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【摘要】受目前技术条件的限制,应用小泵深抽技术,要把选井作为施工能否成功的重要的前期工程。深油技术成功与否,起决定作用的就是选井因素,要在全面了解生产井的井况、井史、产能及单元情况等各种资料的前提下决定是否深抽,保证施工一口,成功一口,增产一口,确保短时间内就能收回成本。
【关键词】小泵深抽技术 选井
由泵的排量公式Q=1.131*10-3SnD2ηβ中可以得出,在设备许可的最大S,n下满足油井产量的泵径也就可确定了。
(2)泵型
为了减小有效冲程损失,提高泵效,应优先使用长筒泵。
(3)泵间隙
深抽井中,由于管柱内外压差大,泵的间隙漏失成为影响泵效的主要因素。2.2.2?抽油机的选择
抽油机的选择是根据已确定的下泵深度、泵径和杆柱的组合来决定的。采用最大冲程和适当冲数生产。2.2.3?合理选用抽油杆
为了更科学地使用抽油杆,根据等强度设计原则,应用GOODMAN方法选择级次杆配合,对D级杆的最大安全下入深度作了规定。
2.2.4?管柱设计
参照油管丝扣抗滑扣载荷公式,进行管柱组合,
管柱锚定:根据虎克定律,λ管=P液*L/E*f管
2.3 适用范围
小泵深抽成功与否关键在于选井,选井时要重点从以下几个因素综合考虑:(1)地层能量较低的油井(2)油层较深的油井
(3)井身轨迹规则的油井(4)含水低的油井
(5)地面可采用大型抽油机
3 应用及经济效益分析
针对临东区存在的问题,技术人员经多次探讨,综合各种因素,从低液井中选取了12口适合井, 并从中先选取了三口井进行实验,分别是LPLS1、LPTI302、JDXI509-4。
3.1 基础资料分析3.1.1?从生产井史方面分析3.1.2?从作业井史方面分析
LPLS1油井2006年3月检泵至今没有作业,免修期多达1950天。JDXI509-4油井免修期多达1100天,无出砂情况。LPTI302油井免修期达580天,平时无出砂结蜡情况。这三口井的免修期都很长,为加深措施后的稳定生产提供了很好的条件。
3.2 优化措施
在对这三口油井具体资料详细分析的基础上,我们结合小泵深抽工艺配套要求对这三口油井重新进行了优化设计,进行生产参数调整
3.3 成效分析
这三口井自实施小泵深抽后至目前已三个多月,均正常生产,且增油效果明显。其措施前后生产情况对比见下表1所示:
4 结论与认识
(1)三口油井的成功实施表明,采用小泵深抽技术,增大泵吸入口处的压力,放大生产压差,可以有效的提高油井产能,并能取得比较明显的增产效果。
(2)措施后LPLS1实现日增油2t,JDXI509-4实现日增油1.6t,LPTI302实现日增油1.8t,有效期达三个多月,截止目前,三口油井共累计增油580.4吨,共创产值345万元,投入产出比为1:3 。
(3)临东区目前日液低于4吨的低液井就有200口(包括间开井)左右,在我厂现有机、管、杆、配套工艺条件下,小泵深抽技术仅能达到的要求为D38mm/2200m,泵深32mm/2600m,下一步还要引进连续杆、重负荷抽油机、清防蜡等工艺继续完善小泵深抽的工艺配套技术,使之成为我厂原油上产新的增长点。
参考文献
[1] 曾健,宋家泽.SH型小泵在油井中的应用[J].河南石油,1998,(3):48~49
[2] 王鸿膺,寇杰,张传农.河口小泵深抽研究[J].油气储运,2005,24(3):35~38