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[摘要]本文根据工程实际条件,从巷道支护设计、施工工艺等方面进行分析、研究,总结出了一套较为系统、完善、优良的大跨度煤巷的掘进施工方法,并在香山矿戊9-0-22160机巷施工中得到了应用,实践表明该方法能够较大的提高大倾角煤巷的掘进速度。
[关键词]大跨度煤巷支护设计施工工艺改良应用
中图分类号:TD263.5+6 文献标识码:TD 文章编号:1009―914X(2013)31―0229―01
引言
我国的煤炭所占的比重在一次性能源结构中一直是70%以上,煤矿巷道掘进与支护工程量很大。近几年采掘工作面采与掘的比例一直维持在1:3.1左右,采掘比例失调,综掘的发展远滞后于综采。当前,随着经济的高速发展,对能源的需求更大,尤其是煤炭的需求,综掘已满足不了综采的这种现象更加明显。因此要大大提高煤巷快速掘进,对于煤矿来说具有重大意义。快速综掘是指,在用掘进机掘进的巷道内,配备转载运输、通风除尘、支护设施、辅助运输、测量定向、安全保障、供电等设备或系统,组成一个综掘机械化作业线。形成一条效率高、相互配合、机械化生产的掘进系统[1]。
本文根据工程实际条件,从巷道支护设计、施工工艺等方面进行分析、研究,总结出了一套较为系统、完善、优良的大跨度煤巷的掘进施工方法,并在香山矿戊9-0-22160机巷施工中得到了应用。
1.工程概况
香山矿戊9-0-22160机巷掘进工作面担负着戊9-0-22160综采工作面进风、运煤任务。该巷道布置在戊9-0 煤层中,巷道开口标高-480m,终点标高-481.5m。巷道设计长度1300m,沿戊10顶板掘进,戊9-0煤层倾角平均为13°,戊9煤层煤厚平均1.6m,戊10煤层平均煤厚2.2m,大部分巷道为戊9、戊10合层,合层厚度4.2m,无较大地质构造。巷道原设计为半圆拱形断面,采用锚网索支护,巷道宽×高:5200㎜×3200㎜,S掘=16.89㎡,S净=16.46㎡。由于采掘接替紧张,因此,找到一种快速掘进的方法来提高掘进速度成为当务之急。
图1戊9-0-22160机巷巷道布置平面图
2.制约大跨度煤矿掘进速度的主要因素
2.1粗放的支护设计
就目前大部分煤矿煤巷巷道支护设计来说,由于工程紧、任务重,大部分巷道支护设计缺乏细致的、科学的分析、研究和计算,而是通过工程类比法来确定巷道的支护参数[2]。而每一条巷道所处的环境、地质条件又往往是不一样的,这样以来,粗放的巷道支护设计往往会出现三种情况:一是所设计的支护方案不能满足巷道支护要求,造成施工后的巷道短期内前掘后翻;二是所设计的支护方案正好满足巷道支护要求;三是所设计的支护方案远远超过巷道的支护要求,造成人力和支护材料的浪费。
2.2掘支不匹配的影响
大跨度煤巷掘进施工中,往往出现支护速度与掘进速度不匹配的情况,尤其是综掘工作面,单纯的综掘机掘进速度可达30米 /天(在戊9-0-22160机巷工作面条件下),而常规的气动锚杆钻机支护速度却只能达到12米/天(在戊9-0-22160机巷工作面条件下)。
3.技术改进方案
3.1优化支护设计
根据戊9-0-22160机巷地质条件,顶底板岩性和巷道设计宽、高,使用FLAC3D软件对该巷道进行了数值模拟分析,分析结果显示原支护设计能够远远满足巷道支护要求,对人力、材料造成了不必要的浪费,原支护方案改良如下:
原设计支护方案为:锚杆采用ø20㎜×2400㎜高强锚杆,间排距:700㎜×700㎜,每根锚杆2卷Z2355树脂药卷;锚索采用ø17.8㎜×7000㎜钢绞线,间排距:2100㎜×1800㎜,每眼3卷Z2355树脂药卷。
优化后支护方案为:锚杆采用ø20㎜×2400㎜高强锚杆,间排距:900㎜×900㎜,每根锚杆2卷Z2355树脂药卷;锚索采用ø17.8㎜×7000㎜钢绞线,间排距:2100㎜×1800㎜,每眼3卷Z2355树脂药卷。
经过改良支护设计,每排锚杆支护数量由17根减少到13根,平均每米锚杆支护减少2.8根,节约工时28min/m。
3.2引进新设备,提高锚杆支护效率
常规的MQT系列气动锚杆钻机,在戊9-0-22160机巷施工时,每打一个顶锚杆眼平均20min,支护效率低下。经过外出考察学习,引进了MYT-125液压锚杆钻机后,每打一个顶锚杆眼平均用时12min,锚杆支护效率提高了40%。
3.3施工工艺的改进
