高井热电厂脱硫系统基本情况
为了保证高井热电厂污染物达标排放,降低污染物排放量,至2008年1月,高井热电厂完成了环境综合治理工程:煤棚封闭、布袋除尘、脱硫、脱硝等环保工程全部竣工投产,目前设备健康状况良好并稳定运行。
高井热电厂8台锅炉共安装3套烟气脱硫装置,其中1~4号炉配1号脱硫装置于2006年底投产;5~6号炉配2号脱硫装置,7~8号炉配3号脱硫装置于2005年底投产。3套脱硫装置设计脱硫效率为95%,可以满足燃煤含硫量1.0%工况时二氧化硫排放在100mg/Nm3以下的条件,符合当时北京市《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2002)。
二、脱硫系统提效的必要性
北京高井热电厂3套烟气脱硫装置全部由美国常净环保工程有限公司设计,脱硫装置按脱硫效率为95%设计,满足燃煤含硫量1.0%工况时,二氧化硫排放在100mg/Nm3以下的要求,符合当时北京市排放标准。[2]2007年9月1日北京市开始实施《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2007)后,现有设备已不能满足燃煤含硫量1.0%工况时的排放要求。如何提高脱硫效率是迫在眉睫需要解决的问题。
三、脱硫系统提效的依据
脱硫效率与很多因素有关,如煤的含硫量、液气比、烟气流速、钙硫比、锅炉负荷、氮氧化物、温度、含尘量、添加缓冲剂等等。现比较常用的提效方法有配煤掺烧、添加缓冲剂等。最近国内供应的电煤煤质经常出现较大幅度的波动,实际到厂的电煤含硫量较设计煤种有较大提高,煤种的含硫量极不稳定,这样就会对脱硫系统造成很大的影响。不仅是脱硫效率不能达到设计值,而且由于系统的负荷过大,系统虽然能够勉强维持运行,却要所有循环泵都运行,造成较大电能消耗,同时循环泵及相应管道、喷淋层及喷嘴的维修更换工作量及资金投入相应增大,使掺煤燃烧无法实现。于是我们尝试较为常用的添加剂方法。
为保证当燃煤含硫量为1.0%时,经脱硫后二氧化硫排放由100mg/Nm3降至50mg/ Nm3以下,根据美国MET公司的经验,在吸收剂中可添加己二酸,加速石灰石的溶解,增强石灰石的活性,从而达到提高脱硫率的目的。
四、己二酸应用于脱硫系统提效的原理
脱硫系统石灰浆液加入己二酸后,在脱硫塔内固液界面,己二酸能提供有利于CaCO3溶解的酸性环境,减小液相阻力,促进石灰石的溶解。其中的活性成分可以提高石灰石的表面活性,增加石灰石的分散性,降低其沉降速度,增大有效传质面积,促进石灰石的溶解,使吸收段的反应更加充分,脱硫塔中惰性石灰石量减少,石灰石利用率得到有效提升。[3]
在脱硫塔中加入己二酸,能强化脱硫过程,提高脱硫反应活性,减少石灰石用量,平均脱硫效率可提高2至4个百分点,脱硫效率明显提高。[4]在燃用高硫煤的情况下,仍然能够确保二氧化硫稳定达标排放。同时还可以增加石灰石反应活性,提高石灰石利用率,减少石灰石用量。
五、原系统和设备的基本情况
1.拟进行改造的系统或设备的基本情况说明
北京高井热电厂共装设三套烟气脱硫装置,1~4号锅炉设置1号脱硫系统(1号FGD);5、6号锅炉设置2号脱硫系统(2号FGD);7、8号锅炉设置3号脱硫系统(3号FGD)。
2.系统或设备简述
1~4号锅炉设置1号脱硫系统(1号FGD),共用1#烟囱,采用四炉一塔的布置方式;5、6号锅炉设置2号脱硫系统(2号FGD),共用2#烟囱。7、8号锅炉设置3号脱硫系统(3号FGD),共用3#烟囱。2#FGD、3#FGD湿式烟气脱硫装置均采用两炉一塔的布置方式。公用系统包括石灰石浆液制备、石膏脱水、供电系统、废水处理系统等设备。脱硫工艺采用石灰石—石膏湿法工艺,脱硫装置自成体系,脱硫系统的设计效率为95%,满足燃煤含硫量1.0%恶劣工况时二氧化硫排放达标的要求。
3.铭牌
1号脱硫系统吸收塔本体型号:ECE-ABSTSL95-07,由美国常净环保工程有限公司设计、供货,技术参数:吸收塔直径11.71m,吸收塔高度H=32. 56m;吸收塔由Q345B、C276合金、ALX-6XN合金等材料制作;吸收塔防腐材料为玻璃鳞片树脂、乙烯基树脂等;吸收塔内部设计三层喷淋,两层除雾器;流量1290000Nm3/H;温度压力为常温、常压设计。
2、3号脱硫系统吸收塔本体型号:ECE-ABSTSL95-08,ECE-ABSTSL95-09,由美国常净环保工程有限公司设计、供货,技术参数:吸收塔直径直径10.46m,吸收塔直径H=30.26m;吸收塔由Q345B、C276合金、ALX-6XN合金等材料制作;吸收塔防腐材料为玻璃鳞片树脂、乙烯基树脂等;吸收塔内部设计三层喷淋,两层除雾器;流量为1043017Nm3/H;温度压力为常温、常压设计。
制造商:美国常净环保工程有限公司。
投产日期:2、3号脱硫装置2005年底投产,1号脱硫装置2006年底投产。
技术状况及其他有关技术参数:脱硫装置采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺,副产物为含水小于10%的脱硫石膏。脱硫装置布置在烟囱后,全烟气脱硫,效率>95%。
运行简历:目前1~8号炉烟气脱硫设备经过系统的检查、检修后运行正常。
主要历史状况等:1~3号塔在2008年奥运会前进行系统检查,2009年随机组进行检修工作。
六、脱硫系统提效方案
在脱硫系统制浆楼增加一套乙二酸添加设备,包括储存箱、加药泵以及相关控制设备,首次加药时,加入足量己二酸,确保满足活化反应需要,以后定时加入少量己二酸以补充损耗。理论上己二酸只参加反应,使石灰石浆液活性增强,没有反应损耗,起到催化剂作用。
七、应用试验数据和结果
1.数据结果(见附表1)
从测试数据可以得出,锅炉燃煤硫份由0.5%提高到0.9%,同时加入己二酸,在系统其他参数不变的情况下,脱硫效率提高了2到3个百分点,确保了二氧化硫排放浓度在50 mg/Nm3以下,排放达标。
八、提效应用结论
通过理论分析,再到实际应用,最后通过数据测试,证明添加己二酸的方法有效。其解决了现有设备不能满足燃煤含硫量小于1.0%工况时排放要求的问题,使高井热电厂的二氧化硫排放浓度值符合2007年9月1日北京市开始实施的《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2007),成功达标。
参考文献:
[1]北京市环保局.锅炉大气污染物排放标准[S].北京市地方标准.DB11/139-2007.
[2]大唐国际发电股份有限公司高井热电厂.脱硫工程可行性研究报告[R].
[3]牛亚尊.己二酸和己二酸钠强化石灰石WFGD的对比研究[J].环境工程学报,2009,3(11).
[4]吴忠标,谭天恩.石灰/石灰石湿法脱硫中添加剂的研究[J].中国环境科学,1995,15(6).
(责任编辑:刘辉)