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[摘 要]在机组运行中,随动密封的密封体与轴领产生摩擦,碳素合成材料易出现碳粉,对机组透平油污染严重,还可能出现烧瓦现象,并对其改造过程进行了详细介绍。实践证明,通过改造密封体材质(毛毡),对机组的安全运行、经济效益和环境保护都有大大提升。
[关键词]毛毡式密封体;机组安全运行;实际应用;经济效益
中图分陈类号:TM312 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)34-0183-01
1、概況
尼尔基发电厂自2006年投产以来,4台机组运行性能比较稳定,但是机组存在着部分问题,在发电机和水轮机方面各部轴承为接触式随动密封,密封体分为上下两层,材料是碳素合成,靠弹簧压迫于轴领周边,故在机组运行过程中密封与旋转轴领产生摩擦,在摩擦过程中产生的碳素粉末直接掉入轴承油槽内,粉末对透平油造成了很大的污染,使油杂质增加,抗氧化性能降低,减少了透平油的使用寿命和正常使用时间,大大增加了透平油的过滤工作量和经济采购量,同时由于杂质的存在,对各部轴承设备形成一种危害,当杂质夹在在轴领和导瓦之间时导致瓦的局部温度过高,而导致烧瓦,最终使机组停机无法正常运行。针对这一实际情况向厂家进行反馈,根据我厂实际应用和经济效益情况,将下层碳素合成材料改为毛毡材质,是对设备质量、经济、安全做出了重要的贡献。
2、原存在问题及引进应用技术
据记载,我厂机组设备投入运行几年来,原随动密封产生了一系列的负面影响,威胁了设备的安全可靠性,降低了设备可靠运行性能,同时造成油质的污染,加大了油质的过滤工作,缩短了透平油使用寿命,采购量加大,造成了经济损失,针对这一系列机组的随动密封(碳素合成材料)在实际使用情况中,提出对设备改造。
3、先进技术实际应用成功
通过随动密封(碳素合成材料)产生的问题,同时考虑到经济应用,决定只对其下层材质改造,改造为毛毡密封,改造下层原因是通过机组运行,能产生雾,油雾侵入毛毡,使毛毡润滑,且毛毡耐磨性能和密封性能高于碳素合成材质,上层则无法润滑,所以上层为碳素合成材质较好。并在2009年对2号机进行改造,在近1年试运行阶段中,上层的碳素合成材质的粉末和颗粒落在了下层毛毡上,而不会落入油箱内部,油质内的杂质大量减少,油色透明,很好的解决了原随动密封对设备造成的问题,在防甩油、防尘、防金属粉末等的侵入起到了关键的作用,此项先进技术得到了成功应用。其结构图见图1和图2
4、先进技术应用产生的效益
随着首台机组随动密封改造成功并采用后, 2010至2012年度依次对3号、1号、4号机组在A级检修期间进行了技术改造。
在随动密封(毛毡)未应用之前,透平油过滤消耗的虑油纸每年的大概费用12000元左右,而改造后每年虑油纸的消耗费用为4000元左右。在使用随动密封(碳素合成材质)时,由于碳粉导致透平油变质加快,轴承体更换透平油周期约为一年,而且在以往更换中透平油会有部分的损耗,同时还要消耗很多其它消耗性材料(清洗剂、汽油、机布等)和大量的人力,而且这些消耗性材料使用后还有可能对环境造成污染,从2009年至今改造技术应用后,改造后的机组上、下导轴承及推力轴承透平油化验合格,未进行过更换,改造技术应用取得了非常好的效果,并取得了一定的经济效益和环保作用。
此外,在轴承检修和维护上的工作量有所减少,以往定期检修中上、下导轴承及推力轴承每年更换一次透平油,在改造技术应用后,2009年至今透平油化验合格,未因油质问题进行过更换,克服了污油对各部导轴承及推力轴承的损伤,大大减少设备的突发缺陷,提高了机组运行可靠性、稳定性和安全性。为机组稳定发电做出了重要的贡献,取得了一定的社会经济效益。
5、结论
