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摘 要:机采系统效率是评价机采系统用能水平的重要指标,也是反映采油用能水平的重要指标。提高机采系统效率是油田降本增效的重要途径。目前机械采油设备动力不匹配,高耗能设备,油井生产参数不合理,系统优化措施落实不到位,是导致油井平均系统效率低主要因素。系统优化与技术改造是提高油井系统效率的主要途径。
关键词:抽油机;机采效率;降本增效;途径
机采井的系统效率是机采井能源利用水平的主要指标。对以机采井为主要生产方式的油田而言,实现降本增效的一个重要的途径就是提高机采井的系统效率。国内外研究资料表明:抽油机井系统效率的理论上限为49%,理论下限41%。通过应用节能减速装置、电泵转抽、参数优化,合理沉没度等措施提高了机采井的系统效率,对油田节能降耗具有一定的借鉴作用。
抽油机井能量传递分为地面和地下多个环节,以光杆悬绳器为界,可将系统分为地面和井下两部分。地面部分又可细分为电机、减速箱及皮带、四连杆四环节;井下部分可细分为密封盒、抽油杆、抽油泵、管柱四部分,地面井下共八部分,抽油机井系统的功率损失分布于八个环节之中。由于油藏构造的复杂性、地层的非均质性和污染程度的不同,往往不能准确地预测油井产能。有些油井受注采关系的影响,投产后能量下降很快;有些井注水见效,产能又有所回升。这些动态变化都造成了一些油井供排关系的不协调,出现高沉没度或供液不足的现象,很大程度上影响着油井机采系统效率。
1 机采系统能源因素
1.1地面因素分析:(1)井口:抽油机基础下陷井口不对中,造成偏磨,增加抽油机的负荷,还容易造成断光杆,井口盘根盒过紧,也会增加抽油机负荷,从而增加油井电量。(2)回压:油稠含水低、,流动速度慢,回压增高。增加了驴头的悬点负荷。(3)减速箱:抽油机减速箱机油不合格,润滑不好,导致传动效率低,能耗增大,存在异响,说明内部有损坏,齿轮啮合不好,造成能耗增大。减速箱轴承润滑不好,扭矩增大,造成电机耗电量高。(4)四连杆:四连杆机构各部位的轴承润滑要达到要求,连杆长度要一致,抽油机剪刀差要符合要求。(5)皮带及四点一线:皮带松紧、数量及质量达不到要求,皮带的传动效率低,增加电机的负荷,皮带的单根和连带情况也不同程度的影响传动效率。(6)自控箱:无电容补偿或补偿不够和补偿过量都会导致功率因数低。(7)电机:1)电机耗电首先取决于负载大小,即驴头负荷及各系统的传动效率;2)功率因数的大小即电机与负载的匹配关系与负载的平衡状况 。3)电机有功功率的大小也是影响电机功率利用率的主要因素,4)电机输入端的电压和电流的高低也直接影响电机的功率。5)电机的转数损失的大小也是影响电机功率的因素,6)抽油机不平衡,电机上下行电流差别很大,造成单井耗电量增加。7)电机三角型运转的电流是星型运转的1.72倍,在其他条件不变的情况下,耗电量也会增加0.72倍,所以星型运转比三角形运转省电。8)节能电机的使用可明显降低电机耗电量。(8)毛辫子:毛辫子断股或打扭,造成两根毛辫子受力不均匀,驴头载荷增加,或造成井口偏磨,增加电机能耗。(9)电网:电网是整个用电设备的枢纽,影响系统效率的因素是电流的大小及线路损耗,保证系统电压的稳定性,合理匹配自控箱电容并更换节能自控箱,减少无功损耗。(10)动力线:动力线要按要求连接,电缆不能过长,增加电阻率,增加能耗。(11)生产参数:生产参数要达到合理的规范内,对于泵不存在问题的井,泵效小于50%和大于100%的可适当降低生产参数。
