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摘要:10千伏线路运行可靠性的高、低直接关系到用户用电的可靠性,对用户影响最大,也最受到用户的关注,如何切实降低10千伏线路故障率、提高线路供电可靠性一直是供电企业追求的目标。文章对潞城供电支公司所辖10千伏线路的运行进行分析,查找造成线路故障的原因,提出了整改措施。
关键词:10千伏线路;可靠性;故障率
作者简介:王磊(1972-),男,山西武乡人,山西省电力公司长治潞城供电支公司生技科副科长,助理工程师。(山西 长治 047500)
中图分类号:TM726 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2011)33-0172-01
潞城供电支公司所辖10kV线路共29条(公用线路,以下所有的说明不包括用户专线),649.1kM,分别由4个110kV变电站、2个35kV变电站、2个10kV开闭所出线。
一、线路的基本情况
1.变电站10kV出线情况
110kV店上站2条,110kV闫里庄站5条,110kV微子镇站6条,110kV潞城站3条,35kV史回站2条,35kV潞河站4条,10kV潞华开闭所4条,10kV学府街开闭所3条,共29条线路。
2.线路绝缘化或电缆化情况
变电站口出线绝缘化或电缆化的线路有25条,28.25kM,绝缘化率4.35%,35kV潞河站4条10kV线路站口出线未绝缘化改造,35kV史回站2条10kV出线未绝缘化;电缆线路主要集中在潞城市城内,5.16kM,占总线路长度的0.8%;其余的线路基本上都是钢芯铝绞线,支线上也有很少的一部分是绝缘导线,基本可以忽略不计。
3.10kV线路规格型号
主线1852及以上的有12条(包括电缆),1852以下的有17条,基本上以952、702为主,甚至还有502的线路作为主线,譬如10kV王里堡566线为LGJ-50导线,现已不能满足供电需求。
分支线路以LGJ-50及LGJ-35线路为主,甚至有252或162的裸导线。
二、2010年线路故障情况
2010年线路故障跳闸(包括接地)31次,比2009年同期下降9次,下降率22.5%。其中:接地11次,占跳闸总数的35%,同期15次,减少4次,下降21%;速断11次,占跳闸总数的36%,同期15次,减少4次,下降21%;过流9次,占跳闸总数的29%,同期10次,减少1次,下降10%。
为了详细分析线路的故障原因,以采取针对性的措施,我们将故障原因细分为12类,具体见表1。
从以上路闸情况中可以看出跳闸原因居前2位的为瓷瓶和保险故障,因此短期来说重点是保险的规范使用,使用高质量的瓷瓶,可以减少线路故障的发生。有些用户贪图价格低购置劣质的避雷器,造成避雷器经常被击穿,引起线路接地,因此要对用户购置的避雷器进行试验,合格后才可以安装,并且要求是正规厂家的产品。
三、10kV线路现存的一些问题
1.线路自身中存在的问题
线路绝缘化率低,绝缘导线的应用不到总线路长度的5%。受到外力影响的机率很大,供电可靠差,例如树害、大风都能引起线路故障跳闸。尤其是潞城市区内的10kV线路基本上都是裸导线,但城市绿化面积增大、树种增高,建筑物林立,线下树木无法砍伐,对线路的正常运行构成了极大的威胁,刮风、下雨时线路极易跳闸。
瓷瓶质量差、不耐用,二、三年就开始出故障,晴天正常,阴雨天就可能导致线路接地,但肉眼又无法观察到,睛天又正常了,直至裂纹、炸裂,导线脱落,才发现是瓷瓶故障引起的。
分支保险或变台保险使用不规范,尤其是专变用户的保险更是不规范,保险丝过大,没有严格按照规程规定的保险丝来搭接保险,甚至用铜、铝丝替代保险丝,致使保险丝不能正常熔断,常因一些局部原因导致线路越级跳闸。
线路改造已近10年,因资金原因当时的改造标准低,主线规格细,以702、952为主,现过负荷现象严重,经常引起线路过流跳闸。改造时主要针对主线改造,分支线的改造较少,基本以LGJ-35导线为主,现用户在不断增加,但主线及主干分支线的改造原地踏步,致使出现大用户迁走或新上用户线路无法满足供电需求的现象。
横担及金具镀锌质量差,新线路投运后,不到一年时间就开始发生锈蚀。
2.管理中存在的问题
线路通道治理的难度日益加大,线下植树、违章建筑日益增多,且阻止难度极大,砍树要补偿、违章建筑更是难以阻止。
