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摘要:本文描述了某产品的信号处理组件上的QFP芯片在常温试验时,出现启动异常的现象、排查过程、解决方法及后续改进等,详细介绍了该芯片的虚焊的原因。
关键词:虚焊 解决方法 改进
1概述
某型产品进行维修时,开机后发现,进行开机自检功能检查时,综合测试仪数字输出高度无输出,“正常”、“准备好”灯未能亮起,不滿足技术指标规定,通过监测信号处理组件供电、电源组件供电、时钟信号等,可以确定信号处理组件启动异常导致产品启动异常。
信号处理组件主要包括微处理器(ARM)、数字信号处理器(DSP)和可编程逻辑器件(FPGA),以及接口电路、A/D电路等,主要作用是完成信号处理和数据处理,其中信号处理部分的主要功能是对输入的信号进行采样,将模拟信号转换成数字信号并进行处理,并将结果送给数据处理部分;数据处理部分重要完成功能解算、时序控制、自检管理等功能。
2排查过程
根据故障现象初步判定,影响产品自检功能不正常的原因有两方面:数据处理组件故障,信号处理组件故障。故障分析如图1所示。
2.1数据处理组件故障排查
将自检故障的产品接至综合测试仪,打开测试仪通电开关,对产品进行通电,采用三用表对数据处理组件接收自检信号(检查0)的插座XS3的第38脚供电电压进行测试,第38脚应为5v,每隔6.4s应收到1个0v的自检信号,测试结果为:第38脚电压为1.1v,并且没有收到0V的自检信号。
将此数据处理组件安装在工作正常的产品内,按要求进行自检功能检查,综合测试仪的“正常”灯亮,用三用表对数据处理组件接收自检信号的插座XP3的第38脚供电电压进行测试,测试结果为:第38脚电压为5v,并且每隔6.4s收到了0v的自检信号。将综合测试仪各开关置于初始位置,调节可变衰减器使产品进入跟踪状态,调节高度表零延迟灵敏度、零延迟测高精度、长延迟灵敏度、长延迟测高精度等指标,产品均能正常工作。
因此,可以排除数据处理组件的故障。
2.2 信号处理组件故障排查
将自检故障的产品接至综合测试仪,打开测试仪通电开关,对产品进行通电,采用三用表对信号处理组件发射自检信号(检查0)的插座XS6的第20脚供电电压进行测试,第20脚应为5v,每隔6.4s应发出1个0V的自检信号,测试结果为:第20脚电压为1.1v,并且没有收到0v的自检信号。
对故障的信号处理组件继续进行排查,自检信号应该是QFP芯片第19脚输出的,对第19脚通过40倍立体显微镜进行检查,发现该引脚有轻微翘起现象,焊锡量过少,与焊盘的有效接触面较少,属于不合格焊点。
2.3 问题定位
根据故障排查结果,确定该QFP芯片自检信号故障,将信号处理组件安装于正常工作的产品上进行测试,测试结果与本产品故障现象一致,同为自检报故状态,所以,故该故障定位为QFP芯片第19引脚虚焊造成。
3 机理分析
针对本产品中信号处理组件返厂维修后定位的QFP芯片19脚虚焊问题,通过分析和判定,并将QFP芯片放置在40倍立体显微镜下进行观测。通过显微镜检测发现,该芯片其他引脚焊盘锡量均匀、引脚润湿性良好、焊点光亮、平滑,无虚焊、漏焊、拉尖等情况,而在对19脚进行仔细观察时,发现该引脚前端有部分翘曲,翘曲部分脱离焊盘,表面附带有一定的焊锡量,在翘曲的引脚和焊锡之间,有开裂形成的缝隙。因此判断,由于引脚的部分端面翘曲,使得该引脚所接触到焊盘的有效面积降低、焊锡量也随着减少,存在焊接缺陷,加之后续经过若干环节的振动试验、环境应力筛选试验、高低温工序试验,以及后续的包装、搬运等过程后,使得引脚与焊盘完全脱开,直接导致接触不可靠,机器自检报故,“正常”灯不亮。
