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摘 要:介绍峄化造气系统运行情况,针对洗气塔出口半水煤气温度偏高的问题,进行了技术改造,实现了节能降耗的目的。
关键词:造气 洗气塔 改造 总结
我公司采用优质无烟煤在固定床煤气炉中制取半水煤气,经气柜进入水洗塔和电除尘器;除尘后的气体经罗茨风机加压送入脱硫塔脱硫;然后进入压缩机一段、压缩机二段压缩加压,至0.8Mpa送变换脱除一氧化碳,送变脱工段脱除硫化氢;变脱后的气体,经压缩机三段加压到1.75Mpa送脱碳;脱碳除去二氧化碳的净化气体再经过精脱硫后,由四、五段压缩后经甲醇合成和铜洗精炼工段对气体进行精练,精炼气由压缩机六段加压至28Mpa输送至合成工段,生产出合成氨产品液氨。预热后的液氨和加压后的二氧化碳原料气,输送至尿素合成塔,利用水溶液全循环法流程、氨汽提法生产尿素流程两种生产工艺,最终生产出粒状成品尿素。
目前共有造气炉27台,吹风气余热回收装置两套,造气炉主要沿用小氮肥通用的炉型—Φ2600造气炉。随着Φ2800锥型造气炉的推广,通过考察论证得知Φ2800锥型造气炉具有单位发气量大,返焦率低,能适应各种煤种,降低煤耗的优点。2005年11月开始在新增的造气系统和部分老系统中逐渐使用Φ2800锥型造气炉,目前已运行16台,供气紧的状况得以解决。为了充分利用吹风气的余热,同时解决吹风气直接排放大气造成的环保困扰,公司在 2001年9月、2003年12月采用德州科汇化工技术有限公司的技术,新建两套25t/h吹风气余热锅炉,副产3.82Mpa的中壓蒸汽送热电发电。目前造气炉的控制系统除4#、5#造气系统由微机控制系统控制操作以外, 1#、2#、3#、6#、7#、8#造气系统全部是DCS自动寻优控制系统控制操作,DCS自动寻优控制系统的使用缩短了加煤时间,增加制气时间,工艺较稳定,返焦率低,同时也改善了操作环境,降低了劳动强度,提高了劳动生产率,降低了生产成本。
但是随着生产的运行发现造气出洗气塔半水煤气温度偏高,严重影响了合成氨系统的运行,成了限制生产的瓶颈,针对这种情况作了以下技术改造。
一、8期造气系统φ3600洗气塔改造
8期造气系统四台炉共用1台φ3600洗气塔,采用盘管喷头空塔喷淋工艺,冷却水分布效果差造成洗气塔冷却效果不好,出洗气塔半水煤气温度偏高,三台炉生产时,温度达到65℃以上,对合成氨系统节能降耗不利,针对以上问题进行了技术改造。
φ3600洗气塔5层盘管和喷头进水改为3个Dg125莲蓬喷头进水并安装接液盘,接液盘下800mm处安装了我们自己设计的三层角钢塔板,层层间隔800mm,一二层垂直安装,一三层交错排列,三层角钢塔板能够保证气液充分接触,有效提高洗气塔冷却效果。
系统开车后,在开三台造气炉的情况下,出洗气塔半水煤气温度由改造前的65℃左右下降为53℃左右,冷却降温效果十分显著,提高了压缩机的打气量。
二、7期系统2台φ2200洗气塔改造
7期造气系统四台造气炉,两炉共用1台φ2200洗气塔,采用盘管喷头空塔喷淋工艺,冷却水分布效果差造成洗气塔冷却效果不好,出洗气塔半水煤气温度偏高,正常生产时,温度达到50℃以上,对合成氨系统节能降耗不利,针对以上问题进行了技术改造。将φ2200洗气塔4层盘管和喷头改为3个Dg100莲蓬喷头并安装接液盘,接液盘下800mm处安装我们自己设计的三层角钢塔板,层层间隔800mm,一二层垂直安装,一三层交错排列。半水煤气进气原来为插入洗气箱进气,半水煤气分布效果不佳,为提高半水煤气分布效果,避免气体偏流,在塔壁上增加两块折流板。
系统开车后,出洗气塔半水煤气温度由改造前的50℃左右下降为40℃以下,冷却温度下降达10℃,冷却降温效果十分显著。
三、8.13和8.14造气系统洗气塔改造
8.13造气系统3台φ2400洗气塔,8.14造气系统3台φ2000洗气塔、1台φ1600洗气塔原来为半水煤气插入洗气箱水中,从洗气塔侧面进气,容易造成半水煤气分布不均并形成偏流以致洗气塔降温效果差,气柜进口煤气温度偏高。另外煤气管道插入水中进气,水通过溢流堰进入出水水封,溢流排入烟囱,然后回循环水系统。洗气塔出水溢流堰上沿与进气口位差设计为90mm,即洗气塔水位封住进气口90mm,根据现场实际状况观察,由于出水不畅,水痕明显高于煤气管口90mm以上,有的甚至达到400mm以上。
由以上可知,原来的洗气塔进气和出水设计严重不合理,气体不仅分布不均而且通过水封阻力过大,同时洗气塔采用盘管和喷头进行空塔喷淋,没有冷却水再分布装置,洗涤降温效果更差。为了完成造气系统节能降耗目标,提高煤气洗涤降温效果,必须对洗气塔进气方式和冷却水分布、出水结构进行优化技术改造.
