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摘要:输配电线路中采用三联、门型杆,而此类杆型导线容易发生从防震锤处磨损、断股、发生事故,极大地影响了供电质量和原油生产。传统检修多采用“出导线作业”“安装平台作业”,此方法缺点容易发生高处坠落风险、作业需要时间长、负重大、携带不方便等弊端。使用“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器”重量轻、携带方便、容易操作,作业人员可在杆塔上直接操作,快速的通过操作棒、连杆传动装置和棘轮套筒紧固(松开)、调整防震锤安装位置和检查防震锤安装处的导线有无磨损断股,有效的降低高处坠落风险的几率,及时发现导线断股隐患,检修效率高,缩短停电检修时间,提高供电质量,有较大的实用性,在广大作业人员中得到好评。
关键词:防震锤、作业、紧固、检查
引言
长庆油田水电厂是油田生产保障单位,担负着保油供电的重要使命,156个生产站点、101座变电所、710条19032.52公里供电线路分布在陕、甘、宁、蒙4省区16个县域。点多、线长、面广,高度分散,工作领域沟壑纵横、地形复杂、常年大风天气较多。在履行保油供电进程中,水电厂运行维护的供电线路杆型多采用三联、门型杆,此类杆型有他自身特有的缺点:档距较大,导线容易从防震锤处磨损、断股、甚至发生断线事故,影响供电质量。在保油供电的重要使命任务前既要保证供电质量,又要保证安全的大形势下刻不容缓,就要采取新技术、新设备、新方法来提高我们的生产力。使用“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器”避免传统检修的“出导线作业”“安装平台作业”容易发生高处坠落风险、作业需要时间长、负重大、携带不方便等弊端,还可以使外线工在杆塔上快速的通过操作棒、连杆传动装置和棘轮套筒紧固(松开)、调整防震锤安装位置和检查防震锤安装处的导线有无磨损断股,及时发现导线断股隐患,缩短停电检修时间,提高供电质量,有较大的实用性。
1.选题背景
1.1线路的运行环境及易发生的故障原因
在长庆油田生产原油主产区的陕、甘、宁、蒙4省区地形复杂、沟壑纵横、常年大风天气较多。为保障油田生产需要水电厂运行维护的输配电线路共计19000余公里/700余条,线路杆型多数采用门型、三联杆,此类杆型缺点是因为档距较大,导线容易从防震锤处磨损、断股,甚至发生断线事故,极大地影响了供电质量和原油生产。
1.2此类故障引起的事故
2002年11月20日大雪天气陕北胡尖山地区某35kV线路三联杆从防震锤处陆续断线3处,XX变电所中断供电长达7天,数十条10kV配电线路停电,影响胡尖山地区原油生产1800余吨。
2012年2月20日XXX变电所XX10kV线路04#~05#三联杆从防震锤处断线,整条线路负荷全部停运,影响原油生产约600多吨;
2013年11月20日延安地区某35kV线路从防震锤处断线,掉落在农电0.22kV线路上,导致一家四口2人触电身亡,1人伤残截肢,低压电器烧毁20余台;线路停运11小时,直接造成经济损失百万余元;
2016年7月13日采油X厂产建工程承包商工人在对新建10kV线路三联杆出导线安装防震锤时从高空坠落身亡。
1.3传统的故障防范措施
為了避免因防震锤引起的停电和事故,水电厂每年春检检修时防震锤检查被列为检修重点。一般线路防震锤安装距离约为0.6米、1.2米、1.8米,在紧固、检查第二、第三个防震锤时因安装距离较远,检修较为困难,外线检修人员在杆塔上无法直接到达工作位置,只有通过出导线作业
1.4传统的检修作业优缺点
出导线作业负重少、检修时间短,但不易掌握平衡,容易发生高处坠落风险;
安装平台作业需要较长的时间,加上门型、三联杆大多数分布山区、沟边,交通不便、车辆无法到达,而且作业平台负重大、不方便携带,使检修时间增加,极大地影响供电可靠性,也造成了人力、物力的损耗。
2.结构原理
为了减少停电事故、缩短检修时间、减轻作业人员负重,为原油上产提供电力能源,也为了自己和同事能安全作业,不再发生血淋淋的人身伤亡事故,本人结合十余年的配电线路工作经验自主研发制作了“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器”。
2.1该工具的构成
该工具构思精巧、制作简单,利用平行四边形的力矩传递原理,通过操作棒、棘轮套筒和连接锁扣的组合装配构成。
2.2该工具的使用方法
在杆体上通过操作棒、连杆传动装置的摇摆运动带动棘轮套筒,对防
2.3该工具的调整功能
通过操作棒上面的钩爪,来调整防震锤的位置距离,检查防震锤原来的安装位置导线有无磨损、断股。
2.4 该工具的优点