对于翘曲产生的原因,从器件的入厂检验、分发、领用、运输、装载等方面进行了分析。集成电路器件在入厂后需要按比例进行抽验,验收外观尺寸及引脚是否符合要求。QFP芯片来料原为编带形式,但由于抽验需将部分器件取出,验收后又无法重新放回编带中,故常与编带一起放置在防静电塑料袋中,并由物资部门分发到生产车间。该芯片由于是细间距的器件,引脚细、密且比较软,轻微的碰触就会造成引脚的变形甚至损伤。生产工人在领用该器件时,要求对引脚进行检查,轻微的变形需要手工进行整形,在装载至贴片机供料器时,需要再次进行检查,同时贴片机在拾取器件后,会采用图像识别器对器件的引脚进行检查,发现引脚倾斜、缺损的,会抛掉不用。但无论是人工或者是贴片机检查,都更倾向于发现引脚在水平方向的变形,而对于垂直方向的变形即引脚共面性不好的缺陷,往往很难判定,因此可能存在遗漏,正如QFP芯片第19脚的翘曲。对于这一方面的遗漏,需要借助于焊接后的检查和修焊来予以剔除,也就是说,焊接后对于焊点的检查尤为重要,无遗漏的检查,才能避免焊接隐患,确保焊接质量。
4 改进措施
在后续的生产中,对于精密元器件在抽验和分料时造成分散包装的,必须采用防静电托盘、盒或防静电海绵固定放置,从而避免装入防静电塑料袋所造成的引脚变形和损伤。在芯片转运、拿取和返修等过程中,要确保放置平稳、安全,不允许出现跌落、碰撞、引脚损伤的情况。工艺人员对操作工人及检验人员进行精密器件的焊点检查方法培训,主要是对0.5 mm间距QFP、SOP器件在40倍立体显微镜下焊点是否合格的标准进行讲解,让操作工人及检验人员对合格焊点的判断标准有直观印象,加强他们的质量意识。
5 结论
某产品出现自检报故,是由于QFP芯片的19脚引脚存在变形、翘曲,使得该引脚所接触到焊盘的有效面积减少、焊锡量少,存在焊接缺陷,而在焊点检查时又存在疏漏,致使该焊点在经过振动、环境试验、运输、安装等诸多环节后焊点出现接触不良,造成机器自检报故。
参考文献
[1]陈正浩.电路的可制造性设计[J].新电子工艺,2007.
[2]汪方宝.整机电子装联技术.北京:电子工业出版社,2017
[3]李晓麟.整机装联工艺与技术.北京:电子工业出版社,2011
关键词:虚焊 解决方法 改进
1概述
某型产品进行维修时,开机后发现,进行开机自检功能检查时,综合测试仪数字输出高度无输出,“正常”、“准备好”灯未能亮起,不滿足技术指标规定,通过监测信号处理组件供电、电源组件供电、时钟信号等,可以确定信号处理组件启动异常导致产品启动异常。
信号处理组件主要包括微处理器(ARM)、数字信号处理器(DSP)和可编程逻辑器件(FPGA),以及接口电路、A/D电路等,主要作用是完成信号处理和数据处理,其中信号处理部分的主要功能是对输入的信号进行采样,将模拟信号转换成数字信号并进行处理,并将结果送给数据处理部分;数据处理部分重要完成功能解算、时序控制、自检管理等功能。
2排查过程
根据故障现象初步判定,影响产品自检功能不正常的原因有两方面:数据处理组件故障,信号处理组件故障。故障分析如图1所示。
2.1数据处理组件故障排查
将自检故障的产品接至综合测试仪,打开测试仪通电开关,对产品进行通电,采用三用表对数据处理组件接收自检信号(检查0)的插座XS3的第38脚供电电压进行测试,第38脚应为5v,每隔6.4s应收到1个0v的自检信号,测试结果为:第38脚电压为1.1v,并且没有收到0V的自检信号。
将此数据处理组件安装在工作正常的产品内,按要求进行自检功能检查,综合测试仪的“正常”灯亮,用三用表对数据处理组件接收自检信号的插座XP3的第38脚供电电压进行测试,测试结果为:第38脚电压为5v,并且每隔6.4s收到了0v的自检信号。将综合测试仪各开关置于初始位置,调节可变衰减器使产品进入跟踪状态,调节高度表零延迟灵敏度、零延迟测高精度、长延迟灵敏度、长延迟测高精度等指标,产品均能正常工作。
因此,可以排除数据处理组件的故障。
