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【摘要】源水水质恶化产生异臭的主要原因是水体富营养化,藻类生长迅速,其代谢产物会产生土霉味,引起源水异臭。用高锰酸钾预氧化,然后再通过颗粒活性炭吸附,对去除水中的异臭是一个简便有效的方法,可以应用于老水厂的应急处理。
【关键词】高锰酸钾 颗粒活性炭 臭味 色度
前言
钱塘江作为杭州主要的饮用水源,近年来受上游农业企业污染排放的影响,水质恶化严重。在日常监测中,多次检测到源水中带有异臭。其主要原因是水体富营养化导致藻类爆发,其生长产生的土霉味影响所致。由于我厂工艺陈旧,没有专门去除臭味的工艺,当源水臭味浓度过高,会导致出厂水带有异臭。为了防止饮用水臭味超标,我厂根据现有的水处理工艺以及异臭应急预案,确定采用高锰酸钾预氧化—活性炭吸附工艺来去除水中的异臭。
1. 试验原理
一般产生水的异臭的原因主要包括腐殖酸、天然和人工合成的有机物、藻类的分泌物等,这些物质以分子、胶体、生物等形态存在于水中。
而高锰酸钾作为一种强氧化剂,可以在氧化过程中产生Mn7+,Mn7+将水中一些还原性异臭物质氧化分解,同时Mn7+本身也被还原成新生态水合二氧化锰,新生态水合二氧化锰具有巨大的比表面积和很强的活性,有强大的吸附作用;另外,高锰酸钾对有机物有一定的去除效果,可以减少有机物对胶体的保护,提高后续的混凝效果,也提高了对异臭有机物的去除率;投加高锰酸钾对藻类也有较高的去除率。
颗粒活性炭中具有大量的小孔,使其具有很大的比表面积,有很强的吸附能力,可以吸附水中的胶体、藻类、有机分子和颗粒物,在去异臭和色度方面都有较好的作用。
由此,使用在前期混凝时投加高锰酸钾进行氧化,在快滤池中设置颗粒活性炭过滤层进行吸附来达到去除异臭的效果。
2. 试验材料及检测方法
2.1 试验原材料:
2.1.1 高锰酸钾
使用实验室分析纯高锰酸钾试剂稀释定容至为0.1mg/ml的溶液
2.1.2 活性炭
本试验选用果壳颗粒活性碳,因为果壳颗粒活性炭具有耐磨强度好、空隙发达、吸附性能高、经济耐用等优点。试验前对此活性炭的粒径和密度进行了测试,具体情况如下:
(1)活性炭粒径:用多层筛子对颗粒活性碳粒径进行测量,结果如下图:
从上图可以看到,此种活性炭粒径大小集中在1.0~1.3mm,其粒径较细,比表面积较大,可以更好地吸附水中的胶体、藻类、有机分子和颗粒物。
(2)活性炭密度:在宽为4.2cm,长为8.5 cm,厚为1cm的容器中装满活性炭,然后将活性炭倒入烧杯中进行称量,重量为18.55g,计算得活性炭密度为0.5196g/cm3。然后将其在水中充分浸泡后,称其重量为42.84g,密度为1.2g/ cm3,大于水的密度,故该颗粒活性炭可以稳定地作为活性炭吸附层设置于快滤池内。
2.2 试验检测标准
本试验臭味检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检测方法》中臭和味的检测方法,将臭味等级从低到高分为五级,0级为无异味。
色度检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检测方法》中的铂钴比色法。
3. 工艺流程
赤山埠水厂现规模为日均出水量为13万吨,水源水主要为钱塘江水,经地下管道达到水厂闸门井。现工艺为絮凝、沉淀、过滤、消毒的常规处理工艺,具体流程如下图:
