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摘 要:官969-12H井王官屯油田的重点水平井。该井的特殊之处在于由于地面条件等多方因素的限制,入窗点的靶前位移仅有202.85m,设计时为解决此问题,人为制造负位移,再进行后续施工。此轨迹先反向增斜,再降斜,再正向定向施工并全井扭方位,使得井眼轨迹比较复杂,给井下造成了一定风险。
关键词:王官屯;水平井;负位移;玄武岩;生物灰岩;石膏层
官969-12H井位于河北省沧州市,属于王官屯油田官三断块,是由渤钻三公司40505井队施工的水平井。本井井眼轨迹较为特殊,人工制造负位移,降直后再正向施工。本井大眼定向,并经历砾岩,生物灰岩,石膏层,及玄武岩等复杂岩性。大眼定向造斜率较低,砾岩,生物灰岩易漏,石膏层造斜率很低,极易降斜,玄武岩磁干扰影响方位的判断。
1 工程设计概况
官969-12H井的难点在于:
1、本井由于入窗点的靶前位移仅有202.85m,因此设计时为解决此问题,人为制造负位移,再进行后续施工。此轨迹先反向增斜,再降斜,再正向定向施工。期间完全反向扭方位,需要扭167.91度方位。因此井眼轨迹非常复杂,增加了井下的风险。
2、本井311.1mm定向,设计造斜率达到4度。由于大眼造斜率较低,为定向施工造成难度。
3、本井在311.1mm施工过程中,经历砾岩,生物灰岩,石膏层,及玄武岩等复杂岩性。其中石膏层造斜率很低,极易降斜,玄武岩磁干扰很大,方位测量参数不准,影响方位的判断。
4、本井有地层含有砾岩,生物灰岩,极易漏失,施工过程中出現井漏,并常规钻具强穿漏层的工况。对轨迹造成了很大的影响。
5、本井为40505队施工,此施工队之前没有施工过311.1mm井眼如此深的井段,缺乏大眼深井施工井眼。此井对井队的设备及人员的施工是一种考验。
2 负位移轨迹的施工
根据设计剖面数据:1418.71,18.86.301.57/1418.71,18.76,301.57,乍一看似乎是增斜增方位,而实际上,则需要将从稳斜段开始,先将井斜将至4度左右,再增斜,而扭方位过程中,需要摆放的工具面是动态的,从180L,160L至90L,降到4度井斜时,再降工具面渐渐放置80L,60L。30L,最终增斜。从本井的垂直投影图,也能看出井斜时先下降,再反向增斜。因此本井井眼轨迹非常复杂,风险极高。
3.玄武岩对方位的干扰
进入沙三段后,钻遇玄武岩,钻遇井段为1822-1960m,该井段长达140m。该区块标准磁场强度(BT)为:53.678,地磁倾角(DIP)为:57.12。而在玄武岩中,BT:49-52,DIP:57-61,方位出现了1-5度的误差。而此时刚刚下钻到底,需要校正角差的准确性,但扭方位后方位并没有明显的变化。经判断测斜参数及岩性分析,认为是玄武岩干扰所致。三开出套管测量时,核对方位后发现,方位受到了1-5度的磁干扰。原角差正确。良好的判断,为后续施工打下基础。
4 生物灰岩增加井下井漏风险及轨迹风险
本井定向段定向钻进至1794米时,出现生物灰岩,揭开后出现漏失,漏速达到8-10m3/h,开转盘强穿至1818米起钻,下常规光钻杆钻具堵漏,常规钻至1822m后起钻再次下入马达仪器,由于开转盘强穿漏层,以及光钻杆钻进4米,对井眼轨迹产生了较大的影响,该井段正处于定向段,设计4°的造斜率,下入马达后需要重新校正高边,并连续定向追井斜。生物灰岩给井下安全以及轨迹控制带来了风险和隐患。而在准备连续定向追井斜时,遇到石膏层与玄武岩,石膏层能严重影响造斜率,而玄武岩会给方位带来磁干扰,影响判断。通过定向精细施工,通过各种经验极其分析,解决了这类问题。
5 总结
本井由设计即可看出很多复杂情况,由于井下复杂,可调整的井段就少,定向施工中每一米的井段都至关重要,需要我们精益求精掐好造斜率。本井设计井眼轨迹非常复杂,需要根据设计轨迹精细施工,每一米的设计装置角均有变化,还要根据实际情况,一米一米的调整,需要极为精细的施工。地层也非常复杂,生物灰岩,砾岩带来井下风险的同时,也给轨迹调整增加了各种不确定的因素。定向和导向施工时需时刻在钻台坐岗,定向时监测好马达在不同井段不同井斜不同排量下的造斜率,严格按设计轨迹施工。密切观察钻井参数,如发现异常,立即处理。我们施工中应积极总结,逐个了解钻井过程中的各种常见的和罕见的复杂工况,在施工中更好的掌握归纳总结的方法,来提升各类井施工的经验。