2.2 信号处理组件故障排查
将自检故障的产品接至综合测试仪,打开测试仪通电开关,对产品进行通电,采用三用表对信号处理组件发射自检信号(检查0)的插座XS6的第20脚供电电压进行测试,第20脚应为5v,每隔6.4s应发出1个0V的自检信号,测试结果为:第20脚电压为1.1v,并且没有收到0v的自检信号。
对故障的信号处理组件继续进行排查,自检信号应该是QFP芯片第19脚输出的,对第19脚通过40倍立体显微镜进行检查,发现该引脚有轻微翘起现象,焊锡量过少,与焊盘的有效接触面较少,属于不合格焊点。
2.3 问题定位
根据故障排查结果,确定该QFP芯片自检信号故障,将信号处理组件安装于正常工作的产品上进行测试,测试结果与本产品故障现象一致,同为自检报故状态,所以,故该故障定位为QFP芯片第19引脚虚焊造成。
3 机理分析
针对本产品中信号处理组件返厂维修后定位的QFP芯片19脚虚焊问题,通过分析和判定,并将QFP芯片放置在40倍立体显微镜下进行观测。通过显微镜检测发现,该芯片其他引脚焊盘锡量均匀、引脚润湿性良好、焊点光亮、平滑,无虚焊、漏焊、拉尖等情况,而在对19脚进行仔细观察时,发现该引脚前端有部分翘曲,翘曲部分脱离焊盘,表面附带有一定的焊锡量,在翘曲的引脚和焊锡之间,有开裂形成的缝隙。因此判断,由于引脚的部分端面翘曲,使得该引脚所接触到焊盘的有效面积降低、焊锡量也随着减少,存在焊接缺陷,加之后续经过若干环节的振动试验、环境应力筛选试验、高低温工序试验,以及后续的包装、搬运等过程后,使得引脚与焊盘完全脱开,直接导致接触不可靠,机器自检报故,“正常”灯不亮。
对于翘曲产生的原因,从器件的入厂检验、分发、领用、运输、装载等方面进行了分析。集成电路器件在入厂后需要按比例进行抽验,验收外观尺寸及引脚是否符合要求。QFP芯片来料原为编带形式,但由于抽验需将部分器件取出,验收后又无法重新放回编带中,故常与编带一起放置在防静电塑料袋中,并由物资部门分发到生产车间。该芯片由于是细间距的器件,引脚细、密且比较软,轻微的碰触就会造成引脚的变形甚至损伤。生产工人在领用该器件时,要求对引脚进行检查,轻微的变形需要手工进行整形,在装载至贴片机供料器时,需要再次进行检查,同时贴片机在拾取器件后,会采用图像识别器对器件的引脚进行检查,发现引脚倾斜、缺损的,会抛掉不用。但无论是人工或者是贴片机检查,都更倾向于发现引脚在水平方向的变形,而对于垂直方向的变形即引脚共面性不好的缺陷,往往很难判定,因此可能存在遗漏,正如QFP芯片第19脚的翘曲。对于这一方面的遗漏,需要借助于焊接后的检查和修焊来予以剔除,也就是说,焊接后对于焊点的检查尤为重要,无遗漏的检查,才能避免焊接隐患,确保焊接质量。
4 改进措施
在后续的生产中,对于精密元器件在抽验和分料时造成分散包装的,必须采用防静电托盘、盒或防静电海绵固定放置,从而避免装入防静电塑料袋所造成的引脚变形和损伤。在芯片转运、拿取和返修等过程中,要确保放置平稳、安全,不允许出现跌落、碰撞、引脚损伤的情况。工艺人员对操作工人及检验人员进行精密器件的焊点检查方法培训,主要是对0.5 mm间距QFP、SOP器件在40倍立体显微镜下焊点是否合格的标准进行讲解,让操作工人及检验人员对合格焊点的判断标准有直观印象,加强他们的质量意识。
5 结论
某产品出现自检报故,是由于QFP芯片的19脚引脚存在变形、翘曲,使得该引脚所接触到焊盘的有效面积减少、焊锡量少,存在焊接缺陷,而在焊点检查时又存在疏漏,致使该焊点在经过振动、环境试验、运输、安装等诸多环节后焊点出现接触不良,造成机器自检报故。
参考文献
[1]陈正浩.电路的可制造性设计[J].新电子工艺,2007.
[2]汪方宝.整机电子装联技术.北京:电子工业出版社,2017
[3]李晓麟.整机装联工艺与技术.北京:电子工业出版社,2011