论文部分内容阅读
摘 要:AO、AAO及其改良工艺处理村镇污水,进水水质或水量波动大、冬季低温等因素,导致处理系统冲击负荷大、脱氮除磷效果不稳定。文中“3+2回流”技术,设置多点回流,可根据进水水质、水量、温度等波动因素,灵活调整处理系统运维方式,提高达标稳定性,节约建设投资。
关键词:村镇污水;多点回流;脱氮除磷;稳定达标
1.前言
农村经济水平、生活方式差异,居民区化粪池、收集管网等不完善,村镇小作坊等因素,导致村镇生活污水水质、水量在时间和空间上存在很大差异,冬夏季、节假日、每天各高峰排水时段表现尤为突出,导致村镇污水处理设施冲击负荷较大。
AO(厌氧-好氧)和AAO(厌氧-缺氧-好氧或缺氧-厌氧-好氧)及其改良工艺具有构造简单、总水力停留时间、设计和运行经验成熟、易控制和不易产生污泥膨胀等一系列优点,是目前我国村镇污水处理厂中应用最广泛的同步脱氮除磷工艺之一。AO、AAO工艺生物脱氮除磷涉及到硝化、反硝化、释磷和吸磷等多个不同的生化反应过程,其中每一个过程的原理不同,其对微生物的组成、基质类型及环境条件的要求也不相同。在进水冲击负荷增大时,完成脱氮和除磷过程,不可避免地会遇到一些矛盾和冲突,如碳源、污泥龄、硝化和反硝化容量、聚磷菌释磷和吸磷容量等问题。
因此需要解决在进水氮、磷浓度波动较大、超过设计负荷、冬季低温等情况下,脱氮除磷效率低和处理后的出水氮、磷指标不能稳定达标的问题。
2.“3+2回流”原理介绍
针对AO、AAO及其改良工艺的常规“1+1”回流方式,即:硝化液回流至缺氧池进水点,污泥回流至厌氧池进水点,本技术增设硝化液回流至调节池中段、厌氧池进水点,并增设污泥回流至好氧池进水点,形成多点回流,简称“3+2回流”。
2.1硝化液回流
将好氧池末端的硝化液回流至调节池中段、厌氧池、缺氧池,实现反硝化脱氮效果。各回流点主要作用:
硝化液回流至调节池:有效调节系统污水的浓度;生物反应池碳源不足时,利用进水碳源,在调节池实现预反硝化脱氮功能。
硝化液回流至厌氧池:温度偏低或进水TN浓度较大时,在厌氧池实现反硝化脱氮功能。
硝化液回流至缺氧池:硝化液回流至缺氧池,实现常规的反硝化脱氮功能。
2.2污泥回流
将二沉池活性污泥回流至厌氧池、好氧池。各回流点主要作用:
污泥回流至厌氧池:补充缺氧池碳源,活性污泥中的微生物通过厌氧作用分解产生碳源,同时促进有机质进一步降解和释磷,也导致聚磷菌释放磷,但总体有利于好氧池聚磷菌吸磷和沉淀系统化学除磷;辅助维持缺氧池较高的污泥浓度。
污泥回流至好氧池:直接补充好氧池污泥浓度。
3.“3+2回流”使用方法
“3+2回流”主要适用于村镇污水水质波动大、冬季低温、小幅度超过设计负荷、系统达标调试等情况下灵活调整运行方式,有效控制TN、TP,降低建设投资。
3.1根据进水水质情况,调整运维方式
当处理系统进水TP偏低、TN偏高时,开启调节池、厌氧池、缺氧池硝化液回流,将AAO处理系统按缺氧-缺氧-好氧工艺运维。利用调节池作为预反硝化区,利用厌氧池形成的缺氧状态,强化反硝化脱氮效果,提高TN达标稳定性。
当处理系统进水TP偏高、TN偏低时,关闭调节池、厌氧池硝化液回流,部分开启缺氧池硝化液回流,将AAO处理系统按厌氧-厌氧(缺氧)-好氧工艺运维。利用调节池、厌氧池的厌氧状态,强化生物除磷效果。同时强化二沉池排泥。
