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【摘要】电厂汽轮机经常在运转过程中出现一些常见故障,如数字电液调节系统转速不稳,有时阀门的切换不够灵活,汽轮机组的一些重要参数出现异常波动现象,或者在进行机组协调运转时调节的频率异常等。针对这些故障,本文进行了细致了分析,并结合笔者多年工作经验,提出了一些具体解决办法。
【关键词】电厂;汽轮机;故障分析;解决措施
一、引言
电厂汽轮机是电厂企业进行正常运转的核心机械,汽轮机一旦出现故障,对于电厂企业的效益将造成很大的影响。数字电液调节系统(英文DEH)作为汽轮机的重要组成部分,在汽轮机的发展历程中进行了多次的更新换代,一些运行过程中DEH常见故障,成为汽轮机发生故障的主要原因。解决汽轮机的这些故障,就需要对其故障原因进行认真的分析,提出具体的可行的解决方案,以利于电厂企业的正常运转,提高电厂企业的效益。
二、汽轮机常见的一些故障
(1)转速失稳案例分析。根据对某电厂的调查,此电厂2号机组为一次再热、亚临界、直接空冷凝汽式、双缸双排汽、300MW汽轮发电机组,数字电液系统引进最先进的OVATION系统。汽轮机开启时进行高中压缸联合启动。冲转过程为:选择旁路方式叶挂闸(全开高调门、中压主汽门)用主汽门冲转、升速至600转/min,这样保持2分钟,调节转速方式为主汽门与中调门同步进行,从而升速至2900转/分钟,这样保持4分钟,记忆调门的关键位置,对高调门进行适当的减小,直到转速降至2870转/分钟时全开主汽门,高调门与中调门调节的转速应按照一定的比例同时进行,定速3000转/分钟。一是出现的故障现象及原因。机组转速在2970~3030转/分钟内摆动,调节调节器参数。汽轮机转速始终稳定不下来在3000转/分钟,这样的话电气试验或者机组同期并网时就会产生很大的困难。汽轮机中调门一边接收转速PID指令,同时又接收再热蒸汽压力。当系统平稳运行时,中调门是随着再热蒸汽压力的变化而变化的,这样汽轮机才会保持平稳的转速。但理论终归理论,参数k2 的设定对调节前馈量适应所有的工况,在不同的工况下,比例增益k2也不尽同。二是应对方法。在汽轮机的转速稳定的条件下才能保持机器的正常运转,这可以利用低压缸旁路阀使热再蒸汽压力保持不变。锅炉燃烧产生的稳定性并不十分的稳定,很难控制,造成了再热蒸汽压力的波动。所以就必须在试验时对K2值、K1的值进行合理控制,通过增加闭环调节转速的比率来保持中调门开启度的稳定。(2)阀门切换失败的案例分析。某电厂的汽轮机转速达到2900转/分、主汽阀切换为高调阀时,把调门全部关闭,但转速始终降不到开启转速时的2870转/分;虽然降低再热蒸汽压力,但效果不是理想,这时为了保障减少损失,唯一能做的就是强制关掉阀门。故障原因分析及解决方法:一是汽轮机冲车、转速在600到3000转/分钟,主汽门与中调门按比例调节开启度,在主汽门与中调门静态整定时,由于机组特性的关系预起阀和阀门流量特性不会一致,不能有效确定它们之间的比例关系。可以通过进汽量的变化走势进行整定。随后将该参数适当调小,2900转/分时中调门开度减小,这样的话高挑门就是很重要的影响因素,在切阀时通过采取高调门关闭措施对降低转速有很好的效果。二是另外的原因是中调门调节系统中加入再热蒸汽压力。这样当减小K2值后,降低再热蒸汽压力,转速可以降至2860转/分。采取调整措施后,机组没有再产生不能切阀的状况。(3)机组运转时调节的频率发生异常。工作时一些汽轮机的负荷常常发生一些大的调整,过后再发生一些回调现象。一是故障分析。由于一次调频要求较高,必须满足阀位方式与协调方式都能运行的要求,并且要求都不能进行补偿。在阀位方式状况下,一次调频为“频差一流量指令曲线补偿”,前馈量会通过指令与比例关系直接作用于流量上;但在协调方式状况下,一次调频为“频差一负荷指令曲线补偿”。轮机通过协调方式运行,只要进行调频,频差-流量指令曲线就会得到补偿,调门开启度发生明显的变化,从而引起负荷变化的连锁反应;频差-负荷这时也发出补偿指令,但这只是功率的补偿,只能弥补功率变化,这样引发功率指令和实发功率无法平衡。有时频差-负荷指令曲线与频差-流量指令曲线不配,上边的问题就会发生。二是解决频率异常的办法。对流量指令曲线进行适当的阀位方式的频差修改,修改后的结果应与频差-负荷指令曲线的走势保持相同。对DEH组态逻辑进行改进。通过协调的方式,不能对阀位方式的一次调频补偿起到作用,通过曲线分析可发现仅有一次调频的频差起到了一些作用。这种修改方法的话会带来调频效果的滞后性,并且汽机指令受锅炉主控主汽压力的限制,运行上有时不能协调,这样调频效果不理想。