该检查器的操作棒采用绝缘玻璃纤维制作,重量轻,还能避免大档距产生的静电对人体的伤害;棘轮套筒是可拆卸的,可根据防震锤型号大小进行更换;
3.推广应用
传统的安装、检查作业方法为出导线作业和安装作业平台,与之相比,“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器”优点:
3.1 有效的降低高处坠落风险
在出导线作业时,作业人员需要骑坐在导线上进行操作,不易掌握平衡或可能会使受伤的导线断落,大大增加了操作人员高处坠落风险。在近两年的检修作业中我们使用“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器”就无需出导线作业,作业人员站在杆塔本体上就可以从容操作,杜绝了高处坠落风险,作业人员的人身安全和设备安全都得到了保障。
3.2、减少作业人员数量
传统作业中使用作业平台需4人以上(一人监护,两人杆上操作,一人地面配合),而使用“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器”只需2人就可以作业(一人监护,一人操作)。
3.3、减少作业人员负重
传统作业中,仅作业平台重量就达50多公斤,“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器” 重量仅约为2公斤,在实际操作使用中作业人员普遍反映该工具方便携带、拆装简单,有较大的实用性。作业人员“减负”了,工作效率和积极性自然就上去了,换来的是高效的检修效果和优质的供电可靠性。
使用“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器”就可以使外线工在杆塔上快速的通过操作棒、连杆传动装置和棘轮套筒紧固(松开)、调整防震锤安装位置和检查防震锤安装处的导线有无磨损断股,有效的降低高处坠落风险的几率,及时发现导线断股隐患,缩短停电检修时间,提高供电质量,有较大的实用性。
4.经济效益
4.1.有效减少停电时间
春检中,传统的操作方式安装作业平台检查一基三联杆防震锤需要约1个半小时左右,使用“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器” 检查一基三联杆防震锤只需要约40分钟左右就可完成,可节约停电时间一半以上,节约停电时间,换算成原油增产,产生的经济效益不可估量。
4.2. 降低了高处坠落风险
将操作人员的高处坠落风险降到最低,避免一次出导线作业时造成操作人员高处坠落伤亡事故,仅此一点创造的价值就不可估量。
参考文献:
[1]新形势下电力安全管理的问题与措施[J]. 赵亮,王丽超,韩卓,耿妍. 大众标准化. 2020(14)
[2]贵州电科院的安全文化建设探索[J]. 余思伍,牧灏,李军卫. 贵州电力技术. 2015(10)
关键词:防震锤、作业、紧固、检查
引言
长庆油田水电厂是油田生产保障单位,担负着保油供电的重要使命,156个生产站点、101座变电所、710条19032.52公里供电线路分布在陕、甘、宁、蒙4省区16个县域。点多、线长、面广,高度分散,工作领域沟壑纵横、地形复杂、常年大风天气较多。在履行保油供电进程中,水电厂运行维护的供电线路杆型多采用三联、门型杆,此类杆型有他自身特有的缺点:档距较大,导线容易从防震锤处磨损、断股、甚至发生断线事故,影响供电质量。在保油供电的重要使命任务前既要保证供电质量,又要保证安全的大形势下刻不容缓,就要采取新技术、新设备、新方法来提高我们的生产力。使用“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器”避免传统检修的“出导线作业”“安装平台作业”容易发生高处坠落风险、作业需要时间长、负重大、携带不方便等弊端,还可以使外线工在杆塔上快速的通过操作棒、连杆传动装置和棘轮套筒紧固(松开)、调整防震锤安装位置和检查防震锤安装处的导线有无磨损断股,及时发现导线断股隐患,缩短停电检修时间,提高供电质量,有较大的实用性。
1.选题背景
1.1线路的运行环境及易发生的故障原因
在长庆油田生产原油主产区的陕、甘、宁、蒙4省区地形复杂、沟壑纵横、常年大风天气较多。为保障油田生产需要水电厂运行维护的输配电线路共计19000余公里/700余条,线路杆型多数采用门型、三联杆,此类杆型缺点是因为档距较大,导线容易从防震锤处磨损、断股,甚至发生断线事故,极大地影响了供电质量和原油生产。
1.2此类故障引起的事故
2002年11月20日大雪天气陕北胡尖山地区某35kV线路三联杆从防震锤处陆续断线3处,XX变电所中断供电长达7天,数十条10kV配电线路停电,影响胡尖山地区原油生产1800余吨。
