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摘 要:本文通过对数控机床电气系统故障的分类,逐步总结数控机床常见故障产生的原因,判断故障部位,及时排除故障,以提高数控机床的利用率。
关键词:数控机床;故障诊断;维修方法
数控机床是集合了计算机数字控制技术、可编程控制技术、伺服控制技术、机械传动技术、气动及液压技术的一体化产品。故障复杂,难以判断。特别是数控机床电气系统发生故障后,一般的维修人员无法诊断,难以修理。但数控机床电气系统发生故障后一般都会报警,熟悉报警代码的维修人员会较快的查找出故障点,下面我介绍一下数控机床电气系统故障報警分类及处理方法:
一、0-200多号报警:程式报警;解决方法:检查程序并修改。如:000号报警为输入了要求切断电源的参数,应切断电源;118号报警为括号的嵌套数超过了上限值(5重),修改程序。
二、300多号报警:编码器报警。如: 351报警 ,在加工中,出现351报警,出现故障后,4轴模块均出现"-"显示。重新上电后正常,工作一段时间后,又出现此故障。平均每班出现2-3回。 解决:通过诊断画面0203#5#6为1,故障范围为1:信号电缆连接不良; 2编码器,主板,伺服模块硬件不良。因为重起一遍后可以暂时排除故障,可以排除1。针对2,我们把编码器,主板,伺服模块的插头重插了一遍,没什么效果,故障还是有。这时主要从1处查,和信号电缆有关,检查报警的轴的信号电缆线,看在什么时候有移动(往往在其他轴移动式,这个轴的电缆被拖动)。电缆线如果长期被折过来折过去,就会接触不好,报警就会不定期出现。这时候只能更换新的电缆了。
三、400多号报警:伺服报警。408#和409#同时报警:一般不太可能同时出现408,409报警。408是通信不良,就是主轴放大器和系统(存储板)之间不能通信。一般是主轴放大器没有电,或接口坏了409报警,是主轴放大器出现了报警号码。具体的报警号码在放大器上显示。
四:500多号报警:过行程报警。在回零时,经常出现510 报警、511 报警 参数调整 把参数700改为99999999,把参数704改为-99999999,当回零正确后,再把它改为原来的值。
五、700-704报警:过热报警。显示器屏幕上显示报警700 系统控制单元的温度偏高,装在主板上的温度检测器已经检测到了高温度 1. 检查控制柜的风扇是否坏了;2. 检查控制柜的温度是否高于45度以上,如果是,则要考虑打开控制柜的门来散热或安装空调器。3. 如果控制柜的温度低于45度,主板或主板上的温度检测器可能坏了。
六、740-742报警:刚性攻丝报警。调整刚性攻丝参数5280(6000转的标准值为1000,10 000转的标准值为1200),当攻丝出现异常时,50为单位向上增加,观察诊断参数452小于5。
七、741-751报警:主轴报警。如报警号为751,主轴伺服模块报警号为AL-73应为电机传感器信号断线,更换连接电缆及传感器。
八、900多号报警:系统报警 。如971报警! 是I/O卡的电源或连接线松动。
九、1000多号报警:厂商报警。根据厂家的使用说明书进行故障排除。
十、1010报警:硬体过行程报警。出现了1010报警按厂家使用说明书的硬全过行程解除办法进行解除,每个厂家的解除方法会略有不同。
十一、2000多号报警:操作报警。根据厂家的使用说明书进行故障排除。
十二、其它:
1、 机床工作三小时,X轴发现振动声音 在显示器屏幕上没有报警,是由参数设置不正确而引起的 1)、修改8103#2=0→1 2)、修改8121=120→100 。
2、进给轴低速运行时,有爬行现象, 调整参数: 1) 调整伺服增益参数;2) 调整电机的负载惯量化。
3、 机床回参考点时,每次返回参考点时的位置都不一样 :调整参数 ,重新计算并调整参考计数容量的值,即参数4号~7号或者参数570~573的值 。
4、 切削螺纹时,乱扣, 更换了位置编码器和主轴伺服放大器及存储板都无效时参数49号设定不对,修改参数49#6由0→1。
5、不能进行螺纹切削 ,查位置编码器反馈信号线路 :1) 更换主轴位置编码器;2) 修改参数.
6、在单脉冲方式下,给机床1μ指令,实际走30μ的距离。 参数问题 参数8103设定错误,修改8103#5由1→0 .