1.2 地下因素分析:⑴杆泵组合:泵在油井中的下入深度,是选择抽油机和抽油杆的主要依据。也是使抽油井在合理的压差下生产,达到既不破坏油层的岩石结构,又能高产的目的。⑵沉没度:沉没度的大小决定油井生产是否做正功。沉没度大,杆、管弹性伸缩,泵的冲程损失大。一般考虑沉没度300-400米,⑶出砂:油井出砂严重,防砂失败,泵筒内的砂增加了活塞与泵筒的摩擦阻力,增加驴头负荷,电耗增加。
1.3 系统节点潜力分析
为摸清机采系统能源利用状况,按照节点分析的方法,通过对部分油井进行分节点测试统计分析,能源消耗流分布及潜力情况见下图三从能源流向分析可以看出,抽油机、电机、杆管泵以及变压器是能耗的关键节点。
2 节能设备在生产中的应用和评价
针对机采系统针对抽油机电机配备功率过大,电机效率低、能源消耗高等现象,以供电线路为载体,降低线路网损为基准、提高供电质量为目标,推广永磁电机、智能节能控制柜,变频器调速新技术,螺杆泵采油技术,通过现场跟踪检测和对比分析,经过现场的运行实践和跟踪测试分析,该系统推广应用永磁电机、皮带机、智能式及变频控制柜、螺杆泵技术、等节电效果比较好、运行质量比较可靠,宜于推广。
3 技术措施
3.1 实施产液结构调整,控制特高含水低效液量,降低产油能耗
建立实施特高含水井月度分析机制,每月逐口井从井网、注采关系、注采比、综合效益等方面论证、分析,提出综合治理建议,实施小幅度调参降液,降低低效循环。实施注水结构调整,提高有效注水,协调注采关系,恢复地层能量,从源头上治理高单耗、低效率井。
3.2实施节能技术优化改造,提高能源利用效率
(1)优化泵型、泵径、杆管组合,提高井筒效率。充分利用油井生产参数优化软件,对每口井进行优化设计,寻找泵型泵径、杆管组合最佳优化方案,使油井生产参数保持中在良好的区域运行。(2)优化生产参数,提高工况合格率.
3.3加强机采系统细化管理、优化系统运行效率
(1)做好日常升温降压工作,调整好井口盘根的松紧度。(2)对基础下陷造成井口偏磨的抽油机及时进行调整。按时测电流及时调整抽油机平衡。(3)按时清洗减速箱机油,保证其运转良好,减少磨损。(4)及时标定两连杆长度和测定剪刀差并及时汇报调整(5)皮带松紧合适,调整好四点一线,提高传动效率。(6)定期检查保养电控柜,及时检测电容完好情况确定合理的电容容量。(7)根据机型匹配合适功率的电机,保证需用电机性能良好,功率因数高。(8)合理匹配自控箱电容并更换节能自控柜,减少无功损耗,保障电网系统电压的稳定性。(9)根据油井的产液状况调整合适的生产参数,以减少能耗。
3.4 推进节能技术的应用,优化地面设备匹配,提高地面设备运行效率
根据目前抽油机油井现场电动机配置情况调查分析,按照油井的运行参数现场需求优化设备。推广节能永磁电机节电技术。当油井抽油泵排量系数小于0.4时,抽油机井应降低冲次运行,可采用变极多速电动机、超高滑差电动机。油井抽油机冲次大于0.5次/分钟、小于2次/分钟时,可优先选用变极多速电动机。
机采系统实施整体节能技术改造后,机采系统效率提高了3.7个百分点,提液用电单耗由原来的8.9 kwh/吨液降到7.15 kwh/吨液,预计年节电量达到28万kWh,年创经济效益15万元。
4 结束语
(1)改善油井供排关系,是提高机采系统效率的首要因素,通过系统科学的研究油井产能与抽汲参数的关系,可以做到合理开发,挖掘油井生产潜力。(2)应用节能新设备、新工艺可以一定程度的减少设备损耗,应用节能减速装置、低速电机、节能抽油机均使机采系统效率提高,适用于大幅度下调冲次,现场推广效果良好。
