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山西大唐国际临汾热电有限责任公司2×300MW直接空冷机组凝结水系统配置为3台凝结水泵。纯凝工况为两用一备,供热工况为一用两备方式。凝泵再循环管设计一个调整门加前后隔离阀。运行过程中再循环管道振动大,噪音严重超标。凝泵型号:7.5LDTNB-7PJ参数为:
1.原因分析
凝泵再循环管道振动和噪音超标的主要原因为有以下几个方面:
1.1根据机械系统的动力平衡性
与管道系统相连的转动设备(比如气轮机组、泵等)的平衡力过大,將引起设备本身的振动,如果基础设施设计不当,转机的振动将通过基础或其他 设施传递给管道,牵连管道振动。
1.2管道内部流体流动状况
管道系统布置的不和理情况(比如弯头过多、频繁改变走 向)以及管件(比如阀门、孔板)对流体的作用,使介质流场突然改变,会导致管道振动;当流体在管道中流动时,若流速过大并超过某一允许流速时,也可能引起管道振动。
1.3管道流体的脉动压力
管道内的流体输送主要通过压缩机或泵加压进行,这种加 压方式是周期性的,因此,有可能引起管道内实际的压力在平均压力的上下波动,即形成了 所谓的“脉动压力”。这种“脉动压力”作用于管道系统,会引起管道系统的振动,如果系 统的约束不够牢固或减震性能不好,系统的振动会逐渐加剧。
根据运行中侧泵组振动情况,电机、泵轴承振幅均小于0.005mm,符合标准。排除机械系统的动力平衡性引起振动。根据实际单台凝泵运行,频率50HZ,电流51A(额定电流57A),出口压力1.7Mpa(额定压力2.8 Mpa)。泵出口压力不存在脉动现象。排除管道流体脉动压力。
初步判断凝结水再循环管道振动原因为:管道内流体流动状况。节流孔板设计安装不合适所致。
2.处理方法
设计安装节流孔板孔径为70 mm:
d■=■ (1)
d■:节流孔板孔径 mm
G:通过节流孔板的流量(取泵的最小流量) t/h
?籽:水的密度 1000Kg/m■
?驻P:节流孔板前后压差
考虑到再循环调门同样具有节流的效果,故以节流孔板承当泵出口压力一般的压降1.4 MPa。
根据公式(1)计算后得出节流孔板孔径为35.2mm。
根据以上计算得出,设计安装凝结水再循环管道上的节流孔板设计安装不合适,造成再循环流量偏大,泵出口压力下降,造成再循环管道汽蚀振动。
3.结论
重新安装孔径为35mm的节流孔板后,凝结水泵再循环管道振动、噪音现象明显改善。
1.原因分析
凝泵再循环管道振动和噪音超标的主要原因为有以下几个方面:
1.1根据机械系统的动力平衡性
与管道系统相连的转动设备(比如气轮机组、泵等)的平衡力过大,將引起设备本身的振动,如果基础设施设计不当,转机的振动将通过基础或其他 设施传递给管道,牵连管道振动。
1.2管道内部流体流动状况
管道系统布置的不和理情况(比如弯头过多、频繁改变走 向)以及管件(比如阀门、孔板)对流体的作用,使介质流场突然改变,会导致管道振动;当流体在管道中流动时,若流速过大并超过某一允许流速时,也可能引起管道振动。
1.3管道流体的脉动压力
管道内的流体输送主要通过压缩机或泵加压进行,这种加 压方式是周期性的,因此,有可能引起管道内实际的压力在平均压力的上下波动,即形成了 所谓的“脉动压力”。这种“脉动压力”作用于管道系统,会引起管道系统的振动,如果系 统的约束不够牢固或减震性能不好,系统的振动会逐渐加剧。
根据运行中侧泵组振动情况,电机、泵轴承振幅均小于0.005mm,符合标准。排除机械系统的动力平衡性引起振动。根据实际单台凝泵运行,频率50HZ,电流51A(额定电流57A),出口压力1.7Mpa(额定压力2.8 Mpa)。泵出口压力不存在脉动现象。排除管道流体脉动压力。
初步判断凝结水再循环管道振动原因为:管道内流体流动状况。节流孔板设计安装不合适所致。
2.处理方法
设计安装节流孔板孔径为70 mm:
d■=■ (1)
d■:节流孔板孔径 mm
G:通过节流孔板的流量(取泵的最小流量) t/h
?籽:水的密度 1000Kg/m■
?驻P:节流孔板前后压差
考虑到再循环调门同样具有节流的效果,故以节流孔板承当泵出口压力一般的压降1.4 MPa。
根据公式(1)计算后得出节流孔板孔径为35.2mm。
根据以上计算得出,设计安装凝结水再循环管道上的节流孔板设计安装不合适,造成再循环流量偏大,泵出口压力下降,造成再循环管道汽蚀振动。
3.结论
重新安装孔径为35mm的节流孔板后,凝结水泵再循环管道振动、噪音现象明显改善。