新线路投运的验收不细,造成新线路投运后一、二年就出现一些缺陷,影响到线路的可靠性运行,给运行班组造成维护困难。
随着城内线路电缆化的加快及部分用户10kV支线由于各类原因也采用电缆,电缆出现故障的现象也在逐步增加,但现支公司目前尚没有电缆测试方面的仪器,相关人员在这方面的专业知识更是匮乏,造成电缆方面的故障处理时间长。
3.在电网改造中重视高电压等级的线路,对10kV线路重视不足,造成资金投入少,线路状况差
以上原因造成10kV线路在运行中极其脆弱,无法抵御恶劣天气的影响,遇到刮风、下雨的天气,总有线路跳闸、接地,用户也有很大意见。
四、改善10kV线路运行状况的措施
1.线路自身治理的措施
利用有限的资金提高线路的绝缘导线改造率,提高线路绝缘化水平,提高线路抵御恶劣天气的能力。尤其是先对城内10kV线路结合城网手拉手工程逐步开始绝缘化改造,提高城内10kV线路的供电可靠性。
在线路的改造中要严把材料进货关,确保材料质量合格,建议材料要使用正规、名牌厂家的产品。要对瓷瓶分批次抽验,确保没有“零性瓷瓶”。采纳一些基层班组在使用过程中提的意见或建议。譬如高压跌落保险尽量使用一个厂家的产品,以利于纸筒、上下件的通用、更换等,避免因纸筒或上下件烧坏而更换保险的现象。
建议在今后线路横担及金具的使用中,采用“火镀”,不采用冷镀锌,确保横担及金具能够长时间不锈蚀。
线路规划中要尽量超前规划、超前实施,譬如城内线路因为要考虑日后城网环网、互供,就不能考虑主线粗些与支线细些之分别,因现在的支线很可能会作为以后的主线来供电,因此要避免以后线路是环网了,但导线太细又无法满足互供需求。
2.线路通道的治理
对于线路通道的治理,一方面对线下的树木进行砍伐或修剪,甚至给予一定的补偿。但对于城市绿化带的线下树木,更多的是和政府有关部门沟通、协调,力争在树种的规划中就能考虑避开电力线路,这是最理想的情况。
建议在日后与政府相关部门沟通时,利用合理的程序要求对方在我们的线路通道的治理过程中给予理解、帮助。
3.线路管理中的措施或建议
对支公司有关人员逐步培训电缆检修方面知识,提高一线员工电缆专业知识及检修技能,为电缆正常检修的开展奠定基础。在支公司资金宽裕的前提下购置有关电缆测试、检修方面的仪器设备。
在以后的农网改造中真正重视10kV线路的改造,资金、力量向10kV线路倾斜,逐步建立起坚强的10kV电网,为广大用户提供可靠的电力供应。
(责任编辑:刘辉)
关键词:10千伏线路;可靠性;故障率
作者简介:王磊(1972-),男,山西武乡人,山西省电力公司长治潞城供电支公司生技科副科长,助理工程师。(山西 长治 047500)
中图分类号:TM726 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2011)33-0172-01
潞城供电支公司所辖10kV线路共29条(公用线路,以下所有的说明不包括用户专线),649.1kM,分别由4个110kV变电站、2个35kV变电站、2个10kV开闭所出线。
一、线路的基本情况
1.变电站10kV出线情况
110kV店上站2条,110kV闫里庄站5条,110kV微子镇站6条,110kV潞城站3条,35kV史回站2条,35kV潞河站4条,10kV潞华开闭所4条,10kV学府街开闭所3条,共29条线路。
2.线路绝缘化或电缆化情况
变电站口出线绝缘化或电缆化的线路有25条,28.25kM,绝缘化率4.35%,35kV潞河站4条10kV线路站口出线未绝缘化改造,35kV史回站2条10kV出线未绝缘化;电缆线路主要集中在潞城市城内,5.16kM,占总线路长度的0.8%;其余的线路基本上都是钢芯铝绞线,支线上也有很少的一部分是绝缘导线,基本可以忽略不计。
3.10kV线路规格型号
主线1852及以上的有12条(包括电缆),1852以下的有17条,基本上以952、702为主,甚至还有502的线路作为主线,譬如10kV王里堡566线为LGJ-50导线,现已不能满足供电需求。
分支线路以LGJ-50及LGJ-35线路为主,甚至有252或162的裸导线。
二、2010年线路故障情况
2010年线路故障跳闸(包括接地)31次,比2009年同期下降9次,下降率22.5%。其中:接地11次,占跳闸总数的35%,同期15次,减少4次,下降21%;速断11次,占跳闸总数的36%,同期15次,减少4次,下降21%;过流9次,占跳闸总数的29%,同期10次,减少1次,下降10%。