2012年2月20日XXX变电所XX10kV线路04#~05#三联杆从防震锤处断线,整条线路负荷全部停运,影响原油生产约600多吨;
2013年11月20日延安地区某35kV线路从防震锤处断线,掉落在农电0.22kV线路上,导致一家四口2人触电身亡,1人伤残截肢,低压电器烧毁20余台;线路停运11小时,直接造成经济损失百万余元;
2016年7月13日采油X厂产建工程承包商工人在对新建10kV线路三联杆出导线安装防震锤时从高空坠落身亡。
1.3传统的故障防范措施
為了避免因防震锤引起的停电和事故,水电厂每年春检检修时防震锤检查被列为检修重点。一般线路防震锤安装距离约为0.6米、1.2米、1.8米,在紧固、检查第二、第三个防震锤时因安装距离较远,检修较为困难,外线检修人员在杆塔上无法直接到达工作位置,只有通过出导线作业
1.4传统的检修作业优缺点
出导线作业负重少、检修时间短,但不易掌握平衡,容易发生高处坠落风险;
安装平台作业需要较长的时间,加上门型、三联杆大多数分布山区、沟边,交通不便、车辆无法到达,而且作业平台负重大、不方便携带,使检修时间增加,极大地影响供电可靠性,也造成了人力、物力的损耗。
2.结构原理
为了减少停电事故、缩短检修时间、减轻作业人员负重,为原油上产提供电力能源,也为了自己和同事能安全作业,不再发生血淋淋的人身伤亡事故,本人结合十余年的配电线路工作经验自主研发制作了“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器”。
2.1该工具的构成
该工具构思精巧、制作简单,利用平行四边形的力矩传递原理,通过操作棒、棘轮套筒和连接锁扣的组合装配构成。
2.2该工具的使用方法
在杆体上通过操作棒、连杆传动装置的摇摆运动带动棘轮套筒,对防
2.3该工具的调整功能
通过操作棒上面的钩爪,来调整防震锤的位置距离,检查防震锤原来的安装位置导线有无磨损、断股。
2.4 该工具的优点
该检查器的操作棒采用绝缘玻璃纤维制作,重量轻,还能避免大档距产生的静电对人体的伤害;棘轮套筒是可拆卸的,可根据防震锤型号大小进行更换;
3.推广应用
传统的安装、检查作业方法为出导线作业和安装作业平台,与之相比,“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器”优点:
3.1 有效的降低高处坠落风险
在出导线作业时,作业人员需要骑坐在导线上进行操作,不易掌握平衡或可能会使受伤的导线断落,大大增加了操作人员高处坠落风险。在近两年的检修作业中我们使用“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器”就无需出导线作业,作业人员站在杆塔本体上就可以从容操作,杜绝了高处坠落风险,作业人员的人身安全和设备安全都得到了保障。
3.2、减少作业人员数量
传统作业中使用作业平台需4人以上(一人监护,两人杆上操作,一人地面配合),而使用“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器”只需2人就可以作业(一人监护,一人操作)。
3.3、减少作业人员负重
传统作业中,仅作业平台重量就达50多公斤,“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器” 重量仅约为2公斤,在实际操作使用中作业人员普遍反映该工具方便携带、拆装简单,有较大的实用性。作业人员“减负”了,工作效率和积极性自然就上去了,换来的是高效的检修效果和优质的供电可靠性。
使用“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器”就可以使外线工在杆塔上快速的通过操作棒、连杆传动装置和棘轮套筒紧固(松开)、调整防震锤安装位置和检查防震锤安装处的导线有无磨损断股,有效的降低高处坠落风险的几率,及时发现导线断股隐患,缩短停电检修时间,提高供电质量,有较大的实用性。
4.经济效益
4.1.有效减少停电时间
春检中,传统的操作方式安装作业平台检查一基三联杆防震锤需要约1个半小时左右,使用“输配电线路防震锤安装、拆除、检查器” 检查一基三联杆防震锤只需要约40分钟左右就可完成,可节约停电时间一半以上,节约停电时间,换算成原油增产,产生的经济效益不可估量。
4.2. 降低了高处坠落风险
将操作人员的高处坠落风险降到最低,避免一次出导线作业时造成操作人员高处坠落伤亡事故,仅此一点创造的价值就不可估量。
参考文献:
[1]新形势下电力安全管理的问题与措施[J]. 赵亮,王丽超,韩卓,耿妍. 大众标准化. 2020(14)
[2]贵州电科院的安全文化建设探索[J]. 余思伍,牧灏,李军卫. 贵州电力技术. 2015(10)