(1)针对目前掘进机司机割煤技术因人不同,所用的时间的差异性,必须要加强司机的技术培训,在掘进前要对巷壁进行检查,调整进刀速度,转变观念保证施工质量和效果。
(2)尽可能延长顶帮锚杆安装平行作业时间,在保证安全的前提下采用顶锚杆安装超前帮一排,保证顶帮同时作业不受影响。
(3)在现有条件允许的范围内,使上面根据影响现场掘进速率所提出的七个平行作业能够实现。
(4)施工单位队长、技术员组织职工培训学习,熟练掌握操作技术技巧,保证各设备正常运转,保持正规循环。
(5)充分发挥综掘机效能,为充分发挥机械化掘进效能,生产中细化了综掘机切割顺序和检查、维修时间,杜绝截割煤过程中事故发生,最大限度地提高综掘机使用效率。
(6)在条件的允许的范围内,尽量采用掘锚一体化技术。因为在整个掘进周期内,掘进和锚杆支护是所用时间最长的工段,而如果单独采用掘进机掘进、单体锚杆机钻装锚杆这种掘进方式,往往会导致相互机器的空闲停滞现象,这对于掘进期间设备的利用率是一种高度浪费,同时在实践过程中,很多时候并不能满足快速掘进的需要。所以在快速掘进技术实施中,尽量实现掘进与支护平行作业,这样才能保证快速掘进。
4.效果分析
通过对支护设计方案的改进,引进新的锚杆支护设备和对施工工艺的改良,使大跨度煤矿掘进速度较以前有明显的提高。一个循环时间缩短了90min,每小班进尺提高了2.2m,每天进尺提高了5.8m。(采用“三八”制作业,两班半生产,半班检修。)
表1改良前后对比表
5.结语
(1)大跨度煤巷由于粗放的支护设计、掘支不匹配、落后的设备和不和谐的施工工艺等因素影响了施工进度。
(2)通过对巷道围岩进行数值分析、模拟优化,得出了新的科学的支护方案。
(3)通过引进新的支护设备,改良施工工艺,使大跨度煤巷掘进速度较以前有明显的提高。
(4)改良方案在香山矿戊9-0-22160机巷得到成功施工,掘进速率提高了80%,在大跨度复合顶板条件下,月度单进水平突破了300m。
参考文献
[1] 张林杰等. 浅谈在煤巷掘进中的快速综掘技术.《装备制造》,2009,04期
[2] 白景峰等,浅谈在煤巷掘进中的快速综掘技术.《锚杆支护》,2007,02期
[3] 张吉春.煤矿开采技 术[M].徐州:中国矿业大学出版社,2007:173-175
作者简介
许建阔(1988.10—— ),男,汉族,浙江省苍南县人,现平顶山天安煤业香山矿有限公司从事技术管理工作。
[关键词]大跨度煤巷支护设计施工工艺改良应用
中图分类号:TD263.5+6 文献标识码:TD 文章编号:1009―914X(2013)31―0229―01
引言
我国的煤炭所占的比重在一次性能源结构中一直是70%以上,煤矿巷道掘进与支护工程量很大。近几年采掘工作面采与掘的比例一直维持在1:3.1左右,采掘比例失调,综掘的发展远滞后于综采。当前,随着经济的高速发展,对能源的需求更大,尤其是煤炭的需求,综掘已满足不了综采的这种现象更加明显。因此要大大提高煤巷快速掘进,对于煤矿来说具有重大意义。快速综掘是指,在用掘进机掘进的巷道内,配备转载运输、通风除尘、支护设施、辅助运输、测量定向、安全保障、供电等设备或系统,组成一个综掘机械化作业线。形成一条效率高、相互配合、机械化生产的掘进系统[1]。
本文根据工程实际条件,从巷道支护设计、施工工艺等方面进行分析、研究,总结出了一套较为系统、完善、优良的大跨度煤巷的掘进施工方法,并在香山矿戊9-0-22160机巷施工中得到了应用。
1.工程概况
香山矿戊9-0-22160机巷掘进工作面担负着戊9-0-22160综采工作面进风、运煤任务。该巷道布置在戊9-0 煤层中,巷道开口标高-480m,终点标高-481.5m。巷道设计长度1300m,沿戊10顶板掘进,戊9-0煤层倾角平均为13°,戊9煤层煤厚平均1.6m,戊10煤层平均煤厚2.2m,大部分巷道为戊9、戊10合层,合层厚度4.2m,无较大地质构造。巷道原设计为半圆拱形断面,采用锚网索支护,巷道宽×高:5200㎜×3200㎜,S掘=16.89㎡,S净=16.46㎡。由于采掘接替紧张,因此,找到一种快速掘进的方法来提高掘进速度成为当务之急。
图1戊9-0-22160机巷巷道布置平面图
2.制约大跨度煤矿掘进速度的主要因素
2.1粗放的支护设计
