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摘要:针对常规注灰存在的问题,结合濮城油田的生产情况和井况特点,研制了油水井带压注灰装置,解决了溢流井在实施注灰时需要压井、注灰一次成功率低及造成油层污染等问题,通过现场推广应用,取得了良好的效果。
关键词:溢流;压井;注灰装置;带压注灰
注灰封层是油田开发中实现层间转移常用的一种工艺手段,随着注水开发,层间矛盾日益突出,注灰时井口经常出现溢流,常规注灰则需要进行压井,注灰风险大,有时会出现“插旗杆”、“灌香肠”事故;注灰一次成功率相对较低,并且压井注灰会对生产层位造成二次伤害,夹层小的井注灰后容易出现炮眼堵塞,造成产能低,恢复产量时间长,甚至需要重炮恢复。为了解决这些难题,研究设计并应用了油水井带压注灰工艺技术。
1 带压注灰装置结构及原理
油水井带压注灰装置,研制设计了注灰封隔装置、专用碰压胶塞、井口配套流程总成等配套工具,并完善配套了油水井带压注灰工艺管柱。
其工艺过程:下带压注灰装置管柱—验管坐封—打掉球座—注灰—顶替胶塞—关井候凝—正转管柱上提解封。
1.1 帶压注灰封隔装置
1.1.1 结构
油水井带压注灰封隔装置主要由液压坐封部分、锚定部分、锁紧与解封控制部分、密封部分、注灰接头通道、胶塞密封定位机构等几部分组成,见图1。
1.1.2 工作原理
坐封:油水井带压注灰封隔装置工具下到设计深度后,投入φ38mm钢球,打压15-20MPa实现坐封过程。
挤灰碰塞:继续提高压力至22—26MPa左右,把坐封活塞打掉,挤入设计量的灰浆;压入胶塞;用清水顶替胶塞实现碰压。
解封:上提管柱至正常负荷,正转油管剪断解封销钉,即可安全起出管柱。
1.1.3 技术指标
最大钢体外径:110mm 112mm 最大内径:φ56mm
密封段最小内径:40mm 长度:1392mm
坐封压力:18-20MPa 工作压差:45MPa
工作温度:≤135℃
1.1.4 适用范围
①有溢流的井注灰;②夹层大于3m的井注灰;③井漏严重的井注灰;④套管内径大于112mm的轻微套变井。
1.2 专用碰压胶塞
结构:专用碰压胶胶塞主要由螺帽、芯轴、刮浆胶皮、导向胶皮、隔套、导向头、密封段及弹性环等组成,见图2。
原理:利用刮浆胶皮与油管内径的过盈配合,通过密封段与封隔装置上内密封面的配合,实现胶塞的密封碰压,保证灰塞的准确性。
技术指标:
胶碗最大外径:68 mm 胶塞钢体最大外径:42mm
长度:280m 工作温度:≤135℃
1.3 技术优点
(1)油水井带压注灰装置,成功实现密封锚定、胶塞顶替、安全解封结构一体化,减少了施工作业环节,降低了风险和施工成本。
(2)专用碰压胶塞顶替技术的应用,使灰塞的深度易于准确控制,灰面深度可控制在2米以内,提高了注灰一次成功率。
(3)可靠的防卡设计:卡瓦部分采用内置式卡瓦结构,带压注灰装置在井筒中起下时不易遇阻遇卡。坐封后,注灰装置卡瓦、胶筒自动居中,可以在任意斜度的井中安全使用。
(4)安全的解封机构:带压注灰专用装置解封按锁定机构、密封机构、卡瓦机构的顺序逐级进行,不管该装置上下压力是否平衡,所需解封力均很小。
(5)带压注灰装置尾部设计独特,封隔胶筒下端只有15cm长,且带有20°的锥角,且外表面经过特殊化处理十分光滑,可以保证注灰装置工具能够安全解封起出。
2 现场应用情况及效果
2.1 应用情况
自2010年5月进入现场以来,已实施32井次,该装置最大下入深度3594m,最小夹层6m,顶替压力最高38MPa,胶塞碰压最高压力为44MPa,注灰一次成功率达到100%,该管柱安全可靠。
2.2 经济效益分析
实施32井次,杜绝了压井液使用,减少特车使用,单井缩短施工周期,并且解决了因压井注灰对油层的污染难题,减少了重炮工序,缩短了油水井恢复周期。注灰一次成功率由53.8%提高到100%。
1、投入费用
投入工具费用=32×2.98万元=95.36万元。
2、产出费用(节约费用)
按照一次压井注灰成功计算,节约压井液费用122.07万元,减少特车费用25.6万元,减少了二次压井注灰或者灰塞高需要钻塞处理工作,节约作业费用92.4万元,合计节约费用240.07万元。
3、效益=产出(节约)-投入=240.07-95.36=144.71万元。
3 结论
(1)该工艺解决了溢流大井、小夹层井、井漏井的注灰难题。操作简单,施工安全,缩短施工周期,适合推广应用。