为了详细分析线路的故障原因,以采取针对性的措施,我们将故障原因细分为12类,具体见表1。
从以上路闸情况中可以看出跳闸原因居前2位的为瓷瓶和保险故障,因此短期来说重点是保险的规范使用,使用高质量的瓷瓶,可以减少线路故障的发生。有些用户贪图价格低购置劣质的避雷器,造成避雷器经常被击穿,引起线路接地,因此要对用户购置的避雷器进行试验,合格后才可以安装,并且要求是正规厂家的产品。
三、10kV线路现存的一些问题
1.线路自身中存在的问题
线路绝缘化率低,绝缘导线的应用不到总线路长度的5%。受到外力影响的机率很大,供电可靠差,例如树害、大风都能引起线路故障跳闸。尤其是潞城市区内的10kV线路基本上都是裸导线,但城市绿化面积增大、树种增高,建筑物林立,线下树木无法砍伐,对线路的正常运行构成了极大的威胁,刮风、下雨时线路极易跳闸。
瓷瓶质量差、不耐用,二、三年就开始出故障,晴天正常,阴雨天就可能导致线路接地,但肉眼又无法观察到,睛天又正常了,直至裂纹、炸裂,导线脱落,才发现是瓷瓶故障引起的。
分支保险或变台保险使用不规范,尤其是专变用户的保险更是不规范,保险丝过大,没有严格按照规程规定的保险丝来搭接保险,甚至用铜、铝丝替代保险丝,致使保险丝不能正常熔断,常因一些局部原因导致线路越级跳闸。
线路改造已近10年,因资金原因当时的改造标准低,主线规格细,以702、952为主,现过负荷现象严重,经常引起线路过流跳闸。改造时主要针对主线改造,分支线的改造较少,基本以LGJ-35导线为主,现用户在不断增加,但主线及主干分支线的改造原地踏步,致使出现大用户迁走或新上用户线路无法满足供电需求的现象。
横担及金具镀锌质量差,新线路投运后,不到一年时间就开始发生锈蚀。
2.管理中存在的问题
线路通道治理的难度日益加大,线下植树、违章建筑日益增多,且阻止难度极大,砍树要补偿、违章建筑更是难以阻止。
新线路投运的验收不细,造成新线路投运后一、二年就出现一些缺陷,影响到线路的可靠性运行,给运行班组造成维护困难。
随着城内线路电缆化的加快及部分用户10kV支线由于各类原因也采用电缆,电缆出现故障的现象也在逐步增加,但现支公司目前尚没有电缆测试方面的仪器,相关人员在这方面的专业知识更是匮乏,造成电缆方面的故障处理时间长。
3.在电网改造中重视高电压等级的线路,对10kV线路重视不足,造成资金投入少,线路状况差
以上原因造成10kV线路在运行中极其脆弱,无法抵御恶劣天气的影响,遇到刮风、下雨的天气,总有线路跳闸、接地,用户也有很大意见。
四、改善10kV线路运行状况的措施
1.线路自身治理的措施
利用有限的资金提高线路的绝缘导线改造率,提高线路绝缘化水平,提高线路抵御恶劣天气的能力。尤其是先对城内10kV线路结合城网手拉手工程逐步开始绝缘化改造,提高城内10kV线路的供电可靠性。
在线路的改造中要严把材料进货关,确保材料质量合格,建议材料要使用正规、名牌厂家的产品。要对瓷瓶分批次抽验,确保没有“零性瓷瓶”。采纳一些基层班组在使用过程中提的意见或建议。譬如高压跌落保险尽量使用一个厂家的产品,以利于纸筒、上下件的通用、更换等,避免因纸筒或上下件烧坏而更换保险的现象。
建议在今后线路横担及金具的使用中,采用“火镀”,不采用冷镀锌,确保横担及金具能够长时间不锈蚀。
线路规划中要尽量超前规划、超前实施,譬如城内线路因为要考虑日后城网环网、互供,就不能考虑主线粗些与支线细些之分别,因现在的支线很可能会作为以后的主线来供电,因此要避免以后线路是环网了,但导线太细又无法满足互供需求。
2.线路通道的治理
对于线路通道的治理,一方面对线下的树木进行砍伐或修剪,甚至给予一定的补偿。但对于城市绿化带的线下树木,更多的是和政府有关部门沟通、协调,力争在树种的规划中就能考虑避开电力线路,这是最理想的情况。
建议在日后与政府相关部门沟通时,利用合理的程序要求对方在我们的线路通道的治理过程中给予理解、帮助。
3.线路管理中的措施或建议
对支公司有关人员逐步培训电缆检修方面知识,提高一线员工电缆专业知识及检修技能,为电缆正常检修的开展奠定基础。在支公司资金宽裕的前提下购置有关电缆测试、检修方面的仪器设备。
在以后的农网改造中真正重视10kV线路的改造,资金、力量向10kV线路倾斜,逐步建立起坚强的10kV电网,为广大用户提供可靠的电力供应。
(责任编辑:刘辉)