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摘要:针对南阳天益发电有限公司D600EN18汽轮机效率低的情况,结合同类型机组情况分析产生原因,采取更换DAS汽封、叶顶汽封措施,提高机组效率,降低热耗值。
关键词:汽轮机 通流 效率 改造
1.概述
南阳天益发电有限责任公司#3汽轮机为东方汽轮机厂制造的600MW超临界、单轴、一次中间再热、三缸四排汽、凝汽式汽轮机。高、中压缸采用合缸结构,低压缸为对称分流式,机组型号为N600—24.2/566/566。机组热力系统采用单元制方式,共有八段抽汽分别供给三台高压加热器、一台除氧器和四台低压加热器。根据设备状态,计划2011年5月进行汽轮机大修工作。
2.存在问题
2010年10月进行大修前热力试验,600MW工况试验修正后热耗率为7808.06kJ/kWh,比设计热耗率7512.00kJ/kWh高296.06kJ/kWh。600MW工况试验高压缸效率为81.90 %,比设计值86.20%低4.3个百分点。高压缸效率偏低,降低了汽轮机本体的性能,对机组经济性也有较大的影响(经计算高压缸效率偏低导致热耗率升高约66.28kJ/kWh)。中压缸效率为92.32%,比设计值92.52%低0.2个百分点。
3.原因分析
结合本机组状态及同类型机组大修情况,高压缸效率低及热耗值高主要有以下因素影响:
3.1 汽轮机通流部分积盐结垢严重,局部垢层厚度1mm左右,造成通流效率低。
3.2查机组安装记录及修前通流间隙测量,轴封、隔板汽封、叶顶汽封间隙均在中上限标准,部分间隙超出上限;中压第4、5、6级叶顶汽封碰磨严重现象。
3.3 600MW时高压内缸内外壁温差105℃,大修解体检查,扣高压内缸、冷紧1/3螺栓,内张口最大处3.25mm,汽缸变形造成中分面漏汽严重。
4.措施及改造范围
4.1更换DAS汽封
4.1.1DAS汽封结构
DAS 汽封结构中,DAS 齿与转子之间的间隙B比常规齿与转子之间的间隙A 小约0.1—0.13mm,DAS 齿采用宽齿结构。DAS汽封通过在各汽封弧段中用两个磨损保护汽封齿(DAS齿)替代两个常规汽封齿来减少汽封磨损。
4.1.2DAS汽封工作原理
DAS安装在机组的静止部分及隔板等上面,在汽轮机启、停的过程中,由于过临界转速的影响,汽封齿有与转子产生摩擦的可能,因间隙B比间隙A小,所以DAS齿最先与转子接触产生碰摩,然后压缩汽封圈背部的弹簧,产生退让,不仅减轻了DAS齿的磨损,也保护了常规齿不与转子产生摩擦。从而保证在汽轮机正常运行时,常规齿的间隙A始终在设计值得范围内,从而保证了设计的密封效果。另一方面,由于间隙B比间隙A小,且DAS齿采用宽齿结构,材料也耐磨,即使与转子发生碰磨,其磨损量也非常小,运行时间隙B小于间隙A,整个汽封的泄漏量比传统设计的汽封泄漏量小,这样就可解决汽轮机各处汽封蒸汽泄漏量大的问题。
4.1.3DAS汽封改造范围及质量标准
目前DAS 汽封在东方汽轮机超超临界机组上使用效果良好,本次在D600EN18超临界机组上推广使用,进一步提高机组效率。DAS汽封安装时,常规汽封齿径向间隙按通流设计间隙的下限±0.05mm进行调整。
DAS汽封改造范围:
4.2更换叶顶汽封
隔板叶顶汽封为镶片式固定汽封,在处理间隙时需将隔板叶顶汽封片钳工取出重新镶片,叶顶汽封片材料为0Cr15Mo,并按设计间隙下限—0.30mm标准进行加工配准。
叶顶汽封改造范围:
4.3高压内缸变形处理及措施
4.3.1高压内缸变形处理
高中压内缸中分面空扣汽缸内张口最大3.25mm,返厂加工汽缸中分面及隔板槽道,钻取中分面螺栓,吊取喷嘴室,厂家配齐隔板底键、中分面密封键及螺栓、隔板、喷嘴室、过桥汽封体挂耳垫块及螺栓,汽缸中分面定位销等部件。修理后冷紧1/3汽缸中分面螺栓,0.03mm塞尺自内外两侧检查均不得塞入。
