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[摘 要]现有的连铸二冷水处理系统大都采用2种传统的模式:一是“旋流井+平流池+过滤器”处理模式,一是“旋流井+化学除油除污器”处理模式。随着连铸机工艺系统的改进,为了保证铸坯的质量所以对二冷水的水质提出了更为严格的要求。在现有的水处理设施进行改造,所以对水处理设备以及控制系统提出更为严格的要求。
[关键词]连铸连轧系统 公辅系统 改造
中图分类号:U73 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)01-0222-01
一、项目背景
随着一钢3#、4#连铸机以及1810线的升级改造,由于连铸机工艺的调整,拉速提高到7米,二冷水水量翻了一倍,压力以及温度和水质等指标提出了更严格的要求。
轧机系统对循环水的悬浮物以及硬度等指标提出了更为严格的要求。现有的水系统无法满足要求,必须在原有的系统做出升级改造。
RH炉工艺系统的改造,对浊环水的温度和悬浮物提出了严格的要求,现有的水处理设施很难保证RH炉长周期稳定的运行。
二、项目内涵及主要思路
1、过滤器修复,将包括轧机、层流、连铸在内26台过滤器滤料更换,调整底部鹅卵石的粒径,过滤器多孔板检查补焊修复,对变形的多孔板的平行度重新校正;将多孔板底部支撑加固;原有的虑帽全部更换,材质采用不锈钢材质,底部采用螺栓紧固,防止脱落;原有的反洗进气阀门采用的气动蝶阀全部更换为气动球阀,并在反洗进气管道增加旋启式止回阀,防止阀门关不严影响反洗效果;将原有的过滤器的的反洗程序完善,增加过滤器自动反洗功能;可以实现手动反洗和自动反洗切换;自动反洗过程中单台过滤器阀门出现故障自动报警退出反洗程序,接着洗下台;反洗的时间可以在PLC画面上调节。通过对过滤器的修复,在保证过滤器出水水质的同时延长了过滤器滤料的使用寿命,由原来的1年更换一次可以延长到8年更换一次。
三、技术方案与创新成果
(一)、3#、4#连铸机改造配套的水系统系统改造方案
3#、4#连铸机改造后,二冷水水量调整为2886 m?/h(单台连铸机用水量1443 m?/h),用户点压力需要1.2MPa。现有的循环水系统很难满足要求,需对连铸二冷水做如下改造:
1、旋流井部分
现状:现有的旋流井按照2100 m3/h水量设计,外筒直径9.4m,运行负荷为30 m3/m2h;改造后水量调整为2880m3/h,运行负荷增加到41m3/m2h,远高于常规设计负荷。但由于场地的限制,新建旋流井不具备条件,为了保证出水的悬浮物和旋流井的抓渣情况,只能从两方面入手,一、在平流池加大稀土磁盘的处理能力,保证过滤器进水悬浮物指标;二、由于3#、4#机的产能不变,可以从旋流井提升泵组的的布置和选型入手,尽量减少氧化铁皮在旋流井长期沉积。
方案:
1)泵组的选型:
现有的旋流井提升泵C6泵组重新选型,选用3台小泵,单台流量Q=800 m3/h,扬程H=25米,配带功率90KW,共3台,开2备1,叶轮采用耐磨材质,要求单泵配带真空引水系统(利旧原有的3台泵组);选用2台大泵,单台流量Q=1200 m3/h,扬程H=25米,配带功率132KW,开1备1运行,叶轮采用耐磨材质,要求单泵配带真空引水系统。
2)管路以及加药混合器:
考虑现有旋流井内空间限制,3台泵出口设一根DN500的管道,两根DN500的管道从旋流井穿出后,在管廊内汇成一根DN900的管道,地埋至连铸平流池。
在旋流井轧沟进中心桶的位置,设加药点,投加混凝剂;在DN900的主管道增加DN900静态管道混合器,采用旋片形式,投加助凝剂。
3)配电、仪表、控制系统:
其中3台小泵利旧原有的配电、仪表以及控制系统;需增加2台大泵的配电、仪表以及控制系统,以及真空系统;主管重新增加流量、温度、压力检测。
2、平流池、提升泵组以及管路
现状:现有的1个平流池规格48米×9.4米,深度5.2米,水量调整到2880 m3/h以后,平流池负荷增加到5.2m3/m2h,满足不了水质要求;现有的提升泵组3台,单台流量Q=860 m3/h,扬程H=28米,配带功率90KW;供水管路DN600不能满足供水要求。
方案:
1)平流池增加稀土磁盘机
在连铸平流池东侧增加3台稀土磁盘机,单台处理能力1500 m3 ,配带压榨机。取消原有的平流池刮油刮渣车以及撇油机,新增1台稀土磁盘配带的撇油装置,减少平流池处理负荷;要求稀土磁盘的主机启停可以实现PLC远程控制。
2)平流池提升泵组的选型:
考虑空间限制,将现有的轧机提升泵组中两台小泵(Q=1260m3/h,H=28m,配带电机132KW ),两个泵组位置向北侧错位,可以错开1台大泵位置,整个连铸提升泵组的空间约12m(长)×8m(宽)。对原有的平流池提升泵组重新选型:选用2大2小模式,其中2台大泵,单台流量2000m3/h,扬程28m,配带功率185kw,开1备1。2台小泵单台流量850m3/h,扬程28m,配带功率90kw(利旧原有的提升泵组其中的2台),共2台,开1备1。
3)提升泵组的管路以及控制
在原有的DN600管道更换为DN900管道,考虑到原有出水管道位置电缆隧道的影响,从平流泵站西侧出去,沿原有路径铺设,从过滤器间西侧进入过滤器间。
4)配电、仪表以及控制系统
其中的2台小泵利旧原有的配电、仪表以及控制系统,2台大泵配电系统利旧原有的轧机提升泵组的其中2台小泵的185KW的高压配电系统,仪表和控制系统重新增加;增加主管的流量、压力、温度检测。
4、供水泵站
现状:现有的二冷水供水系统,1座处理水量1500 m3/h的冷却塔,供水泵组2台的工频泵组Q=860 m3/h,扬程H=90米,配带功率400KW,开1备1;3台变频泵组Q=580 m3/h,扬程H=90米,配带功率185KW,开1备2;现有的降温冷却和供水系统满足不了要求。
方案:
在过滤器间西侧新建一个二冷水供水泵站(将RH炉浊环系统预留),包括冷却塔、供水泵组等
(二)、1810轧机改造配套水系统改造项目
1810轧机改造后,对水质提出更严格标准,轧机浊环供水要求悬浮物≤20mg/L,
供水温度需严格控制,所以需对现有的轧机濁环系统进行改造。
四、实施效果
1、延长过滤器滤料使用寿命,节省更换滤料费用
过滤器前置工艺的优化,滤料的更换次数由原来的1年更换一次可以延长到8年更换一次。单台滤料更换费用为9.6万元,26台过滤器一次更换滤料:9.6×26=250万元。8年少更换7次的费用为:250×7=1750万元;每年节省费用218.75万元。
2、满足了3#、4#连铸机以及1810线的升级改造后对水质的要求
改造后工艺系统满足压力以及温度和水质等指标提出的严格的要求。水质的稳定,保证连铸机的高拉速运行,减小了连铸的漏钢的频率,而且还大大提高了轧区板卷的表面质量,同时减轻了维修工人的劳动强度和备件费用,产生了较大的经济效益,带来上千万元的经济效益。
3、满足了RH炉工艺系统改造后对水质的要求
改造后水处理设施很难保证RH炉长周期稳定的运行,满足温度和悬浮物提出的严格的要求。减少系统的污水排放,提高循环倍率,从环保、能源的开发利用方面符合国家钢铁工业清洁生产的要求。
[关键词]连铸连轧系统 公辅系统 改造
中图分类号:U73 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)01-0222-01
一、项目背景
随着一钢3#、4#连铸机以及1810线的升级改造,由于连铸机工艺的调整,拉速提高到7米,二冷水水量翻了一倍,压力以及温度和水质等指标提出了更严格的要求。
轧机系统对循环水的悬浮物以及硬度等指标提出了更为严格的要求。现有的水系统无法满足要求,必须在原有的系统做出升级改造。
RH炉工艺系统的改造,对浊环水的温度和悬浮物提出了严格的要求,现有的水处理设施很难保证RH炉长周期稳定的运行。
二、项目内涵及主要思路
1、过滤器修复,将包括轧机、层流、连铸在内26台过滤器滤料更换,调整底部鹅卵石的粒径,过滤器多孔板检查补焊修复,对变形的多孔板的平行度重新校正;将多孔板底部支撑加固;原有的虑帽全部更换,材质采用不锈钢材质,底部采用螺栓紧固,防止脱落;原有的反洗进气阀门采用的气动蝶阀全部更换为气动球阀,并在反洗进气管道增加旋启式止回阀,防止阀门关不严影响反洗效果;将原有的过滤器的的反洗程序完善,增加过滤器自动反洗功能;可以实现手动反洗和自动反洗切换;自动反洗过程中单台过滤器阀门出现故障自动报警退出反洗程序,接着洗下台;反洗的时间可以在PLC画面上调节。通过对过滤器的修复,在保证过滤器出水水质的同时延长了过滤器滤料的使用寿命,由原来的1年更换一次可以延长到8年更换一次。
三、技术方案与创新成果
(一)、3#、4#连铸机改造配套的水系统系统改造方案
3#、4#连铸机改造后,二冷水水量调整为2886 m?/h(单台连铸机用水量1443 m?/h),用户点压力需要1.2MPa。现有的循环水系统很难满足要求,需对连铸二冷水做如下改造:
1、旋流井部分
