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摘要:王140区块为受构造和岩性双重控制的常压、中高渗、岩性-构造普通稠油油藏。分别在六个砂体部署热采开发水平井13口,随着多轮次吞吐转周,油井综合含水持续上升,部分井层水淹严重。通过实施泡沫驱油工艺技术有效抑制油井含水上升,提高了周期产油量。
关键词:稠油油藏 吞吐 泡沫驱油 氮气助排
【分类号】:TU855
王140地区地理位置处于山东省东营市丁庄乡,构造上位于王家岗油田通王断裂带丁家屋子断阶带南部,北为王91断块,南为王90断块。含油面积0.65km2,总石油地质储量225×104t,为一埋藏浅,受构造和岩性双重控制的常压、中高渗、岩性-构造普通稠油油藏。
1、王140区块的开发概况
2003年王140区块部署4口直斜井,由于原油性质差,储层复杂,至2008年4月采出程度仅为1.78%,年采油速度为0.1%,开发效果较差。经过多次论证及与同类型油藏的比较,提出转变开发方式,在六个砂体部署13口水平井热采开发。至2012.5.31日累计产油3.53万吨,累计产水29.18万方,累计注蒸汽5.71万吨,累计油气比0.62,累计回采水率511%。目前开油井15口,日产液293.8方,日产油18.6吨,综合含水93.7%,采油速度0.30%,采出程度3.07%,平均转周期3个。
2、存在问题
2.1随着多轮次吞吐转周,油井综合含水持续上升,部分井层水淹严重
统计王140地区所有水平井,一周期平均含水75.7%,目前平均含水90.4%,上升14.7%。
2.2周期内受边水影响单井含水上升速度快,影响转周效益
2.3工艺水平制约转周效果,单井无效生产期长,影响开发效果
王140-平13井2009.9.21日新投转抽开,2010.6.1日转入第二周期生产,初期产量30*1.5*95.0%,2010.8.21日含水窜升至98.8%,日产油量下降至0.4吨,至目前二周期累计生产1058天,无效生产976天,错失最佳转周时机,影响区块整体开发效果。
2.4层薄层间距小易发生气窜
通过统计数据,王140块13口水平井分六个平台生产,同层同台井易发生气窜。王140-平4生产沙三中42,与王140-平10所在沙三中41之间夹层仅0.1-0.7m,且两口井都处于西部,王140-平4转第三周期注汽时,王140-平10含水降低,日油增加10t/d。王140-平10目前仍处于第一周期生产。
3、实施工艺技术有效抑制油井含水上升,提高周期产油量
3.1氮气助排提高波及体积
稠油油藏在蒸汽吞吐开采过程中,随着吞吐周期数的增加,一般加热半径和加热面积都会逐渐增加,但当吞吐周期数增加到一定程度后,向油层中注入的蒸汽热量仅能弥补向顶、底盖层热损失时,加热半径或加热面积不再扩大,向井底渗流的流体仅仅只来源于这一有限的加热区,因而导致单井由于产油量及油气比迅速递减,经济效益变差;同时油层经过多次蒸汽吞吐大幅度降压开采后,使得加热区的原油即使被加热,也会因没有足够的驱油动力而难于向井筒渗流。向油藏注蒸汽的同时注入非凝结性的氮气,有助于在油层中扩大加热带,增加蒸汽的波及体积,使井间油层内的剩余油区得到动用,从而增加了热油的产量,注入的氮气越多,这种效果越好。
3.2氮气泡沫调剖有效控制含水上升速度,提高转周产能
深部调剖、调驱液流转向技术,客服了注入水绕流快、效果短暂的问题,在改善注采剖面的同时,平面迫使液流转向,扩大了波及体积,改善了开发效果。
3.3凝胶颗粒堵水有效抑制边水推进,延长周期有效期