整个工艺流程时间较短,从闸门井至清水池,处理时间约为2.5h。因为高锰酸钾在源水浊度高时一直被作为助凝剂使用,所以不用设置新加药点。且在闸门井投加能够使高锰酸钾作用时间达到最长,接触时间可达2h,使预氧化效果更明显。颗粒活性炭直接设置于快滤池砂层上,形成一层活性炭吸附层,能更好地吸附水中被破坏的胶体和藻类生物,以及去除因投加大量高锰酸钾而产生的色度。
4. 试验过程
4.1 试验前期分析
(1)整个试验根据工艺流程分为两段,第一段为高锰酸钾氧化阶段,试验室用六联搅拌器模拟实际加药混凝工艺,然后用快速砂芯漏斗模拟快滤池,将活性炭覆盖在砂层上对预氧化后的水进行吸附过滤。
(2)由于钱塘江流量比较大,即使被污染,也可通过较强的自净能力降低污染程度,所以不太会产生具有恶臭的源水,所以试验中只是对二级和三级异臭水进行分析
(3)试验中的投加量也应控制在本厂工艺范围内进行试验,以保证试验数据的可行性
4.2 试验流程
取1000ml水样至烧杯中,投加高锰酸钾试剂,在六联搅拌器中进行快速搅拌3分钟,慢速搅拌7分钟,静置30分钟后,在覆盖有活性炭层的快速砂芯漏斗中进行过滤,用可调节的止水夹控制过滤速度,将过滤后的水加热至沸腾,测定其气味和色度。每次试验做2~3个平行样进行对比。
5. 试验结果
(一)高锰酸钾投加量的确定
固定过滤速度为12m/h,活性炭厚度为1.5cm,分别加入不同量的高锰酸钾试剂,对去除效果进行对比,结果如下:
从上述2张表可知少量的高锰酸钾投加,对水中的异臭有机物并无明显的氧化破坏作用,反而会因高锰酸钾被还原后给水体带来色度。当投加量超过一定量时,会因一部分高锰酸钾未被还原,而使得水体呈粉色,且不能用活性炭吸附去除。所以在应用中,我们需控制高锰酸钾投加量。在去除三级异臭时,高锰酸钾的最佳投加量在0.5mg/L,去除二级异臭时,高锰酸钾的最佳投加量在0.3mg/L,且可以看出活性炭在去除高锰酸钾被还原后的色度有比较好的效果。
(二)过滤速度的确定
取三级异臭的源水进行试验,投加5ml的高锰酸钾试剂,活性炭层厚度为1.5cm,用可调节的止水夹控制过滤速度,在不同的过滤速度下对比处理效果,其结果如下:
根据上表的结果,可以看出过滤速度过快,会降低其处理效果,而速度过慢,处理效果较佳,但会影响出水效率。所以最佳的过滤速度可以保持在6~8m/h之内。
(三)活性炭投加量的确定
二级臭味的水投加3ml高锰酸钾溶液,三级臭味的水投加5ml高锰酸钾溶液,过滤速度控制在6m/h,添加不同厚度的活性炭层,比较其去除效果,结果如下表:
从以上2表的结果可以看出,活性炭层的厚度越厚,吸附比表面积越大,滤后水处理效果越好。且此颗粒活性炭在吸附异臭有机物和水中的色度表现很好,可以处理到无色无臭的效果。根据实际效果和企业成本综合考虑,活性炭层的最佳厚度为二级异臭源水在2.0cm,三级异臭源水在2.5cm。
6.结论
(1)試验所得到的结果,都在我厂工艺可控制范围内,基本控制条件为处理三级异臭源水时高锰酸钾投加量在0.5mg/L,过滤速度6m/h,活性炭层厚度为2.5cm。处理二级异臭源水时高锰酸钾投加量在0.3mg/L,过滤速度6m/h,活性炭层厚度为2.0cm。
(2)试验阶段,高锰酸钾预氧化—活性炭吸附方法在去除源水中的异臭有很好的效果,对二级和三级异臭的源水处理后基本能达到无异臭。但高锰酸钾预氧化后的水带有一定的色度,不过在活性炭的过滤下能大幅度降低预氧化水中的色度。再配合实际工艺中的混凝沉淀和砂滤,应该可以完全去除高锰酸钾所带来的色度。