半水煤气进塔方式由插入洗气箱改为弯头进入洗气塔中心,增加2个90°弯头,管口向下,从塔中心进气,保证气体均匀向四周分布,避免气体偏流。在喷头下方增加4层角钢塔板,四层角钢交错排列,增加冷却水分布效果。原工艺只有1个出水水封,现增加一个水封,改为1个高位水封和1个低位水封。正常生产时,2个水封同时打开,冷却水从低位水封出水,洗气塔水位低于半水煤气管口,半水煤气从洗气塔中心不再经过水封进气,煤总阀控制与煤气总管的切断。
8.13和8.14造气系统洗气塔改造完成并投入运行后,系统阻力降低300mm水柱以上,洗气塔出气温度降低10℃以上,制气能力增加,吨氨煤耗平均1.2吨以下,节能效果显著。
结束语
造气洗气塔的改造,充分发挥投资少、见效快、充分利用闲置设备和材料的特点,重点解决限制生产的瓶颈问题,实现了降本降耗的目的。
关键词:造气 洗气塔 改造 总结
我公司采用优质无烟煤在固定床煤气炉中制取半水煤气,经气柜进入水洗塔和电除尘器;除尘后的气体经罗茨风机加压送入脱硫塔脱硫;然后进入压缩机一段、压缩机二段压缩加压,至0.8Mpa送变换脱除一氧化碳,送变脱工段脱除硫化氢;变脱后的气体,经压缩机三段加压到1.75Mpa送脱碳;脱碳除去二氧化碳的净化气体再经过精脱硫后,由四、五段压缩后经甲醇合成和铜洗精炼工段对气体进行精练,精炼气由压缩机六段加压至28Mpa输送至合成工段,生产出合成氨产品液氨。预热后的液氨和加压后的二氧化碳原料气,输送至尿素合成塔,利用水溶液全循环法流程、氨汽提法生产尿素流程两种生产工艺,最终生产出粒状成品尿素。
目前共有造气炉27台,吹风气余热回收装置两套,造气炉主要沿用小氮肥通用的炉型—Φ2600造气炉。随着Φ2800锥型造气炉的推广,通过考察论证得知Φ2800锥型造气炉具有单位发气量大,返焦率低,能适应各种煤种,降低煤耗的优点。2005年11月开始在新增的造气系统和部分老系统中逐渐使用Φ2800锥型造气炉,目前已运行16台,供气紧的状况得以解决。为了充分利用吹风气的余热,同时解决吹风气直接排放大气造成的环保困扰,公司在 2001年9月、2003年12月采用德州科汇化工技术有限公司的技术,新建两套25t/h吹风气余热锅炉,副产3.82Mpa的中壓蒸汽送热电发电。目前造气炉的控制系统除4#、5#造气系统由微机控制系统控制操作以外, 1#、2#、3#、6#、7#、8#造气系统全部是DCS自动寻优控制系统控制操作,DCS自动寻优控制系统的使用缩短了加煤时间,增加制气时间,工艺较稳定,返焦率低,同时也改善了操作环境,降低了劳动强度,提高了劳动生产率,降低了生产成本。
但是随着生产的运行发现造气出洗气塔半水煤气温度偏高,严重影响了合成氨系统的运行,成了限制生产的瓶颈,针对这种情况作了以下技术改造。
一、8期造气系统φ3600洗气塔改造
8期造气系统四台炉共用1台φ3600洗气塔,采用盘管喷头空塔喷淋工艺,冷却水分布效果差造成洗气塔冷却效果不好,出洗气塔半水煤气温度偏高,三台炉生产时,温度达到65℃以上,对合成氨系统节能降耗不利,针对以上问题进行了技术改造。