7、 X、Y轴加工圆度超差 没有报警 调整参数:1)伺服的增益:要求两轴一致;2)伺服控制参数:见伺服参数说明书。3)加反向间隙补偿。
8、按急停,Z轴往下下降2mm ,Z轴电机的制动器回路处理不妥: 1) 按伺服的说明书,正确地设计Z轴的制动器回路;2) 检查参数8X05#6=1、8X83=200左右。
9、 X轴加工一段时间后,X轴坐标发生偏移 如果更换电机编码器无效,应属机械故障: 1) 更换电机编码器,无效;2) 检查并调整丝杆与电机之间的联轴节。
10、主轴低速不稳,而且不能准停 反馈信号不好 :1) 检查确认主轴电机反馈信号插头是否松动;2)更换主轴电机编码器;3)更换定位用的磁传感器。
11、系统显示器屏幕上显示NOT READY ,查诊断G121.4=0,急停回路出现故障: 1)查电气图中的急停回路;2)查机床各轴的行程开关是否有断线,是否完好;3)把系统的参数,程序等全部清除后,重新输入参数、加工程序等系统数据。
总之:数控机床出现电气故障后,都会出现相应的故障代码,熟练的维修人员根据故障代码提示,能缩小故障范围,尽快的找到故障点,恢复机床的运行,提高机床的使用效率。
参考文献:
[1]机床维修说明书
[2]机床操作说明书
关键词:数控机床;故障诊断;维修方法
数控机床是集合了计算机数字控制技术、可编程控制技术、伺服控制技术、机械传动技术、气动及液压技术的一体化产品。故障复杂,难以判断。特别是数控机床电气系统发生故障后,一般的维修人员无法诊断,难以修理。但数控机床电气系统发生故障后一般都会报警,熟悉报警代码的维修人员会较快的查找出故障点,下面我介绍一下数控机床电气系统故障報警分类及处理方法:
一、0-200多号报警:程式报警;解决方法:检查程序并修改。如:000号报警为输入了要求切断电源的参数,应切断电源;118号报警为括号的嵌套数超过了上限值(5重),修改程序。
二、300多号报警:编码器报警。如: 351报警 ,在加工中,出现351报警,出现故障后,4轴模块均出现"-"显示。重新上电后正常,工作一段时间后,又出现此故障。平均每班出现2-3回。 解决:通过诊断画面0203#5#6为1,故障范围为1:信号电缆连接不良; 2编码器,主板,伺服模块硬件不良。因为重起一遍后可以暂时排除故障,可以排除1。针对2,我们把编码器,主板,伺服模块的插头重插了一遍,没什么效果,故障还是有。这时主要从1处查,和信号电缆有关,检查报警的轴的信号电缆线,看在什么时候有移动(往往在其他轴移动式,这个轴的电缆被拖动)。电缆线如果长期被折过来折过去,就会接触不好,报警就会不定期出现。这时候只能更换新的电缆了。
三、400多号报警:伺服报警。408#和409#同时报警:一般不太可能同时出现408,409报警。408是通信不良,就是主轴放大器和系统(存储板)之间不能通信。一般是主轴放大器没有电,或接口坏了409报警,是主轴放大器出现了报警号码。具体的报警号码在放大器上显示。
四:500多号报警:过行程报警。在回零时,经常出现510 报警、511 报警 参数调整 把参数700改为99999999,把参数704改为-99999999,当回零正确后,再把它改为原来的值。
五、700-704报警:过热报警。显示器屏幕上显示报警700 系统控制单元的温度偏高,装在主板上的温度检测器已经检测到了高温度 1. 检查控制柜的风扇是否坏了;2. 检查控制柜的温度是否高于45度以上,如果是,则要考虑打开控制柜的门来散热或安装空调器。3. 如果控制柜的温度低于45度,主板或主板上的温度检测器可能坏了。
六、740-742报警:刚性攻丝报警。调整刚性攻丝参数5280(6000转的标准值为1000,10 000转的标准值为1200),当攻丝出现异常时,50为单位向上增加,观察诊断参数452小于5。
七、741-751报警:主轴报警。如报警号为751,主轴伺服模块报警号为AL-73应为电机传感器信号断线,更换连接电缆及传感器。
八、900多号报警:系统报警 。如971报警! 是I/O卡的电源或连接线松动。
九、1000多号报警:厂商报警。根据厂家的使用说明书进行故障排除。
十、1010报警:硬体过行程报警。出现了1010报警按厂家使用说明书的硬全过行程解除办法进行解除,每个厂家的解除方法会略有不同。
十一、2000多号报警:操作报警。根据厂家的使用说明书进行故障排除。
十二、其它:
1、 机床工作三小时,X轴发现振动声音 在显示器屏幕上没有报警,是由参数设置不正确而引起的 1)、修改8103#2=0→1 2)、修改8121=120→100 。
2、进给轴低速运行时,有爬行现象, 调整参数: 1) 调整伺服增益参数;2) 调整电机的负载惯量化。
3、 机床回参考点时,每次返回参考点时的位置都不一样 :调整参数 ,重新计算并调整参考计数容量的值,即参数4号~7号或者参数570~573的值 。
4、 切削螺纹时,乱扣, 更换了位置编码器和主轴伺服放大器及存储板都无效时参数49号设定不对,修改参数49#6由0→1。
5、不能进行螺纹切削 ,查位置编码器反馈信号线路 :1) 更换主轴位置编码器;2) 修改参数.
6、在单脉冲方式下,给机床1μ指令,实际走30μ的距离。 参数问题 参数8103设定错误,修改8103#5由1→0 .
7、 X、Y轴加工圆度超差 没有报警 调整参数:1)伺服的增益:要求两轴一致;2)伺服控制参数:见伺服参数说明书。3)加反向间隙补偿。
8、按急停,Z轴往下下降2mm ,Z轴电机的制动器回路处理不妥: 1) 按伺服的说明书,正确地设计Z轴的制动器回路;2) 检查参数8X05#6=1、8X83=200左右。
9、 X轴加工一段时间后,X轴坐标发生偏移 如果更换电机编码器无效,应属机械故障: 1) 更换电机编码器,无效;2) 检查并调整丝杆与电机之间的联轴节。
10、主轴低速不稳,而且不能准停 反馈信号不好 :1) 检查确认主轴电机反馈信号插头是否松动;2)更换主轴电机编码器;3)更换定位用的磁传感器。
11、系统显示器屏幕上显示NOT READY ,查诊断G121.4=0,急停回路出现故障: 1)查电气图中的急停回路;2)查机床各轴的行程开关是否有断线,是否完好;3)把系统的参数,程序等全部清除后,重新输入参数、加工程序等系统数据。
总之:数控机床出现电气故障后,都会出现相应的故障代码,熟练的维修人员根据故障代码提示,能缩小故障范围,尽快的找到故障点,恢复机床的运行,提高机床的使用效率。
参考文献:
[1]机床维修说明书
[2]机床操作说明书