关键词:王官屯;水平井;负位移;玄武岩;生物灰岩;石膏层
官969-12H井位于河北省沧州市,属于王官屯油田官三断块,是由渤钻三公司40505井队施工的水平井。本井井眼轨迹较为特殊,人工制造负位移,降直后再正向施工。本井大眼定向,并经历砾岩,生物灰岩,石膏层,及玄武岩等复杂岩性。大眼定向造斜率较低,砾岩,生物灰岩易漏,石膏层造斜率很低,极易降斜,玄武岩磁干扰影响方位的判断。
1 工程设计概况
官969-12H井的难点在于:
1、本井由于入窗点的靶前位移仅有202.85m,因此设计时为解决此问题,人为制造负位移,再进行后续施工。此轨迹先反向增斜,再降斜,再正向定向施工。期间完全反向扭方位,需要扭167.91度方位。因此井眼轨迹非常复杂,增加了井下的风险。
2、本井311.1mm定向,设计造斜率达到4度。由于大眼造斜率较低,为定向施工造成难度。
3、本井在311.1mm施工过程中,经历砾岩,生物灰岩,石膏层,及玄武岩等复杂岩性。其中石膏层造斜率很低,极易降斜,玄武岩磁干扰很大,方位测量参数不准,影响方位的判断。
4、本井有地层含有砾岩,生物灰岩,极易漏失,施工过程中出現井漏,并常规钻具强穿漏层的工况。对轨迹造成了很大的影响。
5、本井为40505队施工,此施工队之前没有施工过311.1mm井眼如此深的井段,缺乏大眼深井施工井眼。此井对井队的设备及人员的施工是一种考验。
2 负位移轨迹的施工
根据设计剖面数据:1418.71,18.86.301.57/1418.71,18.76,301.57,乍一看似乎是增斜增方位,而实际上,则需要将从稳斜段开始,先将井斜将至4度左右,再增斜,而扭方位过程中,需要摆放的工具面是动态的,从180L,160L至90L,降到4度井斜时,再降工具面渐渐放置80L,60L。30L,最终增斜。从本井的垂直投影图,也能看出井斜时先下降,再反向增斜。因此本井井眼轨迹非常复杂,风险极高。
3.玄武岩对方位的干扰
进入沙三段后,钻遇玄武岩,钻遇井段为1822-1960m,该井段长达140m。该区块标准磁场强度(BT)为:53.678,地磁倾角(DIP)为:57.12。而在玄武岩中,BT:49-52,DIP:57-61,方位出现了1-5度的误差。而此时刚刚下钻到底,需要校正角差的准确性,但扭方位后方位并没有明显的变化。经判断测斜参数及岩性分析,认为是玄武岩干扰所致。三开出套管测量时,核对方位后发现,方位受到了1-5度的磁干扰。原角差正确。良好的判断,为后续施工打下基础。
4 生物灰岩增加井下井漏风险及轨迹风险
本井定向段定向钻进至1794米时,出现生物灰岩,揭开后出现漏失,漏速达到8-10m3/h,开转盘强穿至1818米起钻,下常规光钻杆钻具堵漏,常规钻至1822m后起钻再次下入马达仪器,由于开转盘强穿漏层,以及光钻杆钻进4米,对井眼轨迹产生了较大的影响,该井段正处于定向段,设计4°的造斜率,下入马达后需要重新校正高边,并连续定向追井斜。生物灰岩给井下安全以及轨迹控制带来了风险和隐患。而在准备连续定向追井斜时,遇到石膏层与玄武岩,石膏层能严重影响造斜率,而玄武岩会给方位带来磁干扰,影响判断。通过定向精细施工,通过各种经验极其分析,解决了这类问题。
5 总结
本井由设计即可看出很多复杂情况,由于井下复杂,可调整的井段就少,定向施工中每一米的井段都至关重要,需要我们精益求精掐好造斜率。本井设计井眼轨迹非常复杂,需要根据设计轨迹精细施工,每一米的设计装置角均有变化,还要根据实际情况,一米一米的调整,需要极为精细的施工。地层也非常复杂,生物灰岩,砾岩带来井下风险的同时,也给轨迹调整增加了各种不确定的因素。定向和导向施工时需时刻在钻台坐岗,定向时监测好马达在不同井段不同井斜不同排量下的造斜率,严格按设计轨迹施工。密切观察钻井参数,如发现异常,立即处理。我们施工中应积极总结,逐个了解钻井过程中的各种常见的和罕见的复杂工况,在施工中更好的掌握归纳总结的方法,来提升各类井施工的经验。