参考文献:
[1] 万仁溥.石油勘探开发技术[M].北京:石油工业出版社,2001
关键词:抽油机;机采效率;降本增效;途径
机采井的系统效率是机采井能源利用水平的主要指标。对以机采井为主要生产方式的油田而言,实现降本增效的一个重要的途径就是提高机采井的系统效率。国内外研究资料表明:抽油机井系统效率的理论上限为49%,理论下限41%。通过应用节能减速装置、电泵转抽、参数优化,合理沉没度等措施提高了机采井的系统效率,对油田节能降耗具有一定的借鉴作用。
抽油机井能量传递分为地面和地下多个环节,以光杆悬绳器为界,可将系统分为地面和井下两部分。地面部分又可细分为电机、减速箱及皮带、四连杆四环节;井下部分可细分为密封盒、抽油杆、抽油泵、管柱四部分,地面井下共八部分,抽油机井系统的功率损失分布于八个环节之中。由于油藏构造的复杂性、地层的非均质性和污染程度的不同,往往不能准确地预测油井产能。有些油井受注采关系的影响,投产后能量下降很快;有些井注水见效,产能又有所回升。这些动态变化都造成了一些油井供排关系的不协调,出现高沉没度或供液不足的现象,很大程度上影响着油井机采系统效率。
1 机采系统能源因素
1.1地面因素分析:(1)井口:抽油机基础下陷井口不对中,造成偏磨,增加抽油机的负荷,还容易造成断光杆,井口盘根盒过紧,也会增加抽油机负荷,从而增加油井电量。(2)回压:油稠含水低、,流动速度慢,回压增高。增加了驴头的悬点负荷。(3)减速箱:抽油机减速箱机油不合格,润滑不好,导致传动效率低,能耗增大,存在异响,说明内部有损坏,齿轮啮合不好,造成能耗增大。减速箱轴承润滑不好,扭矩增大,造成电机耗电量高。(4)四连杆:四连杆机构各部位的轴承润滑要达到要求,连杆长度要一致,抽油机剪刀差要符合要求。(5)皮带及四点一线:皮带松紧、数量及质量达不到要求,皮带的传动效率低,增加电机的负荷,皮带的单根和连带情况也不同程度的影响传动效率。(6)自控箱:无电容补偿或补偿不够和补偿过量都会导致功率因数低。(7)电机:1)电机耗电首先取决于负载大小,即驴头负荷及各系统的传动效率;2)功率因数的大小即电机与负载的匹配关系与负载的平衡状况 。3)电机有功功率的大小也是影响电机功率利用率的主要因素,4)电机输入端的电压和电流的高低也直接影响电机的功率。5)电机的转数损失的大小也是影响电机功率的因素,6)抽油机不平衡,电机上下行电流差别很大,造成单井耗电量增加。7)电机三角型运转的电流是星型运转的1.72倍,在其他条件不变的情况下,耗电量也会增加0.72倍,所以星型运转比三角形运转省电。8)节能电机的使用可明显降低电机耗电量。(8)毛辫子:毛辫子断股或打扭,造成两根毛辫子受力不均匀,驴头载荷增加,或造成井口偏磨,增加电机能耗。(9)电网:电网是整个用电设备的枢纽,影响系统效率的因素是电流的大小及线路损耗,保证系统电压的稳定性,合理匹配自控箱电容并更换节能自控箱,减少无功损耗。(10)动力线:动力线要按要求连接,电缆不能过长,增加电阻率,增加能耗。(11)生产参数:生产参数要达到合理的规范内,对于泵不存在问题的井,泵效小于50%和大于100%的可适当降低生产参数。