在稠油井调剖转周中凝胶颗粒随蒸汽一起注入井下,凝胶在多孔介质中运移,当进入水流通道后,被溶胀二对大孔道和裂缝形成堵塞,从而迫使液流转向,提高注入水的波及效率,提高注入驱采收率,延长周期有效期,提高了转周效益。
关键词:稠油油藏 吞吐 泡沫驱油 氮气助排
【分类号】:TU855
王140地区地理位置处于山东省东营市丁庄乡,构造上位于王家岗油田通王断裂带丁家屋子断阶带南部,北为王91断块,南为王90断块。含油面积0.65km2,总石油地质储量225×104t,为一埋藏浅,受构造和岩性双重控制的常压、中高渗、岩性-构造普通稠油油藏。
1、王140区块的开发概况
2003年王140区块部署4口直斜井,由于原油性质差,储层复杂,至2008年4月采出程度仅为1.78%,年采油速度为0.1%,开发效果较差。经过多次论证及与同类型油藏的比较,提出转变开发方式,在六个砂体部署13口水平井热采开发。至2012.5.31日累计产油3.53万吨,累计产水29.18万方,累计注蒸汽5.71万吨,累计油气比0.62,累计回采水率511%。目前开油井15口,日产液293.8方,日产油18.6吨,综合含水93.7%,采油速度0.30%,采出程度3.07%,平均转周期3个。
2、存在问题
2.1随着多轮次吞吐转周,油井综合含水持续上升,部分井层水淹严重
统计王140地区所有水平井,一周期平均含水75.7%,目前平均含水90.4%,上升14.7%。
2.2周期内受边水影响单井含水上升速度快,影响转周效益
2.3工艺水平制约转周效果,单井无效生产期长,影响开发效果
王140-平13井2009.9.21日新投转抽开,2010.6.1日转入第二周期生产,初期产量30*1.5*95.0%,2010.8.21日含水窜升至98.8%,日产油量下降至0.4吨,至目前二周期累计生产1058天,无效生产976天,错失最佳转周时机,影响区块整体开发效果。
2.4层薄层间距小易发生气窜
通过统计数据,王140块13口水平井分六个平台生产,同层同台井易发生气窜。王140-平4生产沙三中42,与王140-平10所在沙三中41之间夹层仅0.1-0.7m,且两口井都处于西部,王140-平4转第三周期注汽时,王140-平10含水降低,日油增加10t/d。王140-平10目前仍处于第一周期生产。
3、实施工艺技术有效抑制油井含水上升,提高周期产油量
3.1氮气助排提高波及体积
稠油油藏在蒸汽吞吐开采过程中,随着吞吐周期数的增加,一般加热半径和加热面积都会逐渐增加,但当吞吐周期数增加到一定程度后,向油层中注入的蒸汽热量仅能弥补向顶、底盖层热损失时,加热半径或加热面积不再扩大,向井底渗流的流体仅仅只来源于这一有限的加热区,因而导致单井由于产油量及油气比迅速递减,经济效益变差;同时油层经过多次蒸汽吞吐大幅度降压开采后,使得加热区的原油即使被加热,也会因没有足够的驱油动力而难于向井筒渗流。向油藏注蒸汽的同时注入非凝结性的氮气,有助于在油层中扩大加热带,增加蒸汽的波及体积,使井间油层内的剩余油区得到动用,从而增加了热油的产量,注入的氮气越多,这种效果越好。
3.2氮气泡沫调剖有效控制含水上升速度,提高转周产能
深部调剖、调驱液流转向技术,客服了注入水绕流快、效果短暂的问题,在改善注采剖面的同时,平面迫使液流转向,扩大了波及体积,改善了开发效果。
3.3凝胶颗粒堵水有效抑制边水推进,延长周期有效期
在稠油井调剖转周中凝胶颗粒随蒸汽一起注入井下,凝胶在多孔介质中运移,当进入水流通道后,被溶胀二对大孔道和裂缝形成堵塞,从而迫使液流转向,提高注入水的波及效率,提高注入驱采收率,延长周期有效期,提高了转周效益。