(3)源水异臭属于突发状况,作为应急处理,颗粒活性碳可以用人工直接投加,投加方式简单。直接投加在滤池砂层上方便快捷,可以在一定时间内持续使用。且颗粒活性碳不易穿透滤层,不会对出厂水造成污染。应急时,颗粒活性碳只需一次投加,投加量不大,便于储存,对环境影响较小,相对于粉末活性炭,可以大大降低降低成本。
【关键词】高锰酸钾 颗粒活性炭 臭味 色度
前言
钱塘江作为杭州主要的饮用水源,近年来受上游农业企业污染排放的影响,水质恶化严重。在日常监测中,多次检测到源水中带有异臭。其主要原因是水体富营养化导致藻类爆发,其生长产生的土霉味影响所致。由于我厂工艺陈旧,没有专门去除臭味的工艺,当源水臭味浓度过高,会导致出厂水带有异臭。为了防止饮用水臭味超标,我厂根据现有的水处理工艺以及异臭应急预案,确定采用高锰酸钾预氧化—活性炭吸附工艺来去除水中的异臭。
1. 试验原理
一般产生水的异臭的原因主要包括腐殖酸、天然和人工合成的有机物、藻类的分泌物等,这些物质以分子、胶体、生物等形态存在于水中。
而高锰酸钾作为一种强氧化剂,可以在氧化过程中产生Mn7+,Mn7+将水中一些还原性异臭物质氧化分解,同时Mn7+本身也被还原成新生态水合二氧化锰,新生态水合二氧化锰具有巨大的比表面积和很强的活性,有强大的吸附作用;另外,高锰酸钾对有机物有一定的去除效果,可以减少有机物对胶体的保护,提高后续的混凝效果,也提高了对异臭有机物的去除率;投加高锰酸钾对藻类也有较高的去除率。
颗粒活性炭中具有大量的小孔,使其具有很大的比表面积,有很强的吸附能力,可以吸附水中的胶体、藻类、有机分子和颗粒物,在去异臭和色度方面都有较好的作用。
由此,使用在前期混凝时投加高锰酸钾进行氧化,在快滤池中设置颗粒活性炭过滤层进行吸附来达到去除异臭的效果。
2. 试验材料及检测方法
2.1 试验原材料:
2.1.1 高锰酸钾
使用实验室分析纯高锰酸钾试剂稀释定容至为0.1mg/ml的溶液
2.1.2 活性炭
本试验选用果壳颗粒活性碳,因为果壳颗粒活性炭具有耐磨强度好、空隙发达、吸附性能高、经济耐用等优点。试验前对此活性炭的粒径和密度进行了测试,具体情况如下:
(1)活性炭粒径:用多层筛子对颗粒活性碳粒径进行测量,结果如下图:
从上图可以看到,此种活性炭粒径大小集中在1.0~1.3mm,其粒径较细,比表面积较大,可以更好地吸附水中的胶体、藻类、有机分子和颗粒物。
(2)活性炭密度:在宽为4.2cm,长为8.5 cm,厚为1cm的容器中装满活性炭,然后将活性炭倒入烧杯中进行称量,重量为18.55g,计算得活性炭密度为0.5196g/cm3。然后将其在水中充分浸泡后,称其重量为42.84g,密度为1.2g/ cm3,大于水的密度,故该颗粒活性炭可以稳定地作为活性炭吸附层设置于快滤池内。
2.2 试验检测标准
本试验臭味检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检测方法》中臭和味的检测方法,将臭味等级从低到高分为五级,0级为无异味。
色度检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检测方法》中的铂钴比色法。
3. 工艺流程
赤山埠水厂现规模为日均出水量为13万吨,水源水主要为钱塘江水,经地下管道达到水厂闸门井。现工艺为絮凝、沉淀、过滤、消毒的常规处理工艺,具体流程如下图:
整个工艺流程时间较短,从闸门井至清水池,处理时间约为2.5h。因为高锰酸钾在源水浊度高时一直被作为助凝剂使用,所以不用设置新加药点。且在闸门井投加能够使高锰酸钾作用时间达到最长,接触时间可达2h,使预氧化效果更明显。颗粒活性炭直接设置于快滤池砂层上,形成一层活性炭吸附层,能更好地吸附水中被破坏的胶体和藻类生物,以及去除因投加大量高锰酸钾而产生的色度。