结合我厂实践情况记载,随动密封改造至今,上、下导轴承和水导轴承油质合格,未出现因透平油内杂质而导致烧瓦现象,并且在经济效益上,大大减少了能源上不必要的耗费,同时,在环境保护的问题上也给予极大支持。
[关键词]毛毡式密封体;机组安全运行;实际应用;经济效益
中图分陈类号:TM312 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)34-0183-01
1、概況
尼尔基发电厂自2006年投产以来,4台机组运行性能比较稳定,但是机组存在着部分问题,在发电机和水轮机方面各部轴承为接触式随动密封,密封体分为上下两层,材料是碳素合成,靠弹簧压迫于轴领周边,故在机组运行过程中密封与旋转轴领产生摩擦,在摩擦过程中产生的碳素粉末直接掉入轴承油槽内,粉末对透平油造成了很大的污染,使油杂质增加,抗氧化性能降低,减少了透平油的使用寿命和正常使用时间,大大增加了透平油的过滤工作量和经济采购量,同时由于杂质的存在,对各部轴承设备形成一种危害,当杂质夹在在轴领和导瓦之间时导致瓦的局部温度过高,而导致烧瓦,最终使机组停机无法正常运行。针对这一实际情况向厂家进行反馈,根据我厂实际应用和经济效益情况,将下层碳素合成材料改为毛毡材质,是对设备质量、经济、安全做出了重要的贡献。
2、原存在问题及引进应用技术
据记载,我厂机组设备投入运行几年来,原随动密封产生了一系列的负面影响,威胁了设备的安全可靠性,降低了设备可靠运行性能,同时造成油质的污染,加大了油质的过滤工作,缩短了透平油使用寿命,采购量加大,造成了经济损失,针对这一系列机组的随动密封(碳素合成材料)在实际使用情况中,提出对设备改造。
3、先进技术实际应用成功
通过随动密封(碳素合成材料)产生的问题,同时考虑到经济应用,决定只对其下层材质改造,改造为毛毡密封,改造下层原因是通过机组运行,能产生雾,油雾侵入毛毡,使毛毡润滑,且毛毡耐磨性能和密封性能高于碳素合成材质,上层则无法润滑,所以上层为碳素合成材质较好。并在2009年对2号机进行改造,在近1年试运行阶段中,上层的碳素合成材质的粉末和颗粒落在了下层毛毡上,而不会落入油箱内部,油质内的杂质大量减少,油色透明,很好的解决了原随动密封对设备造成的问题,在防甩油、防尘、防金属粉末等的侵入起到了关键的作用,此项先进技术得到了成功应用。其结构图见图1和图2
4、先进技术应用产生的效益
随着首台机组随动密封改造成功并采用后, 2010至2012年度依次对3号、1号、4号机组在A级检修期间进行了技术改造。
在随动密封(毛毡)未应用之前,透平油过滤消耗的虑油纸每年的大概费用12000元左右,而改造后每年虑油纸的消耗费用为4000元左右。在使用随动密封(碳素合成材质)时,由于碳粉导致透平油变质加快,轴承体更换透平油周期约为一年,而且在以往更换中透平油会有部分的损耗,同时还要消耗很多其它消耗性材料(清洗剂、汽油、机布等)和大量的人力,而且这些消耗性材料使用后还有可能对环境造成污染,从2009年至今改造技术应用后,改造后的机组上、下导轴承及推力轴承透平油化验合格,未进行过更换,改造技术应用取得了非常好的效果,并取得了一定的经济效益和环保作用。
此外,在轴承检修和维护上的工作量有所减少,以往定期检修中上、下导轴承及推力轴承每年更换一次透平油,在改造技术应用后,2009年至今透平油化验合格,未因油质问题进行过更换,克服了污油对各部导轴承及推力轴承的损伤,大大减少设备的突发缺陷,提高了机组运行可靠性、稳定性和安全性。为机组稳定发电做出了重要的贡献,取得了一定的社会经济效益。
5、结论
结合我厂实践情况记载,随动密封改造至今,上、下导轴承和水导轴承油质合格,未出现因透平油内杂质而导致烧瓦现象,并且在经济效益上,大大减少了能源上不必要的耗费,同时,在环境保护的问题上也给予极大支持。