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[摘 要]通过对余热回收重力除尘器工作原理的改进应用,提高除尘效率和余热利用率,增加余热锅炉蒸汽产量,在增效方面取得了良好的经济效益。
[关键词]重力除尘器器 余热回收 导流板
中图分类号:X701.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)39-0354-01
1 前言
余热回收系统采用重力除尘对收集的烟气进行降尘过滤,保证锅炉系统烟气的达标排放。当原料结构发生变化或生产操作不稳定时,热烟气中含有的粉尘量增多,增加除尘难度,但是重力除尘器除尘能力较低,降尘过滤后仍有较高浓度的粉尘,造成引风机烟囱外排浓度超标,不仅使得引风机频率最多能开到12Hz左右,产汽量还下降到13~16t/h。
2 现状分析
根据重力除尘器的工作原理,含尘气体通过重力沉降室,流速大大降低,较大尘粒即在重力作用下沉降下来。如图1所示,假定沉降室内气流为柱塞流,颗粒均匀分布于烟气中,忽略气体浮力,粒子仅受重力和阻力的作用。
在對余热锅炉相关硬件控制设施的操作过程中,当引风机频率调高即引风机转速提高,风量加大时,由于重力除尘器的除尘效率低,造成烟气烟囱有比较明显的灰尘排放,形成环境污染。若进行调节,则无法满足生产对蒸汽压力、流量等的要求。
重力除尘器设计的有效长宽高分别为L=3m、W=4m、H=6.8m,处理烟气流量为Q=130176m3/h。通过理论计算可得:
① 气流在沉降室内的停留时间t:
式中:v0为烟气速度,m/s。
② 在t时间内粒子的沉降速度:
式中:h为沉降高度,m。
③ 该粒子的除尘效率:
式中:ηi为除尘器效率,%;
Us为粒子沉降速度,m/s。
3 改进措施
根据上述理论计算可知,除尘效率ηi与重力除尘沉降室长L、宽W成正比,与流量Q、高度H成反比。若扩大除尘器尺寸,可提高除尘效率,但由于现场场地限制,不可能改变其外形,因此只能在其内部进行技术改进。
通过现场调研,确定除尘器内部为中空结构,在不改变其尺寸及粒子沉降速度的基础上,在沉降室内部增加降尘层数,改变烟气运行轨迹,延长烟气的停留时间的方案。如图2所示,具体方案如下:
①在重力沉降室烟气进、出口分别加装三层挡流板,与烟气运行方向分别成45°、135°角度。
②中间三排支架分别加装五层挡流板,与烟气运行方向成45°。
③根据除尘器有效尺寸每层安装4块600mm×350mm×ō4mm的钢板。(长*宽*厚)
④导流板错位安装。
4 应用效果
1)改造后沉降高度减少为原来的1/3,但提高除尘器水平段的利用率,即提高除尘效率,相应的引风机频率也可以调高,使进口热烟气流量采集增加近1倍。改造后的除尘效率计算:
ηi==0.814=81.4% (4)
式中:n为沉降高度内的导流板层数。
经运行证明,重力除尘器卸灰量由原来的4车/班增加到7车/班,除尘效率ηi=(40%~60%)×7÷4=70%~80%,理论与实际相吻合,减少了粉尘及热烟气的排放,改善现场环境。
2)除尘效率提高后,在满足环保标准条件下,可适当调高引风机频率,平均保持在25Hz,进而提高了热烟气的采集流量及利用率,提升了余热锅炉蒸汽产能,由以前7吨/小时增加到9.4吨/小时,每天可多产57.6吨蒸汽,按送焦化蒸汽85元/吨,每年可增效57.6×85×340=166.5万元。
[关键词]重力除尘器器 余热回收 导流板
中图分类号:X701.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)39-0354-01
1 前言
余热回收系统采用重力除尘对收集的烟气进行降尘过滤,保证锅炉系统烟气的达标排放。当原料结构发生变化或生产操作不稳定时,热烟气中含有的粉尘量增多,增加除尘难度,但是重力除尘器除尘能力较低,降尘过滤后仍有较高浓度的粉尘,造成引风机烟囱外排浓度超标,不仅使得引风机频率最多能开到12Hz左右,产汽量还下降到13~16t/h。
2 现状分析
根据重力除尘器的工作原理,含尘气体通过重力沉降室,流速大大降低,较大尘粒即在重力作用下沉降下来。如图1所示,假定沉降室内气流为柱塞流,颗粒均匀分布于烟气中,忽略气体浮力,粒子仅受重力和阻力的作用。
在對余热锅炉相关硬件控制设施的操作过程中,当引风机频率调高即引风机转速提高,风量加大时,由于重力除尘器的除尘效率低,造成烟气烟囱有比较明显的灰尘排放,形成环境污染。若进行调节,则无法满足生产对蒸汽压力、流量等的要求。
重力除尘器设计的有效长宽高分别为L=3m、W=4m、H=6.8m,处理烟气流量为Q=130176m3/h。通过理论计算可得:
① 气流在沉降室内的停留时间t:
式中:v0为烟气速度,m/s。
② 在t时间内粒子的沉降速度:
式中:h为沉降高度,m。
③ 该粒子的除尘效率:
式中:ηi为除尘器效率,%;
Us为粒子沉降速度,m/s。
3 改进措施
根据上述理论计算可知,除尘效率ηi与重力除尘沉降室长L、宽W成正比,与流量Q、高度H成反比。若扩大除尘器尺寸,可提高除尘效率,但由于现场场地限制,不可能改变其外形,因此只能在其内部进行技术改进。
通过现场调研,确定除尘器内部为中空结构,在不改变其尺寸及粒子沉降速度的基础上,在沉降室内部增加降尘层数,改变烟气运行轨迹,延长烟气的停留时间的方案。如图2所示,具体方案如下:
①在重力沉降室烟气进、出口分别加装三层挡流板,与烟气运行方向分别成45°、135°角度。
②中间三排支架分别加装五层挡流板,与烟气运行方向成45°。
③根据除尘器有效尺寸每层安装4块600mm×350mm×ō4mm的钢板。(长*宽*厚)
④导流板错位安装。
4 应用效果
1)改造后沉降高度减少为原来的1/3,但提高除尘器水平段的利用率,即提高除尘效率,相应的引风机频率也可以调高,使进口热烟气流量采集增加近1倍。改造后的除尘效率计算:
ηi==0.814=81.4% (4)
式中:n为沉降高度内的导流板层数。
经运行证明,重力除尘器卸灰量由原来的4车/班增加到7车/班,除尘效率ηi=(40%~60%)×7÷4=70%~80%,理论与实际相吻合,减少了粉尘及热烟气的排放,改善现场环境。
2)除尘效率提高后,在满足环保标准条件下,可适当调高引风机频率,平均保持在25Hz,进而提高了热烟气的采集流量及利用率,提升了余热锅炉蒸汽产能,由以前7吨/小时增加到9.4吨/小时,每天可多产57.6吨蒸汽,按送焦化蒸汽85元/吨,每年可增效57.6×85×340=166.5万元。