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数控机床是制造业中的核心设备,被广泛应用于国防、汽车、机械、电子、航空航天等各领域。我国数控机床起步晚、发展慢,至今仍沿用传统设计方法进行开发设计,导致了机床静动态性能水平落后,难以满足高速、高效、高精度的加工要求,更无法满足快速响应市场需求,而国外发达国家早已将现代先进设计方法应用到数控机床的研发。因此,快速设计出高性能、高精度、低成本的数控机床来满足市场的需求就显得尤为重要。 本文以XK2310数控铣床工作台为研究对象,运用CAD/CAE技术、灵敏度分析技术、多目标优化技术,对工作台进行静动态特性分析、结构设计和结构多目标优化,具体工作如下: 1、建立工作台参数化模型和有限元模型。运用ANSYS Workbench有限元软件的DM模块对XK2310工作台建立参数化模型,然后将参数化模型导入DX模块,建立有限元模型。 2、分析工作台静动态特性。根据工作台装配特点、工作方式,具体工况,分别对工作台进行静力学分析和模态分析,得到了工作台在铣削、钻削工况下的变形量、等效应力以及固有频率,分析结果显示,工作台的静态特性满足设计要求,而动态特性偏低,1、2阶固有频率与动载荷频率接近,容易引起共振,因此需对工作台的结构进行改进。 3、改进工作台结构。基于工作台静动态特性情况,提出了工作台筋板结构改进措施,分别设计了“X”筋工作台、“米”筋工作台、“蜂窝”筋工作台。利用有限元分析方法,对改进方案的有效性进行验证,从中选择性能最优的“X”筋工作台作为最终的改进方案。 4、优化工作台结构设计。基于正交试验方法、线性回归统计法进行灵敏度分析。根据灵敏度分析结果和中心复合试验,以降低工作台质量、最大变形量和提高前3阶固有频率为目标,优化工作台设计参数。利用遗传算法在可行域里搜索最优参数,优化效果理想,质量下降1.67%,最大变形量下降42.59%,前3阶固有频率分别提高12.53%、13.47%和11.14%。 5、验证工作台优化结果。将优化后的设计参数导入工作台模型并利用有限元软件计算,多目标优化的结果与有限元软件计算的结果基本一致,证明了多目标优化思路和方法的正确性。