就目前大部分煤矿煤巷巷道支护设计来说,由于工程紧、任务重,大部分巷道支护设计缺乏细致的、科学的分析、研究和计算,而是通过工程类比法来确定巷道的支护参数[2]。而每一条巷道所处的环境、地质条件又往往是不一样的,这样以来,粗放的巷道支护设计往往会出现三种情况:一是所设计的支护方案不能满足巷道支护要求,造成施工后的巷道短期内前掘后翻;二是所设计的支护方案正好满足巷道支护要求;三是所设计的支护方案远远超过巷道的支护要求,造成人力和支护材料的浪费。
2.2掘支不匹配的影响
大跨度煤巷掘进施工中,往往出现支护速度与掘进速度不匹配的情况,尤其是综掘工作面,单纯的综掘机掘进速度可达30米 /天(在戊9-0-22160机巷工作面条件下),而常规的气动锚杆钻机支护速度却只能达到12米/天(在戊9-0-22160机巷工作面条件下)。
3.技术改进方案
3.1优化支护设计
根据戊9-0-22160机巷地质条件,顶底板岩性和巷道设计宽、高,使用FLAC3D软件对该巷道进行了数值模拟分析,分析结果显示原支护设计能够远远满足巷道支护要求,对人力、材料造成了不必要的浪费,原支护方案改良如下:
原设计支护方案为:锚杆采用ø20㎜×2400㎜高强锚杆,间排距:700㎜×700㎜,每根锚杆2卷Z2355树脂药卷;锚索采用ø17.8㎜×7000㎜钢绞线,间排距:2100㎜×1800㎜,每眼3卷Z2355树脂药卷。
优化后支护方案为:锚杆采用ø20㎜×2400㎜高强锚杆,间排距:900㎜×900㎜,每根锚杆2卷Z2355树脂药卷;锚索采用ø17.8㎜×7000㎜钢绞线,间排距:2100㎜×1800㎜,每眼3卷Z2355树脂药卷。
经过改良支护设计,每排锚杆支护数量由17根减少到13根,平均每米锚杆支护减少2.8根,节约工时28min/m。
3.2引进新设备,提高锚杆支护效率
常规的MQT系列气动锚杆钻机,在戊9-0-22160机巷施工时,每打一个顶锚杆眼平均20min,支护效率低下。经过外出考察学习,引进了MYT-125液压锚杆钻机后,每打一个顶锚杆眼平均用时12min,锚杆支护效率提高了40%。
3.3施工工艺的改进
(1)针对目前掘进机司机割煤技术因人不同,所用的时间的差异性,必须要加强司机的技术培训,在掘进前要对巷壁进行检查,调整进刀速度,转变观念保证施工质量和效果。
(2)尽可能延长顶帮锚杆安装平行作业时间,在保证安全的前提下采用顶锚杆安装超前帮一排,保证顶帮同时作业不受影响。
(3)在现有条件允许的范围内,使上面根据影响现场掘进速率所提出的七个平行作业能够实现。
(4)施工单位队长、技术员组织职工培训学习,熟练掌握操作技术技巧,保证各设备正常运转,保持正规循环。
(5)充分发挥综掘机效能,为充分发挥机械化掘进效能,生产中细化了综掘机切割顺序和检查、维修时间,杜绝截割煤过程中事故发生,最大限度地提高综掘机使用效率。
(6)在条件的允许的范围内,尽量采用掘锚一体化技术。因为在整个掘进周期内,掘进和锚杆支护是所用时间最长的工段,而如果单独采用掘进机掘进、单体锚杆机钻装锚杆这种掘进方式,往往会导致相互机器的空闲停滞现象,这对于掘进期间设备的利用率是一种高度浪费,同时在实践过程中,很多时候并不能满足快速掘进的需要。所以在快速掘进技术实施中,尽量实现掘进与支护平行作业,这样才能保证快速掘进。
4.效果分析
通过对支护设计方案的改进,引进新的锚杆支护设备和对施工工艺的改良,使大跨度煤矿掘进速度较以前有明显的提高。一个循环时间缩短了90min,每小班进尺提高了2.2m,每天进尺提高了5.8m。(采用“三八”制作业,两班半生产,半班检修。)
表1改良前后对比表
5.结语
(1)大跨度煤巷由于粗放的支护设计、掘支不匹配、落后的设备和不和谐的施工工艺等因素影响了施工进度。
(2)通过对巷道围岩进行数值分析、模拟优化,得出了新的科学的支护方案。
(3)通过引进新的支护设备,改良施工工艺,使大跨度煤巷掘进速度较以前有明显的提高。
(4)改良方案在香山矿戊9-0-22160机巷得到成功施工,掘进速率提高了80%,在大跨度复合顶板条件下,月度单进水平突破了300m。
参考文献
[1] 张林杰等. 浅谈在煤巷掘进中的快速综掘技术.《装备制造》,2009,04期
[2] 白景峰等,浅谈在煤巷掘进中的快速综掘技术.《锚杆支护》,2007,02期
[3] 张吉春.煤矿开采技 术[M].徐州:中国矿业大学出版社,2007:173-175
作者简介
许建阔(1988.10—— ),男,汉族,浙江省苍南县人,现平顶山天安煤业香山矿有限公司从事技术管理工作。