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摘 要:垦利区部分断块注采系统不完善,注水先天不足或注水不见效,导致油层供液能力越来越差,泵挂越来越深,导致低产低液井增多,油井结蜡现象严重。生产开发中遇到油井出蜡,结蜡,不仅直接影响单位作业井次、作业费用及其它维修费用,而且影响油田整体开发的正常进行,是目前需要攻克解决的主要问题。
关键词:防蜡措施;新的防蜡工艺
2008年河滩油田和垦利油田维护作业发生71井次,其中垦利油田主要因蜡影响和蜡卡作业,发生38井次,占垦利油田维护作业总数52井次的73.2%。
油井清蜡主要分为地面管线处理(热洗)和井筒内处理(防蜡器、热洗)两个方面。
结蜡井躺井原因:垦利油田原油性质具有四低二高的特点:即低粘度(地面原油粘度8mPa.S-80mPa.S),低含硫(0.15%-1.18%),低原始油气比(18m3/t-35m3/t),低饱和压力(2.3MPa-5.2MPa),高含蜡(30%-40%),高凝固点(20oC-40oC)。油井杆管结蜡、管线结蜡现象经常发生,造成结蜡的主要原因是温度低,井内结蜡一般在井口至500米处,而管线结蜡,造成回压高或堵。
由于含蜡高,油井受到结蜡的影响,抽油杆受到的载荷加大,超载荷的连续工作会造成抽油杆脱断,从而导致了躺井。我区结蜡严重的井主要分布于垦90断块和垦95断块。
部分断块注采系统不完善,注水先天不足或注水不见效,导致油层供液能力越来越差,泵挂越来越深,日产液低,油井出蜡严重。统计2008年12月份结蜡的32口油井中,平均日液只有10.2t/d,平均泵深1652.2m,平均动液面为1587.4m,沉没度只有64.8m。
目前采取的防蜡措施:
1 地面防止结蜡措施
在日常管理中,提高水平,多项措施并举,管理含蜡井:
(1)掺水管理:合理优化掺水效果,提高掺水温度,改造掺水流程、管线加药。
(2)套管加药:定期对高含蜡井套管注入清防蜡剂。
(3)热洗洗井:针对秋冬季气温低的状况,对高含蜡井实施热洗。
(4)上加热炉:根据不同情况,实施了水套炉加热、气炉加热等方法。
2 井内防止结蜡措施
近年来来,在采油厂有关部门的协助下,先后在高出蜡井下固体防蜡器,步进刮蜡器,声波防蜡器,强磁防蜡器等工艺,实施井下治理。
2008年以来,我们共对5口井进行了防蜡治理。这五口防蜡治理井作业中,因蜡影响而躺井的油井仅二井次,其中一口为KLK90-5,而KLK90-5是在地面原因停井导致油管中蜡堵开不起来的。
另一口是KLK90X102,发生蜡堵一次。该井是在2007年7月17日作业中下强磁防蜡器,2008年3月23日因蜡堵躺井,作业时发现抽油杆上有许多坚硬的蜡块,油管内被蜡几乎堵死。
在2008年3月份K153-5井作业中发现下的声波防蜡器,连接在抽油杆上的铁片脱落4片,造成该井在作业后光杆卡。
2008年四季度以来,我们主要引进了新的防蜡工艺,以便更好的治理含蜡油井。
(1)防蜡杆工艺。
我们引进了防蜡杆工艺,第一口实施井为KLK47X3,该井是2007年11月新投产的一口油井,参照该块及临井含蜡特征实施防蜡工艺,目前生产正常。
(2)涡流防蜡器工艺。
2008年7月,垦利油田KLK90-13井作业,从而引进了涡流防蜡器工艺。使用后到目前生产正常,未受蜡影响。
对低液井下洗井管柱:
在一些供液能力差、结蜡严重的油井上,下洗井管柱,由于这些井地层供液能力差,一般洗井打入5罐车水仍不返出,全部进入地层,为此,在这些井上下洗井管柱,采油队不定期洗井,到目前已使用15口井。
下步主要工作方向:
(1)通过提高掺水温度,来提高地面流程液体温度,提高油水混输效率。