4.3.2高压内缸变形采取措施
4.3.2.1在高中压内缸两端隔热环处各增加三圈汽封齿,将原膨胀间隙10mm调整为2mm,以减小汽缸夹层蒸汽流动量。
4.3.2.2封堵高中压内缸定位装置处注油孔,电机侧封堵三处φ6孔。
4.3.2.3更换汽封装置弹簧片,研磨检查汽封块侧面密封,汽封块侧面加装在汽封块侧面加装10×10mm高压石棉编织盘根密封。
4.3.2.4增设汽缸夹层加热系统,详见下图。
5、机组启动情况
由于汽封、叶顶汽封间隙调整较小,机组启动前将轴振跳闸值由260um修改为80um,采用摩擦启动,防止严重动静碰磨事故,待转速升至3000r/min稳定后恢复轴振跳闸值。
汽机首次冲转至2000/min,2Y轴振最大100um跳闸,经挂闸后冲转至额定转速,机组振动及各指标良好。
6、机组改造效果及下步打算
大修后热力试验,600MW工况修正后的热耗率为7561.16kJ/kWh,与制造厂签定的技术协议中的设计值为7512.00kJ/kWh相比,修正后的热耗率比设计值高49.16kJ/kWh,改造后机组热耗率降低了246.9kJ/kWh。试验高压缸效率为83.83%,比设计值86.20%低2.37个百分点,比改造前提高了1.93%。。中压缸效率为92.44%,比设计值92.52%低0.08个百分点,比改造前提高0.12%。
通过汽轮机通流部分改造,使的高中压内缸内外壁温度差进一步减小,降低了汽缸工作状态应力水平,避免了高中压内缸中分面的变形和漏汽;通过对汽封型式的优化及安装间隙的调整,减小了汽封漏汽量,进一步提高了机组效率。从而提高了机组效率。下一步我们将对#5、6段抽汽温度高的原因探讨分析,将存在的问题得到彻底解决。
参考文献:
1. 东方汽轮机图纸.[M].东汽厂
2. 宋汉武.火力发电设备技术手册[M].北京:机械工业出版社,2004
作者简介:陈泉(1976~),男,工程师、技师,从事火电厂汽机安装检修技术管理工作17年。
关键词:汽轮机 通流 效率 改造
1.概述
南阳天益发电有限责任公司#3汽轮机为东方汽轮机厂制造的600MW超临界、单轴、一次中间再热、三缸四排汽、凝汽式汽轮机。高、中压缸采用合缸结构,低压缸为对称分流式,机组型号为N600—24.2/566/566。机组热力系统采用单元制方式,共有八段抽汽分别供给三台高压加热器、一台除氧器和四台低压加热器。根据设备状态,计划2011年5月进行汽轮机大修工作。
2.存在问题
2010年10月进行大修前热力试验,600MW工况试验修正后热耗率为7808.06kJ/kWh,比设计热耗率7512.00kJ/kWh高296.06kJ/kWh。600MW工况试验高压缸效率为81.90 %,比设计值86.20%低4.3个百分点。高压缸效率偏低,降低了汽轮机本体的性能,对机组经济性也有较大的影响(经计算高压缸效率偏低导致热耗率升高约66.28kJ/kWh)。中压缸效率为92.32%,比设计值92.52%低0.2个百分点。
3.原因分析
结合本机组状态及同类型机组大修情况,高压缸效率低及热耗值高主要有以下因素影响:
3.1 汽轮机通流部分积盐结垢严重,局部垢层厚度1mm左右,造成通流效率低。
3.2查机组安装记录及修前通流间隙测量,轴封、隔板汽封、叶顶汽封间隙均在中上限标准,部分间隙超出上限;中压第4、5、6级叶顶汽封碰磨严重现象。
3.3 600MW时高压内缸内外壁温差105℃,大修解体检查,扣高压内缸、冷紧1/3螺栓,内张口最大处3.25mm,汽缸变形造成中分面漏汽严重。
4.措施及改造范围
4.1更换DAS汽封
4.1.1DAS汽封结构
