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[摘 要]随着煤矿开采技术和装备水平的不断发展提升,煤巷机掘已成为较为普及和成熟的施工工艺。但近年来煤矿开采逐步由浅部向深部发展,对于高瓦斯矿井,瓦斯赋存条件和掘进工艺慢慢成为制约煤巷快速掘进的瓶颈。通过对锚网索支护参数,掘进工艺、生产组织及微工艺进行优化提升,可实现提高掘进效率的目的。
[关键词]掘进工艺 组织管理 支护设计 作业方式 分次成巷 微工艺
中图分类号:O753 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)03-0117-01
1、基本概况
李村煤矿是潞安集团新建国有大型现代化矿井,目前还处于基本建设阶段。矿井埋深大、瓦斯高、壓力大、地质条件特别复杂,通过多年的基本建设经验积累,不断的摸索总结,通过不断的工艺优化和技术创新,掘进效率上实现了新的突破,加快了矿井建设进度,实现了降本增效的目的。下面以1302工作面进风巷为例进行分析说明。
1302工作面进风巷巷道断面为5500×4200mm,巷道长度2000m以上,岩煤层顶板掘进,采用锚网索+W钢护板联合支护,顶板锚杆间距850mm,每排7根,两帮间距900mm,每排5根,排距均为1000mm,锚杆长度在2.4m,锚索长度达到7.3m,沿顶板中线对称三根布置,排距2000mm。由于巷道地质条件复杂,支护密度较大,巷道掘进速度缓慢,月单进一直未超过120m,通过对掘进工艺进行分析,结合现场实际情况,提出了提高掘进效率的解决方案,并取得了一定的效果。
2、影响巷道掘进效率的主要因素分析
巷道围岩条件是影响掘进效率的关键因素之一。在特定的巷道围岩条件下,制约巷道掘进效率提高的因素也是多方面的,掘进工艺大致可以分为作业方式、支护参数、支护方式、掘进设备及劳动组织和外部环境等多个方面,具体分析如下:
2.1 支护参数与支护方式
支护参数和支护方式是制约掘进效率的关键因素之一,支护密度过大,造成支护工作量增加,影响掘进效率。在确保顶板稳定的前提下,不断优化巷道支护设计。按照“三高一低”的原则,选择科学合理的支护参数和支护工艺,既有利于顶板稳定,又有利于施工效率的提升,实现降本增效的目的。
2.2 掘进设备
煤巷机掘工艺对机电设备的管理尤为关键。因为机电设备的正常运转与否,对工作面掘进产生直接影响。综掘工作面除了数量较多的运输设备外,还有掘进机和转载机等机电设备,任何一台发生故障,整个工作面将陷于瘫痪,出现故障后,排除故障所用的时间越长,影响就越大。掘进设备发生的主要故障如下所示:
2.2.1 掘进机
掘进机在长期运行中,电气、液压、机械等系统配件损耗大,导致可靠性不高,部分配件更换频繁,造成截割时间加长。
2.2.2 锚杆(索)施工钻机
另外锚杆(索)采用气腿式钻机施工,速度慢、人工强度大,若采用液压锚杆(索)钻机施工将会大大提高施工速度。
2.2.3 临时支护装置
煤巷采用综掘机施工,不同的临时支护装置不仅影响巷道掘进安全,同样影响巷道施工速度。
2.3 生产组织管理
2.3.1工序及工艺
生产班组在掘进期间不能合理利用作业时间,工序统筹安排不到位,以致出现截割完毕后,支护材料还未备齐;延伸输送带时,准备工作还未做好等。当班期间,工时利用率较低,掘进机司机截割巷道时随意性较大,走空刀较为严重,直接影响掘进速度。
从施工工序上来说,掘进机掘进一个循环之后,则立即进行敲帮问顶、临时支护,然后进行永久支护,所要求安装的锚杆(索)并不存在滞后安装的问题,即在永久支护的时间内,并不存在其它工序的操作,掘支不同同步作业,影响施工速度,不能实现有限让压,难以确保巷道支护效果。井下进行支护时,安装锚索所需的时间远多于安装锚杆的时间,顶板条件稳定的情况下,将锚索滞后一排涨拉,则无疑会节约不少时间,提高巷道的掘进速度。
从三个班的工作安排考虑,四点班和零点班为掘进班,八点班为检修班,对于检修班来说,主皮带停止运行进行检修,工作面不具备出煤条件,但不影响巷道支护,如进行工序优化,可以较好的利用检修班进行检修和支护的平行作业。
2.3.2组织管理
施工管理的好坏,不仅影响到工作面的工程质量和质量标准化,同样影响掘进速度的提高,特别是目前回采巷道大多以锚杆支护为主,施工管理不到位,施工质量、文明施工、标准化等水平达不到要求,而其产生的后果直接导致巷道前掘后修,或发生顶板事故,势必造成生产中断,安全隐患增多,对工作面掘进速度所造成的影响是可想而知的。
3、提高掘进效率的解决办法