1.2 地下因素分析:⑴杆泵组合:泵在油井中的下入深度,是选择抽油机和抽油杆的主要依据。也是使抽油井在合理的压差下生产,达到既不破坏油层的岩石结构,又能高产的目的。⑵沉没度:沉没度的大小决定油井生产是否做正功。沉没度大,杆、管弹性伸缩,泵的冲程损失大。一般考虑沉没度300-400米,⑶出砂:油井出砂严重,防砂失败,泵筒内的砂增加了活塞与泵筒的摩擦阻力,增加驴头负荷,电耗增加。
1.3 系统节点潜力分析
为摸清机采系统能源利用状况,按照节点分析的方法,通过对部分油井进行分节点测试统计分析,能源消耗流分布及潜力情况见下图三从能源流向分析可以看出,抽油机、电机、杆管泵以及变压器是能耗的关键节点。
2 节能设备在生产中的应用和评价
针对机采系统针对抽油机电机配备功率过大,电机效率低、能源消耗高等现象,以供电线路为载体,降低线路网损为基准、提高供电质量为目标,推广永磁电机、智能节能控制柜,变频器调速新技术,螺杆泵采油技术,通过现场跟踪检测和对比分析,经过现场的运行实践和跟踪测试分析,该系统推广应用永磁电机、皮带机、智能式及变频控制柜、螺杆泵技术、等节电效果比较好、运行质量比较可靠,宜于推广。
3 技术措施
3.1 实施产液结构调整,控制特高含水低效液量,降低产油能耗
建立实施特高含水井月度分析机制,每月逐口井从井网、注采关系、注采比、综合效益等方面论证、分析,提出综合治理建议,实施小幅度调参降液,降低低效循环。实施注水结构调整,提高有效注水,协调注采关系,恢复地层能量,从源头上治理高单耗、低效率井。
3.2实施节能技术优化改造,提高能源利用效率
(1)优化泵型、泵径、杆管组合,提高井筒效率。充分利用油井生产参数优化软件,对每口井进行优化设计,寻找泵型泵径、杆管组合最佳优化方案,使油井生产参数保持中在良好的区域运行。(2)优化生产参数,提高工况合格率.
3.3加强机采系统细化管理、优化系统运行效率
(1)做好日常升温降压工作,调整好井口盘根的松紧度。(2)对基础下陷造成井口偏磨的抽油机及时进行调整。按时测电流及时调整抽油机平衡。(3)按时清洗减速箱机油,保证其运转良好,减少磨损。(4)及时标定两连杆长度和测定剪刀差并及时汇报调整(5)皮带松紧合适,调整好四点一线,提高传动效率。(6)定期检查保养电控柜,及时检测电容完好情况确定合理的电容容量。(7)根据机型匹配合适功率的电机,保证需用电机性能良好,功率因数高。(8)合理匹配自控箱电容并更换节能自控柜,减少无功损耗,保障电网系统电压的稳定性。(9)根据油井的产液状况调整合适的生产参数,以减少能耗。
3.4 推进节能技术的应用,优化地面设备匹配,提高地面设备运行效率
根据目前抽油机油井现场电动机配置情况调查分析,按照油井的运行参数现场需求优化设备。推广节能永磁电机节电技术。当油井抽油泵排量系数小于0.4时,抽油机井应降低冲次运行,可采用变极多速电动机、超高滑差电动机。油井抽油机冲次大于0.5次/分钟、小于2次/分钟时,可优先选用变极多速电动机。
机采系统实施整体节能技术改造后,机采系统效率提高了3.7个百分点,提液用电单耗由原来的8.9 kwh/吨液降到7.15 kwh/吨液,预计年节电量达到28万kWh,年创经济效益15万元。
4 结束语
(1)改善油井供排关系,是提高机采系统效率的首要因素,通过系统科学的研究油井产能与抽汲参数的关系,可以做到合理开发,挖掘油井生产潜力。(2)应用节能新设备、新工艺可以一定程度的减少设备损耗,应用节能减速装置、低速电机、节能抽油机均使机采系统效率提高,适用于大幅度下调冲次,现场推广效果良好。
参考文献:
[1] 万仁溥.石油勘探开发技术[M].北京:石油工业出版社,2001