DAS 汽封结构中,DAS 齿与转子之间的间隙B比常规齿与转子之间的间隙A 小约0.1—0.13mm,DAS 齿采用宽齿结构。DAS汽封通过在各汽封弧段中用两个磨损保护汽封齿(DAS齿)替代两个常规汽封齿来减少汽封磨损。
4.1.2DAS汽封工作原理
DAS安装在机组的静止部分及隔板等上面,在汽轮机启、停的过程中,由于过临界转速的影响,汽封齿有与转子产生摩擦的可能,因间隙B比间隙A小,所以DAS齿最先与转子接触产生碰摩,然后压缩汽封圈背部的弹簧,产生退让,不仅减轻了DAS齿的磨损,也保护了常规齿不与转子产生摩擦。从而保证在汽轮机正常运行时,常规齿的间隙A始终在设计值得范围内,从而保证了设计的密封效果。另一方面,由于间隙B比间隙A小,且DAS齿采用宽齿结构,材料也耐磨,即使与转子发生碰磨,其磨损量也非常小,运行时间隙B小于间隙A,整个汽封的泄漏量比传统设计的汽封泄漏量小,这样就可解决汽轮机各处汽封蒸汽泄漏量大的问题。
4.1.3DAS汽封改造范围及质量标准
目前DAS 汽封在东方汽轮机超超临界机组上使用效果良好,本次在D600EN18超临界机组上推广使用,进一步提高机组效率。DAS汽封安装时,常规汽封齿径向间隙按通流设计间隙的下限±0.05mm进行调整。
DAS汽封改造范围:
4.2更换叶顶汽封
隔板叶顶汽封为镶片式固定汽封,在处理间隙时需将隔板叶顶汽封片钳工取出重新镶片,叶顶汽封片材料为0Cr15Mo,并按设计间隙下限—0.30mm标准进行加工配准。
叶顶汽封改造范围:
4.3高压内缸变形处理及措施
4.3.1高压内缸变形处理
高中压内缸中分面空扣汽缸内张口最大3.25mm,返厂加工汽缸中分面及隔板槽道,钻取中分面螺栓,吊取喷嘴室,厂家配齐隔板底键、中分面密封键及螺栓、隔板、喷嘴室、过桥汽封体挂耳垫块及螺栓,汽缸中分面定位销等部件。修理后冷紧1/3汽缸中分面螺栓,0.03mm塞尺自内外两侧检查均不得塞入。
4.3.2高压内缸变形采取措施
4.3.2.1在高中压内缸两端隔热环处各增加三圈汽封齿,将原膨胀间隙10mm调整为2mm,以减小汽缸夹层蒸汽流动量。
4.3.2.2封堵高中压内缸定位装置处注油孔,电机侧封堵三处φ6孔。
4.3.2.3更换汽封装置弹簧片,研磨检查汽封块侧面密封,汽封块侧面加装在汽封块侧面加装10×10mm高压石棉编织盘根密封。
4.3.2.4增设汽缸夹层加热系统,详见下图。
5、机组启动情况
由于汽封、叶顶汽封间隙调整较小,机组启动前将轴振跳闸值由260um修改为80um,采用摩擦启动,防止严重动静碰磨事故,待转速升至3000r/min稳定后恢复轴振跳闸值。
汽机首次冲转至2000/min,2Y轴振最大100um跳闸,经挂闸后冲转至额定转速,机组振动及各指标良好。
6、机组改造效果及下步打算
大修后热力试验,600MW工况修正后的热耗率为7561.16kJ/kWh,与制造厂签定的技术协议中的设计值为7512.00kJ/kWh相比,修正后的热耗率比设计值高49.16kJ/kWh,改造后机组热耗率降低了246.9kJ/kWh。试验高压缸效率为83.83%,比设计值86.20%低2.37个百分点,比改造前提高了1.93%。。中压缸效率为92.44%,比设计值92.52%低0.08个百分点,比改造前提高0.12%。
通过汽轮机通流部分改造,使的高中压内缸内外壁温度差进一步减小,降低了汽缸工作状态应力水平,避免了高中压内缸中分面的变形和漏汽;通过对汽封型式的优化及安装间隙的调整,减小了汽封漏汽量,进一步提高了机组效率。从而提高了机组效率。下一步我们将对#5、6段抽汽温度高的原因探讨分析,将存在的问题得到彻底解决。
参考文献:
1. 东方汽轮机图纸.[M].东汽厂
2. 宋汉武.火力发电设备技术手册[M].北京:机械工业出版社,2004
作者简介:陈泉(1976~),男,工程师、技师,从事火电厂汽机安装检修技术管理工作17年。