参考文献
[1]辛晓钢,钱昭,辛士红.汽轮机调节系统典型问题的分析与解决[J].2010(6)
[2]王宏伟.MMS6000轴振测量系统常见故障分析[J].电力安全技术.2007(12)
【关键词】电厂;汽轮机;故障分析;解决措施
一、引言
电厂汽轮机是电厂企业进行正常运转的核心机械,汽轮机一旦出现故障,对于电厂企业的效益将造成很大的影响。数字电液调节系统(英文DEH)作为汽轮机的重要组成部分,在汽轮机的发展历程中进行了多次的更新换代,一些运行过程中DEH常见故障,成为汽轮机发生故障的主要原因。解决汽轮机的这些故障,就需要对其故障原因进行认真的分析,提出具体的可行的解决方案,以利于电厂企业的正常运转,提高电厂企业的效益。
二、汽轮机常见的一些故障
(1)转速失稳案例分析。根据对某电厂的调查,此电厂2号机组为一次再热、亚临界、直接空冷凝汽式、双缸双排汽、300MW汽轮发电机组,数字电液系统引进最先进的OVATION系统。汽轮机开启时进行高中压缸联合启动。冲转过程为:选择旁路方式叶挂闸(全开高调门、中压主汽门)用主汽门冲转、升速至600转/min,这样保持2分钟,调节转速方式为主汽门与中调门同步进行,从而升速至2900转/分钟,这样保持4分钟,记忆调门的关键位置,对高调门进行适当的减小,直到转速降至2870转/分钟时全开主汽门,高调门与中调门调节的转速应按照一定的比例同时进行,定速3000转/分钟。一是出现的故障现象及原因。机组转速在2970~3030转/分钟内摆动,调节调节器参数。汽轮机转速始终稳定不下来在3000转/分钟,这样的话电气试验或者机组同期并网时就会产生很大的困难。汽轮机中调门一边接收转速PID指令,同时又接收再热蒸汽压力。当系统平稳运行时,中调门是随着再热蒸汽压力的变化而变化的,这样汽轮机才会保持平稳的转速。但理论终归理论,参数k2 的设定对调节前馈量适应所有的工况,在不同的工况下,比例增益k2也不尽同。二是应对方法。在汽轮机的转速稳定的条件下才能保持机器的正常运转,这可以利用低压缸旁路阀使热再蒸汽压力保持不变。锅炉燃烧产生的稳定性并不十分的稳定,很难控制,造成了再热蒸汽压力的波动。所以就必须在试验时对K2值、K1的值进行合理控制,通过增加闭环调节转速的比率来保持中调门开启度的稳定。(2)阀门切换失败的案例分析。某电厂的汽轮机转速达到2900转/分、主汽阀切换为高调阀时,把调门全部关闭,但转速始终降不到开启转速时的2870转/分;虽然降低再热蒸汽压力,但效果不是理想,这时为了保障减少损失,唯一能做的就是强制关掉阀门。故障原因分析及解决方法:一是汽轮机冲车、转速在600到3000转/分钟,主汽门与中调门按比例调节开启度,在主汽门与中调门静态整定时,由于机组特性的关系预起阀和阀门流量特性不会一致,不能有效确定它们之间的比例关系。可以通过进汽量的变化走势进行整定。随后将该参数适当调小,2900转/分时中调门开度减小,这样的话高挑门就是很重要的影响因素,在切阀时通过采取高调门关闭措施对降低转速有很好的效果。二是另外的原因是中调门调节系统中加入再热蒸汽压力。这样当减小K2值后,降低再热蒸汽压力,转速可以降至2860转/分。采取调整措施后,机组没有再产生不能切阀的状况。(3)机组运转时调节的频率发生异常。工作时一些汽轮机的负荷常常发生一些大的调整,过后再发生一些回调现象。一是故障分析。由于一次调频要求较高,必须满足阀位方式与协调方式都能运行的要求,并且要求都不能进行补偿。在阀位方式状况下,一次调频为“频差一流量指令曲线补偿”,前馈量会通过指令与比例关系直接作用于流量上;但在协调方式状况下,一次调频为“频差一负荷指令曲线补偿”。轮机通过协调方式运行,只要进行调频,频差-流量指令曲线就会得到补偿,调门开启度发生明显的变化,从而引起负荷变化的连锁反应;频差-负荷这时也发出补偿指令,但这只是功率的补偿,只能弥补功率变化,这样引发功率指令和实发功率无法平衡。有时频差-负荷指令曲线与频差-流量指令曲线不配,上边的问题就会发生。二是解决频率异常的办法。对流量指令曲线进行适当的阀位方式的频差修改,修改后的结果应与频差-负荷指令曲线的走势保持相同。对DEH组态逻辑进行改进。通过协调的方式,不能对阀位方式的一次调频补偿起到作用,通过曲线分析可发现仅有一次调频的频差起到了一些作用。这种修改方法的话会带来调频效果的滞后性,并且汽机指令受锅炉主控主汽压力的限制,运行上有时不能协调,这样调频效果不理想。
参考文献
[1]辛晓钢,钱昭,辛士红.汽轮机调节系统典型问题的分析与解决[J].2010(6)
[2]王宏伟.MMS6000轴振测量系统常见故障分析[J].电力安全技术.2007(12)