(2)胶塞顶替工艺技术使灰塞的深度易于准确控制,可使灰面深度准确到±2m之内,尤其适用于夹层小的井注灰。
(3)杜绝了压井液及灰浆对上部生产层位的伤害,使产能得到迅速恢复,减少了重炮工序,缩短恢复周期。
关键词:溢流;压井;注灰装置;带压注灰
注灰封层是油田开发中实现层间转移常用的一种工艺手段,随着注水开发,层间矛盾日益突出,注灰时井口经常出现溢流,常规注灰则需要进行压井,注灰风险大,有时会出现“插旗杆”、“灌香肠”事故;注灰一次成功率相对较低,并且压井注灰会对生产层位造成二次伤害,夹层小的井注灰后容易出现炮眼堵塞,造成产能低,恢复产量时间长,甚至需要重炮恢复。为了解决这些难题,研究设计并应用了油水井带压注灰工艺技术。
1 带压注灰装置结构及原理
油水井带压注灰装置,研制设计了注灰封隔装置、专用碰压胶塞、井口配套流程总成等配套工具,并完善配套了油水井带压注灰工艺管柱。
其工艺过程:下带压注灰装置管柱—验管坐封—打掉球座—注灰—顶替胶塞—关井候凝—正转管柱上提解封。
1.1 帶压注灰封隔装置
1.1.1 结构
油水井带压注灰封隔装置主要由液压坐封部分、锚定部分、锁紧与解封控制部分、密封部分、注灰接头通道、胶塞密封定位机构等几部分组成,见图1。
1.1.2 工作原理
坐封:油水井带压注灰封隔装置工具下到设计深度后,投入φ38mm钢球,打压15-20MPa实现坐封过程。
挤灰碰塞:继续提高压力至22—26MPa左右,把坐封活塞打掉,挤入设计量的灰浆;压入胶塞;用清水顶替胶塞实现碰压。
解封:上提管柱至正常负荷,正转油管剪断解封销钉,即可安全起出管柱。
1.1.3 技术指标
最大钢体外径:110mm 112mm 最大内径:φ56mm
密封段最小内径:40mm 长度:1392mm
坐封压力:18-20MPa 工作压差:45MPa
工作温度:≤135℃
1.1.4 适用范围
①有溢流的井注灰;②夹层大于3m的井注灰;③井漏严重的井注灰;④套管内径大于112mm的轻微套变井。
1.2 专用碰压胶塞
结构:专用碰压胶胶塞主要由螺帽、芯轴、刮浆胶皮、导向胶皮、隔套、导向头、密封段及弹性环等组成,见图2。
原理:利用刮浆胶皮与油管内径的过盈配合,通过密封段与封隔装置上内密封面的配合,实现胶塞的密封碰压,保证灰塞的准确性。
技术指标:
胶碗最大外径:68 mm 胶塞钢体最大外径:42mm
长度:280m 工作温度:≤135℃
1.3 技术优点
(1)油水井带压注灰装置,成功实现密封锚定、胶塞顶替、安全解封结构一体化,减少了施工作业环节,降低了风险和施工成本。
(2)专用碰压胶塞顶替技术的应用,使灰塞的深度易于准确控制,灰面深度可控制在2米以内,提高了注灰一次成功率。
(3)可靠的防卡设计:卡瓦部分采用内置式卡瓦结构,带压注灰装置在井筒中起下时不易遇阻遇卡。坐封后,注灰装置卡瓦、胶筒自动居中,可以在任意斜度的井中安全使用。
(4)安全的解封机构:带压注灰专用装置解封按锁定机构、密封机构、卡瓦机构的顺序逐级进行,不管该装置上下压力是否平衡,所需解封力均很小。
(5)带压注灰装置尾部设计独特,封隔胶筒下端只有15cm长,且带有20°的锥角,且外表面经过特殊化处理十分光滑,可以保证注灰装置工具能够安全解封起出。
2 现场应用情况及效果
2.1 应用情况
自2010年5月进入现场以来,已实施32井次,该装置最大下入深度3594m,最小夹层6m,顶替压力最高38MPa,胶塞碰压最高压力为44MPa,注灰一次成功率达到100%,该管柱安全可靠。
2.2 经济效益分析
实施32井次,杜绝了压井液使用,减少特车使用,单井缩短施工周期,并且解决了因压井注灰对油层的污染难题,减少了重炮工序,缩短了油水井恢复周期。注灰一次成功率由53.8%提高到100%。
1、投入费用
投入工具费用=32×2.98万元=95.36万元。
2、产出费用(节约费用)
按照一次压井注灰成功计算,节约压井液费用122.07万元,减少特车费用25.6万元,减少了二次压井注灰或者灰塞高需要钻塞处理工作,节约作业费用92.4万元,合计节约费用240.07万元。
3、效益=产出(节约)-投入=240.07-95.36=144.71万元。
3 结论
(1)该工艺解决了溢流大井、小夹层井、井漏井的注灰难题。操作简单,施工安全,缩短施工周期,适合推广应用。
(2)胶塞顶替工艺技术使灰塞的深度易于准确控制,可使灰面深度准确到±2m之内,尤其适用于夹层小的井注灰。
(3)杜绝了压井液及灰浆对上部生产层位的伤害,使产能得到迅速恢复,减少了重炮工序,缩短恢复周期。