当处理系统进水TP偏高、TN偏高时,开启调节池、缺氧池硝化液回流,关闭厌氧池硝化液回流,将AAO处理系统按厌氧-缺氧-好氧工艺运维。利用调节池作为预反硝化区,强化反硝化脱氮效果;利用厌氧池的厌氧状态实现生物除磷。同时可考虑投加除磷剂强化除磷效果。
当处理系统进水碳源不足时,关闭厌氧池硝化液回流,开启调节池、缺氧池硝化液回流,将AAO处理系统按厌氧-缺氧-好氧工艺运维。利用调节池进水碳源实现预反硝化脱氮效果。同时污泥回流至厌氧池和好氧池,厌氧池的微生物厌氧分解产生碳源,可有效补充缺氧池反硝化需要的碳源,也可维持缺氧池较高的污泥浓度,强化反硝化脱氮效果。
3.2 灵活调整污泥浓度
在厌氧池、好氧池分别设置污泥回流,可有效补充缺氧池反硝化需要的碳源,降低外部商品碳源的投加量,节约运维费。同时,可辅助维持缺氧池较高的污泥浓度,提高TN去除效率,在进水小幅度超过设计负荷时、冬季温度较低或進水碳源不足时,提高达标稳定性。
3.3污水处理系统调试或重启
在污水处理系统调试或重启时,各回流点的设置,便于各单元调试期间污水、污泥量的灵活调整与切换。
4.“3+2回流”市场应用
目前已获得《多点回流的污水处理装置》的实用新型专利授权,专利号:ZL201920926711.X。
据不完全统计,“3+2回流”技术已在重庆环投集团294座、总处理规模33万吨/日村镇污水处理设施推广使用。不计因促进稳定达标而减少的行政处罚金额等带来的间接效益,单从建设投资计算:
设置“3+2”回流后,一是工程减量。平均可减少缺氧池约2h的水力停留时间,由此累计可减少建设2750方池容,按建设费1000元/方估算,节约建设投资2750万元。二是工程增量。在污水厂主反应区需延伸污泥回流、硝化液回流管线,按照实际投资增量平均0.17万元/厂计,增加建设投资约50万元。产生经济效益约2700万元。
5.延伸思考
5.1污水主管厌氧功能的利用
对于村镇污水处理设施,厂区前端一般都有一定长度污水收集主管,污水在管网中会呈现厌氧或缺氧状态。该段管网可考虑厂区处理设施的预处理系统使用,从而降低污水处理厂投资,但具体效果需进一步论证。
5.2调节池厌氧功能的利用
对于中小规模污水设施,一般前段设置HRT4-8h的调节池用于调整进入生物反应池的水量、水质。在水量波动小、水质波动较大的情况下,可考虑调节池的下部空间(如,HRT1-3h)作为厌氧段或缺氧段使用。
5.3二沉池易产生磷的释放
对于AO、AAO及其改良工艺,进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止沉淀池产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现。但溶解氧也不宜过高,以防止硝化液回流对缺氧段的干扰,根据重庆环投集团的运维经验,建议村镇污水处理设施的好氧段末端出水溶解氧控制在2.0mg/L左右。
5.4缺氧池至好氧池采用顶部连通方式
对于AO、AAO及其改良工艺,难点在于出水TN、TP的控制,TP的控制,可通过投加化学药剂(如,PAC等)辅助去除。在TN去除方面应注意,缺氧池至好氧池应采用顶部连通方式,以维持缺氧池较高的活性污泥浓度,在不增加建设投资的情况下提高反硝化效率,在工程实践中非常实用。
6.结论
“3+2”回流技术通过各回流点位的巧妙设置,可根据进水水质、水量情况灵活调整运维方式,减少建设投资,提高处理系统达标稳定性。通过重庆环投集团近300座村镇污水厂应用验证,技术稳定可行,适用于中小规模污水处理设施。