φ3600洗气塔5层盘管和喷头进水改为3个Dg125莲蓬喷头进水并安装接液盘,接液盘下800mm处安装了我们自己设计的三层角钢塔板,层层间隔800mm,一二层垂直安装,一三层交错排列,三层角钢塔板能够保证气液充分接触,有效提高洗气塔冷却效果。
系统开车后,在开三台造气炉的情况下,出洗气塔半水煤气温度由改造前的65℃左右下降为53℃左右,冷却降温效果十分显著,提高了压缩机的打气量。
二、7期系统2台φ2200洗气塔改造
7期造气系统四台造气炉,两炉共用1台φ2200洗气塔,采用盘管喷头空塔喷淋工艺,冷却水分布效果差造成洗气塔冷却效果不好,出洗气塔半水煤气温度偏高,正常生产时,温度达到50℃以上,对合成氨系统节能降耗不利,针对以上问题进行了技术改造。将φ2200洗气塔4层盘管和喷头改为3个Dg100莲蓬喷头并安装接液盘,接液盘下800mm处安装我们自己设计的三层角钢塔板,层层间隔800mm,一二层垂直安装,一三层交错排列。半水煤气进气原来为插入洗气箱进气,半水煤气分布效果不佳,为提高半水煤气分布效果,避免气体偏流,在塔壁上增加两块折流板。
系统开车后,出洗气塔半水煤气温度由改造前的50℃左右下降为40℃以下,冷却温度下降达10℃,冷却降温效果十分显著。
三、8.13和8.14造气系统洗气塔改造
8.13造气系统3台φ2400洗气塔,8.14造气系统3台φ2000洗气塔、1台φ1600洗气塔原来为半水煤气插入洗气箱水中,从洗气塔侧面进气,容易造成半水煤气分布不均并形成偏流以致洗气塔降温效果差,气柜进口煤气温度偏高。另外煤气管道插入水中进气,水通过溢流堰进入出水水封,溢流排入烟囱,然后回循环水系统。洗气塔出水溢流堰上沿与进气口位差设计为90mm,即洗气塔水位封住进气口90mm,根据现场实际状况观察,由于出水不畅,水痕明显高于煤气管口90mm以上,有的甚至达到400mm以上。
由以上可知,原来的洗气塔进气和出水设计严重不合理,气体不仅分布不均而且通过水封阻力过大,同时洗气塔采用盘管和喷头进行空塔喷淋,没有冷却水再分布装置,洗涤降温效果更差。为了完成造气系统节能降耗目标,提高煤气洗涤降温效果,必须对洗气塔进气方式和冷却水分布、出水结构进行优化技术改造.
半水煤气进塔方式由插入洗气箱改为弯头进入洗气塔中心,增加2个90°弯头,管口向下,从塔中心进气,保证气体均匀向四周分布,避免气体偏流。在喷头下方增加4层角钢塔板,四层角钢交错排列,增加冷却水分布效果。原工艺只有1个出水水封,现增加一个水封,改为1个高位水封和1个低位水封。正常生产时,2个水封同时打开,冷却水从低位水封出水,洗气塔水位低于半水煤气管口,半水煤气从洗气塔中心不再经过水封进气,煤总阀控制与煤气总管的切断。
8.13和8.14造气系统洗气塔改造完成并投入运行后,系统阻力降低300mm水柱以上,洗气塔出气温度降低10℃以上,制气能力增加,吨氨煤耗平均1.2吨以下,节能效果显著。
结束语
造气洗气塔的改造,充分发挥投资少、见效快、充分利用闲置设备和材料的特点,重点解决限制生产的瓶颈问题,实现了降本降耗的目的。