(2)加强地面管理,特别注意回压变化,及时组织进行清洗管线。
(3)对结蜡严重的油井根据电流变化、负荷变化及时组织热洗,减少因蜡卡造成的躺井。
(4)与上级有关部门结合,优选适合本区域的防蜡工艺。
关键词:防蜡措施;新的防蜡工艺
2008年河滩油田和垦利油田维护作业发生71井次,其中垦利油田主要因蜡影响和蜡卡作业,发生38井次,占垦利油田维护作业总数52井次的73.2%。
油井清蜡主要分为地面管线处理(热洗)和井筒内处理(防蜡器、热洗)两个方面。
结蜡井躺井原因:垦利油田原油性质具有四低二高的特点:即低粘度(地面原油粘度8mPa.S-80mPa.S),低含硫(0.15%-1.18%),低原始油气比(18m3/t-35m3/t),低饱和压力(2.3MPa-5.2MPa),高含蜡(30%-40%),高凝固点(20oC-40oC)。油井杆管结蜡、管线结蜡现象经常发生,造成结蜡的主要原因是温度低,井内结蜡一般在井口至500米处,而管线结蜡,造成回压高或堵。
由于含蜡高,油井受到结蜡的影响,抽油杆受到的载荷加大,超载荷的连续工作会造成抽油杆脱断,从而导致了躺井。我区结蜡严重的井主要分布于垦90断块和垦95断块。
部分断块注采系统不完善,注水先天不足或注水不见效,导致油层供液能力越来越差,泵挂越来越深,日产液低,油井出蜡严重。统计2008年12月份结蜡的32口油井中,平均日液只有10.2t/d,平均泵深1652.2m,平均动液面为1587.4m,沉没度只有64.8m。
目前采取的防蜡措施:
1 地面防止结蜡措施
在日常管理中,提高水平,多项措施并举,管理含蜡井:
(1)掺水管理:合理优化掺水效果,提高掺水温度,改造掺水流程、管线加药。
(2)套管加药:定期对高含蜡井套管注入清防蜡剂。
(3)热洗洗井:针对秋冬季气温低的状况,对高含蜡井实施热洗。
(4)上加热炉:根据不同情况,实施了水套炉加热、气炉加热等方法。
2 井内防止结蜡措施
近年来来,在采油厂有关部门的协助下,先后在高出蜡井下固体防蜡器,步进刮蜡器,声波防蜡器,强磁防蜡器等工艺,实施井下治理。
2008年以来,我们共对5口井进行了防蜡治理。这五口防蜡治理井作业中,因蜡影响而躺井的油井仅二井次,其中一口为KLK90-5,而KLK90-5是在地面原因停井导致油管中蜡堵开不起来的。
另一口是KLK90X102,发生蜡堵一次。该井是在2007年7月17日作业中下强磁防蜡器,2008年3月23日因蜡堵躺井,作业时发现抽油杆上有许多坚硬的蜡块,油管内被蜡几乎堵死。
在2008年3月份K153-5井作业中发现下的声波防蜡器,连接在抽油杆上的铁片脱落4片,造成该井在作业后光杆卡。
2008年四季度以来,我们主要引进了新的防蜡工艺,以便更好的治理含蜡油井。
(1)防蜡杆工艺。
我们引进了防蜡杆工艺,第一口实施井为KLK47X3,该井是2007年11月新投产的一口油井,参照该块及临井含蜡特征实施防蜡工艺,目前生产正常。
(2)涡流防蜡器工艺。
2008年7月,垦利油田KLK90-13井作业,从而引进了涡流防蜡器工艺。使用后到目前生产正常,未受蜡影响。
对低液井下洗井管柱:
在一些供液能力差、结蜡严重的油井上,下洗井管柱,由于这些井地层供液能力差,一般洗井打入5罐车水仍不返出,全部进入地层,为此,在这些井上下洗井管柱,采油队不定期洗井,到目前已使用15口井。
下步主要工作方向:
(1)通过提高掺水温度,来提高地面流程液体温度,提高油水混输效率。
(2)加强地面管理,特别注意回压变化,及时组织进行清洗管线。
(3)对结蜡严重的油井根据电流变化、负荷变化及时组织热洗,减少因蜡卡造成的躺井。
(4)与上级有关部门结合,优选适合本区域的防蜡工艺。