作者简介:廖建华(1966.2-),男,重庆人,重庆建大城环学院市政工程专业,硕士生。
关键词:村镇污水;多点回流;脱氮除磷;稳定达标
1.前言
农村经济水平、生活方式差异,居民区化粪池、收集管网等不完善,村镇小作坊等因素,导致村镇生活污水水质、水量在时间和空间上存在很大差异,冬夏季、节假日、每天各高峰排水时段表现尤为突出,导致村镇污水处理设施冲击负荷较大。
AO(厌氧-好氧)和AAO(厌氧-缺氧-好氧或缺氧-厌氧-好氧)及其改良工艺具有构造简单、总水力停留时间、设计和运行经验成熟、易控制和不易产生污泥膨胀等一系列优点,是目前我国村镇污水处理厂中应用最广泛的同步脱氮除磷工艺之一。AO、AAO工艺生物脱氮除磷涉及到硝化、反硝化、释磷和吸磷等多个不同的生化反应过程,其中每一个过程的原理不同,其对微生物的组成、基质类型及环境条件的要求也不相同。在进水冲击负荷增大时,完成脱氮和除磷过程,不可避免地会遇到一些矛盾和冲突,如碳源、污泥龄、硝化和反硝化容量、聚磷菌释磷和吸磷容量等问题。
因此需要解决在进水氮、磷浓度波动较大、超过设计负荷、冬季低温等情况下,脱氮除磷效率低和处理后的出水氮、磷指标不能稳定达标的问题。
2.“3+2回流”原理介绍
针对AO、AAO及其改良工艺的常规“1+1”回流方式,即:硝化液回流至缺氧池进水点,污泥回流至厌氧池进水点,本技术增设硝化液回流至调节池中段、厌氧池进水点,并增设污泥回流至好氧池进水点,形成多点回流,简称“3+2回流”。
2.1硝化液回流
将好氧池末端的硝化液回流至调节池中段、厌氧池、缺氧池,实现反硝化脱氮效果。各回流点主要作用:
硝化液回流至调节池:有效调节系统污水的浓度;生物反应池碳源不足时,利用进水碳源,在调节池实现预反硝化脱氮功能。
硝化液回流至厌氧池:温度偏低或进水TN浓度较大时,在厌氧池实现反硝化脱氮功能。
硝化液回流至缺氧池:硝化液回流至缺氧池,实现常规的反硝化脱氮功能。
2.2污泥回流
将二沉池活性污泥回流至厌氧池、好氧池。各回流点主要作用:
污泥回流至厌氧池:补充缺氧池碳源,活性污泥中的微生物通过厌氧作用分解产生碳源,同时促进有机质进一步降解和释磷,也导致聚磷菌释放磷,但总体有利于好氧池聚磷菌吸磷和沉淀系统化学除磷;辅助维持缺氧池较高的污泥浓度。
污泥回流至好氧池:直接补充好氧池污泥浓度。
3.“3+2回流”使用方法
“3+2回流”主要适用于村镇污水水质波动大、冬季低温、小幅度超过设计负荷、系统达标调试等情况下灵活调整运行方式,有效控制TN、TP,降低建设投资。
3.1根据进水水质情况,调整运维方式
当处理系统进水TP偏低、TN偏高时,开启调节池、厌氧池、缺氧池硝化液回流,将AAO处理系统按缺氧-缺氧-好氧工艺运维。利用调节池作为预反硝化区,利用厌氧池形成的缺氧状态,强化反硝化脱氮效果,提高TN达标稳定性。
当处理系统进水TP偏高、TN偏低时,关闭调节池、厌氧池硝化液回流,部分开启缺氧池硝化液回流,将AAO处理系统按厌氧-厌氧(缺氧)-好氧工艺运维。利用调节池、厌氧池的厌氧状态,强化生物除磷效果。同时强化二沉池排泥。
当处理系统进水TP偏高、TN偏高时,开启调节池、缺氧池硝化液回流,关闭厌氧池硝化液回流,将AAO处理系统按厌氧-缺氧-好氧工艺运维。利用调节池作为预反硝化区,强化反硝化脱氮效果;利用厌氧池的厌氧状态实现生物除磷。同时可考虑投加除磷剂强化除磷效果。