4. 试验过程
4.1 试验前期分析
(1)整个试验根据工艺流程分为两段,第一段为高锰酸钾氧化阶段,试验室用六联搅拌器模拟实际加药混凝工艺,然后用快速砂芯漏斗模拟快滤池,将活性炭覆盖在砂层上对预氧化后的水进行吸附过滤。
(2)由于钱塘江流量比较大,即使被污染,也可通过较强的自净能力降低污染程度,所以不太会产生具有恶臭的源水,所以试验中只是对二级和三级异臭水进行分析
(3)试验中的投加量也应控制在本厂工艺范围内进行试验,以保证试验数据的可行性
4.2 试验流程
取1000ml水样至烧杯中,投加高锰酸钾试剂,在六联搅拌器中进行快速搅拌3分钟,慢速搅拌7分钟,静置30分钟后,在覆盖有活性炭层的快速砂芯漏斗中进行过滤,用可调节的止水夹控制过滤速度,将过滤后的水加热至沸腾,测定其气味和色度。每次试验做2~3个平行样进行对比。
5. 试验结果
(一)高锰酸钾投加量的确定
固定过滤速度为12m/h,活性炭厚度为1.5cm,分别加入不同量的高锰酸钾试剂,对去除效果进行对比,结果如下:
从上述2张表可知少量的高锰酸钾投加,对水中的异臭有机物并无明显的氧化破坏作用,反而会因高锰酸钾被还原后给水体带来色度。当投加量超过一定量时,会因一部分高锰酸钾未被还原,而使得水体呈粉色,且不能用活性炭吸附去除。所以在应用中,我们需控制高锰酸钾投加量。在去除三级异臭时,高锰酸钾的最佳投加量在0.5mg/L,去除二级异臭时,高锰酸钾的最佳投加量在0.3mg/L,且可以看出活性炭在去除高锰酸钾被还原后的色度有比较好的效果。
(二)过滤速度的确定
取三级异臭的源水进行试验,投加5ml的高锰酸钾试剂,活性炭层厚度为1.5cm,用可调节的止水夹控制过滤速度,在不同的过滤速度下对比处理效果,其结果如下:
根据上表的结果,可以看出过滤速度过快,会降低其处理效果,而速度过慢,处理效果较佳,但会影响出水效率。所以最佳的过滤速度可以保持在6~8m/h之内。
(三)活性炭投加量的确定
二级臭味的水投加3ml高锰酸钾溶液,三级臭味的水投加5ml高锰酸钾溶液,过滤速度控制在6m/h,添加不同厚度的活性炭层,比较其去除效果,结果如下表:
从以上2表的结果可以看出,活性炭层的厚度越厚,吸附比表面积越大,滤后水处理效果越好。且此颗粒活性炭在吸附异臭有机物和水中的色度表现很好,可以处理到无色无臭的效果。根据实际效果和企业成本综合考虑,活性炭层的最佳厚度为二级异臭源水在2.0cm,三级异臭源水在2.5cm。
6.结论
(1)試验所得到的结果,都在我厂工艺可控制范围内,基本控制条件为处理三级异臭源水时高锰酸钾投加量在0.5mg/L,过滤速度6m/h,活性炭层厚度为2.5cm。处理二级异臭源水时高锰酸钾投加量在0.3mg/L,过滤速度6m/h,活性炭层厚度为2.0cm。
(2)试验阶段,高锰酸钾预氧化—活性炭吸附方法在去除源水中的异臭有很好的效果,对二级和三级异臭的源水处理后基本能达到无异臭。但高锰酸钾预氧化后的水带有一定的色度,不过在活性炭的过滤下能大幅度降低预氧化水中的色度。再配合实际工艺中的混凝沉淀和砂滤,应该可以完全去除高锰酸钾所带来的色度。
(3)源水异臭属于突发状况,作为应急处理,颗粒活性碳可以用人工直接投加,投加方式简单。直接投加在滤池砂层上方便快捷,可以在一定时间内持续使用。且颗粒活性碳不易穿透滤层,不会对出厂水造成污染。应急时,颗粒活性碳只需一次投加,投加量不大,便于储存,对环境影响较小,相对于粉末活性炭,可以大大降低降低成本。