根据实际施工情况,缩短掘进循环时间的有效手段主要有以下几种:优化支护方式与参数,改进施工机具,优化施工作业工序等,尽量实现各工序间的平行作业;培养熟练的、有责任心的专职司机;强化现场的劳动组织与管理;加强设备检修;改善矿井内部环境等。
3.1 掘进工艺优化
1302工作面进风巷试验了分次成巷工艺,先施工3.5m巷高,到位后集中拉底达4.2m巷高。由于降低了掘进高度,由分台阶掘进调整为一次成巷,实际施工空间增加,实现了“空间换时间”,巷道临时支护和顶板永久支护时间大幅缩短,圆班掘进效率可达到10-12排,二次拉底效率40-50排/圆班,平均效率达到9排/圆班,提高2排以上,月单进提升近60m.。
优化检修班的的工序安排,检修班主皮带停运后,优先检修综掘机,检修完成后,上部掘进1排,不运行皮带,落煤在迎头形成2.5m高的上部空间,为支护创造条件。这样检修班进尺由1排提高至2排,月单进又可提升25m左右。
3.2 生产组织改进
针对频繁探测构造和瓦斯治理问题,重点协调掘进队组与钻探队、抽采队配合关系,明确职责,量化考核指标,实现了掘进、进钻、打钻、验钻、退钻、效检等工序的无缝衔接,减少了影响。同时加强超前管理,利于已有巷道对预掘巷道进行探测和瓦斯治理,使预掘巷道超前探和瓦斯治理工程大为减少。
3.3 技术创新和微工艺优化
在巷道试验使用CRM600号超高热处理锚杆,在保证支护强度的情况下降低了支护密度;将锚杆间距调整为1000mm,排距增加至1100mm,符合锚杆支护设计“三高一低”的原则;另外,推广了锚杆快速安装螺母和锚固剂快速安装器,从微观工艺上提升了效率。
总之,影响煤巷掘进速度的因素很多,其中自然因素如煤层赋存条件、地质条件等是客观存在不可改变的,根据李村矿具体工程地质条件,在确保巷道安全稳定的条件下,可以通过对巷道施工工艺,劳动组织,支护方式与参数、以及施工机具及工艺过程进行优化等达到提高巷道掘进速度的目的。另外各项工作的合理组织管理也影响成巷速度,人员的管理是开展各项工作的前提,煤矿生产也不例外。只有不断优化人员配置,尤其是钻探、抽采、掘进各队组的配合也尤为关键。可将抽采钻孔施工交由掘进队组进行完成,人员并入掘进队管理,业务科室进行严格现场验收把关,减少了管理分支和环节,更有利于提高工作效率。
作者简介
1.李秀文(1964-----),男,山西长治人,潞安集团李村煤矿建设管理处。
2.张奇(1984-----),男,山西长治人,潞安集团李村煤矿建设管理处。
[关键词]掘进工艺 组织管理 支护设计 作业方式 分次成巷 微工艺
中图分类号:O753 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)03-0117-01
1、基本概况
李村煤矿是潞安集团新建国有大型现代化矿井,目前还处于基本建设阶段。矿井埋深大、瓦斯高、壓力大、地质条件特别复杂,通过多年的基本建设经验积累,不断的摸索总结,通过不断的工艺优化和技术创新,掘进效率上实现了新的突破,加快了矿井建设进度,实现了降本增效的目的。下面以1302工作面进风巷为例进行分析说明。
1302工作面进风巷巷道断面为5500×4200mm,巷道长度2000m以上,岩煤层顶板掘进,采用锚网索+W钢护板联合支护,顶板锚杆间距850mm,每排7根,两帮间距900mm,每排5根,排距均为1000mm,锚杆长度在2.4m,锚索长度达到7.3m,沿顶板中线对称三根布置,排距2000mm。由于巷道地质条件复杂,支护密度较大,巷道掘进速度缓慢,月单进一直未超过120m,通过对掘进工艺进行分析,结合现场实际情况,提出了提高掘进效率的解决方案,并取得了一定的效果。
2、影响巷道掘进效率的主要因素分析
巷道围岩条件是影响掘进效率的关键因素之一。在特定的巷道围岩条件下,制约巷道掘进效率提高的因素也是多方面的,掘进工艺大致可以分为作业方式、支护参数、支护方式、掘进设备及劳动组织和外部环境等多个方面,具体分析如下:
2.1 支护参数与支护方式
支护参数和支护方式是制约掘进效率的关键因素之一,支护密度过大,造成支护工作量增加,影响掘进效率。在确保顶板稳定的前提下,不断优化巷道支护设计。按照“三高一低”的原则,选择科学合理的支护参数和支护工艺,既有利于顶板稳定,又有利于施工效率的提升,实现降本增效的目的。
2.2 掘进设备
煤巷机掘工艺对机电设备的管理尤为关键。因为机电设备的正常运转与否,对工作面掘进产生直接影响。综掘工作面除了数量较多的运输设备外,还有掘进机和转载机等机电设备,任何一台发生故障,整个工作面将陷于瘫痪,出现故障后,排除故障所用的时间越长,影响就越大。掘进设备发生的主要故障如下所示:
2.2.1 掘进机
掘进机在长期运行中,电气、液压、机械等系统配件损耗大,导致可靠性不高,部分配件更换频繁,造成截割时间加长。
2.2.2 锚杆(索)施工钻机
另外锚杆(索)采用气腿式钻机施工,速度慢、人工强度大,若采用液压锚杆(索)钻机施工将会大大提高施工速度。
2.2.3 临时支护装置
煤巷采用综掘机施工,不同的临时支护装置不仅影响巷道掘进安全,同样影响巷道施工速度。
2.3 生产组织管理
2.3.1工序及工艺
生产班组在掘进期间不能合理利用作业时间,工序统筹安排不到位,以致出现截割完毕后,支护材料还未备齐;延伸输送带时,准备工作还未做好等。当班期间,工时利用率较低,掘进机司机截割巷道时随意性较大,走空刀较为严重,直接影响掘进速度。
从施工工序上来说,掘进机掘进一个循环之后,则立即进行敲帮问顶、临时支护,然后进行永久支护,所要求安装的锚杆(索)并不存在滞后安装的问题,即在永久支护的时间内,并不存在其它工序的操作,掘支不同同步作业,影响施工速度,不能实现有限让压,难以确保巷道支护效果。井下进行支护时,安装锚索所需的时间远多于安装锚杆的时间,顶板条件稳定的情况下,将锚索滞后一排涨拉,则无疑会节约不少时间,提高巷道的掘进速度。
从三个班的工作安排考虑,四点班和零点班为掘进班,八点班为检修班,对于检修班来说,主皮带停止运行进行检修,工作面不具备出煤条件,但不影响巷道支护,如进行工序优化,可以较好的利用检修班进行检修和支护的平行作业。
2.3.2组织管理
施工管理的好坏,不仅影响到工作面的工程质量和质量标准化,同样影响掘进速度的提高,特别是目前回采巷道大多以锚杆支护为主,施工管理不到位,施工质量、文明施工、标准化等水平达不到要求,而其产生的后果直接导致巷道前掘后修,或发生顶板事故,势必造成生产中断,安全隐患增多,对工作面掘进速度所造成的影响是可想而知的。
3、提高掘进效率的解决办法
根据实际施工情况,缩短掘进循环时间的有效手段主要有以下几种:优化支护方式与参数,改进施工机具,优化施工作业工序等,尽量实现各工序间的平行作业;培养熟练的、有责任心的专职司机;强化现场的劳动组织与管理;加强设备检修;改善矿井内部环境等。
3.1 掘进工艺优化
1302工作面进风巷试验了分次成巷工艺,先施工3.5m巷高,到位后集中拉底达4.2m巷高。由于降低了掘进高度,由分台阶掘进调整为一次成巷,实际施工空间增加,实现了“空间换时间”,巷道临时支护和顶板永久支护时间大幅缩短,圆班掘进效率可达到10-12排,二次拉底效率40-50排/圆班,平均效率达到9排/圆班,提高2排以上,月单进提升近60m.。
优化检修班的的工序安排,检修班主皮带停运后,优先检修综掘机,检修完成后,上部掘进1排,不运行皮带,落煤在迎头形成2.5m高的上部空间,为支护创造条件。这样检修班进尺由1排提高至2排,月单进又可提升25m左右。
3.2 生产组织改进
针对频繁探测构造和瓦斯治理问题,重点协调掘进队组与钻探队、抽采队配合关系,明确职责,量化考核指标,实现了掘进、进钻、打钻、验钻、退钻、效检等工序的无缝衔接,减少了影响。同时加强超前管理,利于已有巷道对预掘巷道进行探测和瓦斯治理,使预掘巷道超前探和瓦斯治理工程大为减少。
3.3 技术创新和微工艺优化
在巷道试验使用CRM600号超高热处理锚杆,在保证支护强度的情况下降低了支护密度;将锚杆间距调整为1000mm,排距增加至1100mm,符合锚杆支护设计“三高一低”的原则;另外,推广了锚杆快速安装螺母和锚固剂快速安装器,从微观工艺上提升了效率。
总之,影响煤巷掘进速度的因素很多,其中自然因素如煤层赋存条件、地质条件等是客观存在不可改变的,根据李村矿具体工程地质条件,在确保巷道安全稳定的条件下,可以通过对巷道施工工艺,劳动组织,支护方式与参数、以及施工机具及工艺过程进行优化等达到提高巷道掘进速度的目的。另外各项工作的合理组织管理也影响成巷速度,人员的管理是开展各项工作的前提,煤矿生产也不例外。只有不断优化人员配置,尤其是钻探、抽采、掘进各队组的配合也尤为关键。可将抽采钻孔施工交由掘进队组进行完成,人员并入掘进队管理,业务科室进行严格现场验收把关,减少了管理分支和环节,更有利于提高工作效率。
作者简介
1.李秀文(1964-----),男,山西长治人,潞安集团李村煤矿建设管理处。
2.张奇(1984-----),男,山西长治人,潞安集团李村煤矿建设管理处。