当处理系统进水碳源不足时,关闭厌氧池硝化液回流,开启调节池、缺氧池硝化液回流,将AAO处理系统按厌氧-缺氧-好氧工艺运维。利用调节池进水碳源实现预反硝化脱氮效果。同时污泥回流至厌氧池和好氧池,厌氧池的微生物厌氧分解产生碳源,可有效补充缺氧池反硝化需要的碳源,也可维持缺氧池较高的污泥浓度,强化反硝化脱氮效果。
3.2 灵活调整污泥浓度
在厌氧池、好氧池分别设置污泥回流,可有效补充缺氧池反硝化需要的碳源,降低外部商品碳源的投加量,节约运维费。同时,可辅助维持缺氧池较高的污泥浓度,提高TN去除效率,在进水小幅度超过设计负荷时、冬季温度较低或進水碳源不足时,提高达标稳定性。
3.3污水处理系统调试或重启
在污水处理系统调试或重启时,各回流点的设置,便于各单元调试期间污水、污泥量的灵活调整与切换。
4.“3+2回流”市场应用
目前已获得《多点回流的污水处理装置》的实用新型专利授权,专利号:ZL201920926711.X。
据不完全统计,“3+2回流”技术已在重庆环投集团294座、总处理规模33万吨/日村镇污水处理设施推广使用。不计因促进稳定达标而减少的行政处罚金额等带来的间接效益,单从建设投资计算:
设置“3+2”回流后,一是工程减量。平均可减少缺氧池约2h的水力停留时间,由此累计可减少建设2750方池容,按建设费1000元/方估算,节约建设投资2750万元。二是工程增量。在污水厂主反应区需延伸污泥回流、硝化液回流管线,按照实际投资增量平均0.17万元/厂计,增加建设投资约50万元。产生经济效益约2700万元。
5.延伸思考
5.1污水主管厌氧功能的利用
对于村镇污水处理设施,厂区前端一般都有一定长度污水收集主管,污水在管网中会呈现厌氧或缺氧状态。该段管网可考虑厂区处理设施的预处理系统使用,从而降低污水处理厂投资,但具体效果需进一步论证。
5.2调节池厌氧功能的利用
对于中小规模污水设施,一般前段设置HRT4-8h的调节池用于调整进入生物反应池的水量、水质。在水量波动小、水质波动较大的情况下,可考虑调节池的下部空间(如,HRT1-3h)作为厌氧段或缺氧段使用。
5.3二沉池易产生磷的释放
对于AO、AAO及其改良工艺,进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止沉淀池产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现。但溶解氧也不宜过高,以防止硝化液回流对缺氧段的干扰,根据重庆环投集团的运维经验,建议村镇污水处理设施的好氧段末端出水溶解氧控制在2.0mg/L左右。
5.4缺氧池至好氧池采用顶部连通方式
对于AO、AAO及其改良工艺,难点在于出水TN、TP的控制,TP的控制,可通过投加化学药剂(如,PAC等)辅助去除。在TN去除方面应注意,缺氧池至好氧池应采用顶部连通方式,以维持缺氧池较高的活性污泥浓度,在不增加建设投资的情况下提高反硝化效率,在工程实践中非常实用。
6.结论
“3+2”回流技术通过各回流点位的巧妙设置,可根据进水水质、水量情况灵活调整运维方式,减少建设投资,提高处理系统达标稳定性。通过重庆环投集团近300座村镇污水厂应用验证,技术稳定可行,适用于中小规模污水处理设施。
作者简介:廖建华(1966.2-),男,重庆人,重庆建大城环学院市政工程专业,硕士生。