现状:现有的旋流井按照2100 m3/h水量设计,外筒直径9.4m,运行负荷为30 m3/m2h;改造后水量调整为2880m3/h,运行负荷增加到41m3/m2h,远高于常规设计负荷。但由于场地的限制,新建旋流井不具备条件,为了保证出水的悬浮物和旋流井的抓渣情况,只能从两方面入手,一、在平流池加大稀土磁盘的处理能力,保证过滤器进水悬浮物指标;二、由于3#、4#机的产能不变,可以从旋流井提升泵组的的布置和选型入手,尽量减少氧化铁皮在旋流井长期沉积。
方案:
1)泵组的选型:
现有的旋流井提升泵C6泵组重新选型,选用3台小泵,单台流量Q=800 m3/h,扬程H=25米,配带功率90KW,共3台,开2备1,叶轮采用耐磨材质,要求单泵配带真空引水系统(利旧原有的3台泵组);选用2台大泵,单台流量Q=1200 m3/h,扬程H=25米,配带功率132KW,开1备1运行,叶轮采用耐磨材质,要求单泵配带真空引水系统。
2)管路以及加药混合器:
考虑现有旋流井内空间限制,3台泵出口设一根DN500的管道,两根DN500的管道从旋流井穿出后,在管廊内汇成一根DN900的管道,地埋至连铸平流池。
在旋流井轧沟进中心桶的位置,设加药点,投加混凝剂;在DN900的主管道增加DN900静态管道混合器,采用旋片形式,投加助凝剂。
3)配电、仪表、控制系统:
其中3台小泵利旧原有的配电、仪表以及控制系统;需增加2台大泵的配电、仪表以及控制系统,以及真空系统;主管重新增加流量、温度、压力检测。
2、平流池、提升泵组以及管路
现状:现有的1个平流池规格48米×9.4米,深度5.2米,水量调整到2880 m3/h以后,平流池负荷增加到5.2m3/m2h,满足不了水质要求;现有的提升泵组3台,单台流量Q=860 m3/h,扬程H=28米,配带功率90KW;供水管路DN600不能满足供水要求。
方案:
1)平流池增加稀土磁盘机
在连铸平流池东侧增加3台稀土磁盘机,单台处理能力1500 m3 ,配带压榨机。取消原有的平流池刮油刮渣车以及撇油机,新增1台稀土磁盘配带的撇油装置,减少平流池处理负荷;要求稀土磁盘的主机启停可以实现PLC远程控制。
2)平流池提升泵组的选型:
考虑空间限制,将现有的轧机提升泵组中两台小泵(Q=1260m3/h,H=28m,配带电机132KW ),两个泵组位置向北侧错位,可以错开1台大泵位置,整个连铸提升泵组的空间约12m(长)×8m(宽)。对原有的平流池提升泵组重新选型:选用2大2小模式,其中2台大泵,单台流量2000m3/h,扬程28m,配带功率185kw,开1备1。2台小泵单台流量850m3/h,扬程28m,配带功率90kw(利旧原有的提升泵组其中的2台),共2台,开1备1。
3)提升泵组的管路以及控制
在原有的DN600管道更换为DN900管道,考虑到原有出水管道位置电缆隧道的影响,从平流泵站西侧出去,沿原有路径铺设,从过滤器间西侧进入过滤器间。
4)配电、仪表以及控制系统
其中的2台小泵利旧原有的配电、仪表以及控制系统,2台大泵配电系统利旧原有的轧机提升泵组的其中2台小泵的185KW的高压配电系统,仪表和控制系统重新增加;增加主管的流量、压力、温度检测。
4、供水泵站
现状:现有的二冷水供水系统,1座处理水量1500 m3/h的冷却塔,供水泵组2台的工频泵组Q=860 m3/h,扬程H=90米,配带功率400KW,开1备1;3台变频泵组Q=580 m3/h,扬程H=90米,配带功率185KW,开1备2;现有的降温冷却和供水系统满足不了要求。
方案:
在过滤器间西侧新建一个二冷水供水泵站(将RH炉浊环系统预留),包括冷却塔、供水泵组等
(二)、1810轧机改造配套水系统改造项目
1810轧机改造后,对水质提出更严格标准,轧机浊环供水要求悬浮物≤20mg/L,
供水温度需严格控制,所以需对现有的轧机濁环系统进行改造。
四、实施效果
1、延长过滤器滤料使用寿命,节省更换滤料费用
过滤器前置工艺的优化,滤料的更换次数由原来的1年更换一次可以延长到8年更换一次。单台滤料更换费用为9.6万元,26台过滤器一次更换滤料:9.6×26=250万元。8年少更换7次的费用为:250×7=1750万元;每年节省费用218.75万元。
2、满足了3#、4#连铸机以及1810线的升级改造后对水质的要求
改造后工艺系统满足压力以及温度和水质等指标提出的严格的要求。水质的稳定,保证连铸机的高拉速运行,减小了连铸的漏钢的频率,而且还大大提高了轧区板卷的表面质量,同时减轻了维修工人的劳动强度和备件费用,产生了较大的经济效益,带来上千万元的经济效益。
3、满足了RH炉工艺系统改造后对水质的要求
改造后水处理设施很难保证RH炉长周期稳定的运行,满足温度和悬浮物提出的严格的要求。减少系统的污水排放,提高循环倍率,从环保、能源的开发利用方面符合国家钢铁工业清洁生产的要求。